摘要
主变速箱一般位于工作台底座的后部,由于主变速箱体、齿轮和各传动轴的加工和装配综合累积误差大,使主传动箱的精度低,机床的噪声大,尤其是机床在高速状态下工作时,机床的振动和噪声非常明显,使机床主传动箱的使用寿命和精度显著降低,经常出现由于主变速箱的制造误差大而引起主变速箱内齿轮、传动轴和支撑传动轴的轴承损坏的问题。为了解决上述问题,笔者公司对数控立式车床的主传动结构进行了技术改进,研制了直流主电机通过减速器降速后,经过皮带传动,将直流主电机的扭矩传递给工作台Ⅱ轴的小齿轮,再通过小齿轮与固定在工作台上的大齿圈啮合传动后,将直流主电机的扭矩传递给工作台的结构。减速器使用行星齿轮传动结构,减速器内部带有一套机械两档变速装置,减速器由专业厂家生产制造,减速器的精度高、寿命长、噪声低,机床的主传动使用主电机经减速器二档变速后,通过联组皮带直接将主电机扭矩传至工作台Ⅱ轴的结构,改进后的机床主传动结构大大缩短了机床的主传动链短,提高了机床的传动效率。
出处
《齐齐哈尔大学学报(自然科学版)》
2014年第4期8-8,共1页
Journal of Qiqihar University(Natural Science Edition)