摘要
制革准备工段的污染极其严重,其中超过60%的污染物都来自于浸灰-复灰过程。此工序中石灰和硫化碱的用量完全依赖于经验而非定量,石灰因其低溶解性而使皮获得逐步膨胀,但石灰的使用会产生很多环境问题。大量的石灰淤泥及固体废渣是其主要缺陷,而污水处理厂中的硫化物会产生危害作用。这些都是由于没有合理地使用石灰、硫化物、水及其它化料所致。本方法在准备工段中的化料用量都是最合适用量,这是基于使皮纤维分散的传统方法,仅需要20%~40%的水(以浸水前生皮重计),而在理论上仅使用传统浸灰-复灰过程中十分之一的化工材料量就可获得同样的浓度梯度。因此,本过程浸灰操作使用40%的水、0,35%的硫化钠和1%的石灰,用40%的水、1%的石灰进行复灰,而时间与传统方法一样。生皮经复灰后,其后各工序以常规工艺处理。另外用传统浸灰-复灰过程作为平行对比试验。结果表明,此工艺脱毛完全,纤维束分散程度与对比样相当。使用扫描电镜观察、铬成层分布分析及柔软度测试等来评价此方法,成革的物理性能、手感等与传统法生产的成革相一致。特别是有数据表明成革的柔软度与对比样相当。而与传统工艺相比,此工艺过程的COD及TS负荷各自减少了85%和12%,所产生的干污泥量由152kg/t原皮下降至6kg/t原皮。