摘要
国内现有以煤为原料的合成氨生产装置,其净化、精制工艺采用铜氨液和碱液脱除一氧化碳和二氧化碳。这种方法的缺点是工艺流程长、设备多、操作复杂、控制较难、能耗较高、维修工作量大,稍有处理失当,便易发生事故,影响生产,是制约合成氨生产稳定运行的关键工序,而且要消耗大量较昂贵的电解铜,同时产生废液污染环境。因此,如何解决这些问题成为合成氨工业重点研究的课题。已获中国专利的双甲精制新工艺,以双甲(甲醇化、甲烷化)精制合成氨原料气取代传统的铜洗、碱洗工艺,大大简化了流程和设备,稳定了操作,降低了物耗、能耗,精制质量高,根除了铜液、碱液对环境的污染,并同时副产甲醇,而且压力范围低,可自热反应,副产甲醇质量好,适应性强,不管是媒头、油头或气头,也不论是新建厂或是改造老厂,均可采用。本工艺第一套装置已于1992年9月在湖南衡阳市氮肥厂开车,至今一直效果很好,并于1994年1月通过化工部鉴定。接着吉林梅河口化肥厂、彬州乔口氮肥厂的双甲工艺迅速投入。双甲精制工艺是由我公司最早提出和最优实现工业化,早于国外托普索公司提出的类似工艺,处于国际领先水平。
出处
《化工催化剂及甲醇技术》
2001年第2期60-63,共4页
Chemical Catalysts and Methanol Technology