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降低油底壳压铸件废品率的工艺改进 被引量:2

Technological Improvement of Decreasing Reject Percentage of Die Casting Oil Sump
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摘要 在油底壳压铸工艺中,原浇注系统采用扇形浇道、分区填充,产品气孔、缩孔严重,总泄漏率达21%。通过切断渣包集中排气,改变横浇道,增加局部冷却,减少加工余量,产品外观改善,泄漏率略有降低,但内部品质没有改观,总泄漏率仍高达18%。压铸过程模拟后,发现易于卷气、缩孔导致泄漏的部位,采取调整进浇位置和溢流槽位置、适当增大压铸机二快速度、减少留模时间等措施,产品内部质量大为改观,总泄漏率降至2%,总废品率也由原来的24.5%降至现在的5.1%。 The shrinkage hole formed at oil sump by pouring liquid aluminum alloy from A direction,resulting in the leakage rate of the oil sump more than 20%. The position where shrinkage hole easily exist was determined by numerical simulation and product validation. Based on above analysis,the processing parameters and position of overflow tank were adjusted with adopting B direction pouring,eliminating obviously shrinkage hole defects and improving the quality of die castings.
出处 《特种铸造及有色合金》 CAS CSCD 北大核心 2008年第9期696-697,共2页 Special Casting & Nonferrous Alloys
关键词 压铸过程模拟 压铸件 缩孔 泄漏率 Filling Simulation,Die Castings,Shrinkage Hole,Leakage Rate
  • 相关文献

参考文献1

同被引文献12

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引证文献2

二级引证文献17

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