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锅炉盘管阻塞的检修

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摘要 1.阻塞原因及现状分析 某化肥厂重油裂解气化装置中有三台废热锅炉,主要用途是回收由重油气化炉产生的高温裂化气(H2+CO)显热,使气体温度由1300~1350℃降到300~500℃。其结构为蛇形盘管锅炉,总传热面积为47m2,正常情况下可产蒸汽9.36t/h,压力为5MPa,结构示意见图1。 此设备为立式筒体,内部有4根螺旋形盘管,高温气体由下面一个φ428×14mm的球形分配体分配到4根锅炉盘管中,自下而上分别沿直径为φ83×6、φ76×6、φ68×6、及φ60×5(尺寸单位为mm)的管流动,之后顺4根下降管至底部集气管流出。管材料下部为1Cr18Ni9Ti、上部为20g钢,价值约15万元/台。该设备在多年运行中经常发现锅炉出口裂化气压降过大,这就难以保证随后工艺流程顺利地进行。经过停车检查分析,认定是由盘管内部杂物阻塞或结垢造成的,然而,无法确切查出哪根管阻塞。以往采取的检修方法是吊起锅炉筒体上罩,露出锅炉盘管,锤击各部盘管,使结垢脱落,以此来解决盘管阻塞的问题。由于盘管仅与气化炉炉腔相联,检修条件很差,此方法收效甚微,甚至要报废此盘管。
作者 王茁 张波
出处 《设备管理与维修》 2001年第5期14-15,共2页 Plant Maintenance Engineering
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