摘要
在铜阳极板浇铸过程中,液态铜水在铸模内成形过程中随着圆盘转动。传统的单电机驱动系统齿轮间隙,圆盘启停时晃动较大,铜阳极板成形较差;分厂引进的双电机驱动系统的应用消除了齿轮间隙,实现圆盘驱动的平稳启停,消除圆盘晃动,铜阳极板成品平整、无卷边、无毛刺,满足了艾萨电解工序要求。该系统由编程控制器、放大器模块和伺服电机构成,实现对圆盘转动的三闭环控制,并通过合理的硬件配置、软件编程组态与参数设置,最终达到圆盘平滑启停,平稳运行,精确定位的控制目的。
出处
《制造业自动化》
CSCD
2018年第10期19-21,69,共4页
Manufacturing Automation