摘要
1 前言
糖厂制糖车间所设的蒸发站是全厂热力系统的中心,它一方面是锅炉高压蒸汽的消费者,另 一方面又是糖厂低压蒸汽的供应站,此外还可供应锅炉和其它部门适当温度的热水。因此从 某种意义上讲,蒸发站也是糖厂的第二锅炉。蒸发热力方案安排的合理与否,与糖厂均衡生 产,提高生产能力,节约用煤和降低成本都有十分密切的关系。我厂采用的热力方案是五效 低真空蒸发。为保证锅炉供水水质,设煮水罐一台(550m2),用0.3MPa(表压)透平背压汽 做热源,加热Ⅱ效蒸发罐凝结水,所得二次蒸汽供一效蒸发罐加热用。凝结水排出采用无排 水柱等压排水串级自蒸发,煮水罐和Ⅰ效蒸发罐部分凝结水,降级自蒸发后供一级原汁加热 器和渗出螺旋带换热后(使温度降至95℃)送往锅炉除氧水箱。其它各效凝结水供压粕水加热 器及车间采暖后送往热水箱作为车间生产和生活用热水。为配合凝结水的排出和自蒸发器的 正常运行,配备了凝结水平衡罐的液位调节系统。原设计的液位测量元件采用的是扭力管式 浮筒,将位移信号转换成气压信号。控制气动薄膜调节阀,以控制平衡罐的液位,保证平 衡罐的正常运行。
出处
《中国甜菜糖业》
2001年第1期40-41,共2页
China Beet & Sugar