摘要
大型南Brae老油田位于英国北海。自1983年投入开发以来 ,其产油量已超过 2 6 5MMSTB ,主要采用水驱。本文介绍英国北海第一个混相驱工程在该油田的实施情况。在得到室内实验和油藏模拟的验证后 ,1994年实施了先导试验工程。第二次模拟考虑了油田的成功作业结果 ,目的是对全油田气驱进行评价 ,目前全油田气驱工程正在实施当中。由于该油田有较好的水油流度比 ,注水开发效果良好。即使这样 ,水驱后 ,目前平均剩余油饱和度仍达 4 0 %以上。室内岩心实验表明 ,注水后接着混相气驱和第二次注水 ,剩余油饱和度可降到 10 %以下。气驱先导试验工程在油藏已水驱过的部分区块进行。在转为再注水之前总共注入 2 2Bcf (10 9ft3 )的天然气。 4口生产井的产油量增加 4~ 10倍 ,同时伴随着气油比(GOR)上升 ,含水下降。在注气的头 5年内 ,先导试验工程得到 2 7MMSTB增油量的 80 %以上。全油田气驱油藏模拟表明 ,注入 2 0 0Bcf的天然气可增产原油 18~ 32MMSTB ,相当注入气的一半多被回采出来。由于天然气的出口受到限制 ,注入气的机会成本可以忽略不计。综合考虑这些因素 。
出处
《国外油田工程》
2002年第10期11-15,67,共6页
Foreign Oilfield Engineering