摘要
兖州煤业榆林能化有限公司600 kt/a甲醇装置合成系统采用鲁奇“气冷串水冷反应器甲醇合成工艺”,迄今已使用七炉甲醇合成催化剂,前五炉甲醇合成催化剂使用期间均出现水冷反应器催化剂活性衰减过快、气冷反应器催化剂活性依然良好的状况;2018年10月甲醇装置大检修期间,更换为第六炉甲醇合成催化剂,并新增新鲜气调节副线以适度降低水冷反应器负荷、提高气冷反应器负荷。分析认为,铜基甲醇合成催化剂使用寿命主要受催化剂床层热点温度、新鲜气硫和氯含量、空速、催化剂升温还原控制优劣、工艺流程等因素的影响。新鲜气调节副线投用后,既不影响甲醇产量,又能降低水冷反应器的负荷;同时,部分新鲜气直接进入气冷反应器,减少了毒物对水冷反应器催化剂的毒害,水冷反应器催化剂使用寿命大致可由1.5 a延长至2 a,由此可降低甲醇合成催化剂整体更换费用。此举可有效解决“气冷串水冷反应器甲醇合成工艺”应用中普遍存在的问题,并带来较好的经济效益,具有良好的推广应用价值。
出处
《中氮肥》
CAS
2023年第1期47-52,共6页
M-Sized Nitrogenous Fertilizer Progress