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分拣机器人在电机定子铁心生产线上的应用 被引量:5

The Application of Sorting Robot in Production Line About the Motor Stator Core Based on the Machine Vision
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摘要 结合某伺服电机定子铁心生产线的改造项目,完成了各零部件的设计和选购,在搭建的生产线基础上对SCARA机器人进行了抓取动作规划,完成了相机定位程序的编写。该系统实现了电机铁心的分拣、搬运和位姿调整,提高了机器人适应复杂工况的能力,显著地提高了产线的生产效率。 Based on the reconstruction project of stator iron core production line of a seivo motor, the design and pur- chase of various parts were completed. On the basis of the production line, the crawling action planning of SCARA robots was carried out, camera positioning procedures for the preparation was programed. The system realized the sorting, carrying and pose adjustment of the motor core, improves the ability of the robot to adapt to the complicated working condition, and improves the production efficiency of the production line remarkably.
出处 《微特电机》 北大核心 2017年第9期30-32,36,共4页 Small & Special Electrical Machines
关键词 机器人 工业视觉 电机 定子铁心 分拣 robot industrial vision motor stator core sorting
  • 相关文献

参考文献8

二级参考文献26

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共引文献30

同被引文献33

引证文献5

二级引证文献15

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