摘要
通过研究精轧工作辊换辊控制系统中的换辊小车位置控制,对位置控制神经网络程序、位置实时偏差修正逻辑模型、PLG异常后的控制、换辊小车自动标定等方面进行优化,达到了缩短单次换辊时间的目标。
Through studying the position control of the working roll change car of finishing mill, make an optimization on the position control neural network program, position real-time deviation cor- rect logic model, PLG abnormal control, roll change car automatic calibration so as to shorten roll change time.
作者
沈昊
SHEN Hao(Hot Rolling Plant of Baosteel Stainless Steel Co., Ltd., Shanghai 20043)
出处
《冶金设备管理与维修》
2017年第1期53-56,共4页
Metallurgical Equipment Management and Maintenance
关键词
换辊小车
位置控制
神经网络
自动标定
Roll change car, position control, neural network, automatic calibration