摘要
五年前,我公司在技改工程中,新建了5800kW制冷站。新制冷系统除了新增设备外,还迁移安装了旧制冷系统的部分设备。新的制冷系统中,冷凝器共有七台,六台新的,一台旧的。但在使用了两年后,七台冷凝器都不同程度地发生泄漏故障。由于氨系统高压侧的工作压力为1.0~1.5MPa,因此,泄漏问题成为安全生产的隐患。
一、原因分析
七台冷凝器泄漏的氨气都是从列管管口或管口焊缝周围冒出的。由于是立式安装的冷凝器,在冷却水的浇淋下,初始小漏不易被发现,等发现时,漏氨已比较严重。这种泄漏还不是个别点,每台都有好几处,有的处理好后,其它地方又发生泄漏。出现这种情况,分析起来有三个原因:
1.磨损腐蚀
旧冷凝器已使用十年,钢管内壁受到冷却水杂质的磨损腐蚀。为了去除水垢、泥垢、锈垢,每年都要用φ32mm钢丝刷对钢管内壁洗刷1~2次,对管壁造成一定的损伤。另外,二级泵房供水量不够时,就要以部分一级泵房的水供冷凝器使用,这部分未经沉淀、过滤的水含沙粒及微小硬壳水生物,对管壁也有冲刷磨损作用,造成管子内壁磨损腐蚀。
出处
《设备管理与维修》
2001年第1期16-17,共2页
Plant Maintenance Engineering