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Ce对于20MnTiB冷镦钢夹杂物和力学性能的影响
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作者 樊轩宇 于彦冲 +3 位作者 郑安民 薛高红 张金玲 王社斌 《工程科学学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期1989-1999,共11页
工业化试验生产不同稀土(Ce)含量20MnTiB冷镦钢,采用维氏硬度计、拉伸试验机、冲击试验机、光学显微镜(OM)及扫描电镜(SEM)等手段,研究添加Ce后,钢中夹杂物变质情况以及热轧盘条显微组织和力学性能的变化,并分析Ce的作用机理.结果表明,... 工业化试验生产不同稀土(Ce)含量20MnTiB冷镦钢,采用维氏硬度计、拉伸试验机、冲击试验机、光学显微镜(OM)及扫描电镜(SEM)等手段,研究添加Ce后,钢中夹杂物变质情况以及热轧盘条显微组织和力学性能的变化,并分析Ce的作用机理.结果表明,添加0.0025%Ce后,钢液中S含量下降,洁净度显著提高;盘条中夹杂物由大尺寸、长条状的Al_(2)O_(3)·MgO·CaO·CaS复合夹杂物变质为小尺寸、类球状的CeAlO_(3)·MgO·CaO·CaS复合夹杂物;同时长条状MnS夹杂物消失;热力学计算表明钢中最易生成的稀土夹杂物为CeAlO_(3).添加Ce后,盘条显微组织细化,铁素体比例有所提升,粒状贝氏体组织减轻,其尺寸也进一步减小.盘条的硬度、屈服强度和抗拉强度有所降低;室温冲击韧性显著增加,由31.7 J增加至52.3 J,提升65.0%.稀土微合金化盘条硬度、强度的降低以及冲击性能的显著增加有益于其冷镦性能提高.研究结果可为进一步开发新型稀土微合金化冷镦钢提供技术和理论支撑. 展开更多
关键词 稀土 夹杂物 20MnTiB冷镦钢 粒状贝氏体 冲击韧性
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稀土Ce对20MnTiB冷镦钢中夹杂物演变的影响
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作者 郑安民 樊轩宇 +4 位作者 黄增鑫 毛旺旺 于彦冲 张金玲 王社斌 《特殊钢》 2024年第6期37-47,共11页
工业化实验生产不同稀土(Ce)含量的20MnTiB冷镦钢,通过实验观察和热力学计算,研究了在Ca处理的基础上,Ce对20MnTiB冷镦钢生产过程中夹杂物演变的影响。结果表明,经Ce处理后,大尺寸类球状Al_(2)O_(3)·MgO·CaO·CaS夹杂物... 工业化实验生产不同稀土(Ce)含量的20MnTiB冷镦钢,通过实验观察和热力学计算,研究了在Ca处理的基础上,Ce对20MnTiB冷镦钢生产过程中夹杂物演变的影响。结果表明,经Ce处理后,大尺寸类球状Al_(2)O_(3)·MgO·CaO·CaS夹杂物被变质分解为1μm左右类球状的CeAlO_(3)·MgO·CaO·CaS夹杂物,2μm左右不规则状的该类型夹杂物被变质球化。热轧后,0Ce试样盘条中夹杂物沿轧制方向拉长,夹杂物尺寸更大,形状愈发不规则,此外,还发现长条状MnS夹杂物。而在27Ce试样中,经Ce处理后w[S]降低40%,抑制了凝固过程中MnS夹杂物的形成,且经轧制后,盘条中夹杂物小尺寸、类球状的特性并未发生改变。热力学计算结果与实验结果相吻合。Ce处理后,大尺寸、不规则夹杂物的变质分解、小尺寸、不规则状夹杂物的变质球化以及MnS夹杂物的消失,避免了在冷镦过程中由于夹杂物不规则形貌引起的应力集中,从而有利于实验钢冷镦性能的提升。研究结果可为进一步开发新型稀土微合金化冷镦钢提供技术和理论支撑。 展开更多
关键词 20MnTiB冷镦钢 Ca处理 Ce处理 夹杂物演变 热力学计算
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SCM435冷镦钢的球化退火工艺
3
作者 石正富 袁月明 +2 位作者 宫辉 张益顺 孙凯 《热处理》 CAS 2024年第5期33-35,共3页
为获得球状珠光体以改善冷镦性能,对SCM435冷镦钢进行了亚温退火和亚温退火加两相区温度退火,前者为700℃保温4 h炉冷至580℃空冷,后者为700℃保温3.5 h,再升温至745℃保温0.5 h炉冷至580℃空冷。检测了退火后钢的显微组织、力学性能和... 为获得球状珠光体以改善冷镦性能,对SCM435冷镦钢进行了亚温退火和亚温退火加两相区温度退火,前者为700℃保温4 h炉冷至580℃空冷,后者为700℃保温3.5 h,再升温至745℃保温0.5 h炉冷至580℃空冷。检测了退火后钢的显微组织、力学性能和冷镦性能。结果表明:经两种工艺球化退火后,SCM435钢的显微组织均为铁素体和球状珠光体,与热轧态相比断后伸长率和断面收缩率均提高、抗拉强度降低;经两种工艺球化退火的SCM435钢均能进行大变形率冷镦而不开裂。 展开更多
关键词 冷镦钢 球化退火 两相区温度
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含硼冷镦钢LF精炼成渣行为研究
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作者 连志华 班航 +3 位作者 申伟东 尹啸 郑冰 徐东 《上海金属》 CAS 2024年第5期60-64,70,共6页
结合化学成分、矿物组成、显微组织和相图分析,深入探讨了某钢厂含硼冷镦钢的LF精炼成渣过程。结果表明:LF精炼渣的三元碱度(CaO/(SiO_(2)+Al_(2)O_(3)))从2.25降至2.02;精炼进站渣样的主要矿相为CaO、Ca_(6)Al_(7)O_(16)、Ca_(3)MgSi_(... 结合化学成分、矿物组成、显微组织和相图分析,深入探讨了某钢厂含硼冷镦钢的LF精炼成渣过程。结果表明:LF精炼渣的三元碱度(CaO/(SiO_(2)+Al_(2)O_(3)))从2.25降至2.02;精炼进站渣样的主要矿相为CaO、Ca_(6)Al_(7)O_(16)、Ca_(3)MgSi_(2)O_(8),出站渣样矿相为CaO、Ca_(6)Al_(7)O_(16)、Ca_(2)SiO_(4)、FeB;进站渣样中钙镁黄长石、钙铝酸盐、氧化钙相互交织,出站渣样呈现玻璃化分层,硅酸二钙相呈聚集性分布,钙铝酸盐和氧化钙嵌布其中;LF精炼后熔渣的NBO/T比值从4.00降至3.34,解离程度降低。 展开更多
关键词 含硼冷镦钢 LF精炼 成渣行为
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免退火CH35A-M冷镦钢螺栓开裂原因分析
5
作者 牟祖茂 张晓瑞 尹德福 《热处理》 CAS 2024年第1期49-51,共3页
采用免退火CH35A-M冷镦钢制作的六角头螺栓调质处理后发现有个别开裂。对开裂螺栓进行了宏观检验、金相检验和断口分析。结果表明:螺栓无明显缺陷,裂纹两侧无脱碳现象,但断口被氧化成黑色。据此可以断定,螺栓淬火开裂是可能存在机加工... 采用免退火CH35A-M冷镦钢制作的六角头螺栓调质处理后发现有个别开裂。对开裂螺栓进行了宏观检验、金相检验和断口分析。结果表明:螺栓无明显缺陷,裂纹两侧无脱碳现象,但断口被氧化成黑色。据此可以断定,螺栓淬火开裂是可能存在机加工缺陷所致。 展开更多
关键词 免退火冷镦钢 机加工缺陷 淬火 开裂
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低碳耐候冷镦钢的电化学腐蚀行为
6
作者 李战卫 于学森 +1 位作者 王金涛 张宇 《腐蚀与防护》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期17-21,共5页
通过动电位极化曲线和电化学阻抗谱,以普通低碳冷镦钢为对比材料,研究了低碳耐候冷镦钢的电化学腐蚀行为。结果表明:与普通低碳冷镦钢相比,低碳耐候冷镦钢具有较高的自腐蚀电位、较低的自腐蚀电流密度和较大的电荷转移电阻,耐蚀性能显... 通过动电位极化曲线和电化学阻抗谱,以普通低碳冷镦钢为对比材料,研究了低碳耐候冷镦钢的电化学腐蚀行为。结果表明:与普通低碳冷镦钢相比,低碳耐候冷镦钢具有较高的自腐蚀电位、较低的自腐蚀电流密度和较大的电荷转移电阻,耐蚀性能显著提高;随耐候指数增大,该钢的自腐蚀电位逐渐提高,电荷转移电阻逐渐增大,自腐蚀电流密度逐渐降低。该钢的自腐蚀电位与耐候指数呈线性正相关,当耐候指数大于6.388时,电荷转移电阻急剧增大。 展开更多
关键词 耐候冷镦钢 电化学 极化曲线 电化学阻抗谱(EIS) 耐候指数
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SCM435冷镦钢连续冷却过程中的组织转变及球化退火
7
作者 于学森 李战卫 +2 位作者 王金涛 张宇 陈金军 《上海金属》 CAS 2024年第5期55-59,共5页
利用Gleeble-3800热模拟试验机测定了SCM435冷镦钢的热膨胀曲线。通过金相分析和硬度试验获得了钢的动态连续冷却转变曲线。研究了原始显微组织对钢球化退火效果的影响。结果表明:以小于0.5℃/s的速率冷却后,SCM435钢的组织主要为铁素... 利用Gleeble-3800热模拟试验机测定了SCM435冷镦钢的热膨胀曲线。通过金相分析和硬度试验获得了钢的动态连续冷却转变曲线。研究了原始显微组织对钢球化退火效果的影响。结果表明:以小于0.5℃/s的速率冷却后,SCM435钢的组织主要为铁素体和珠光体,以1℃/s及以上速率冷却后组织为贝氏体和马氏体以及少量铁素体,以3℃/s及以上速率冷却后组织为马氏体和贝氏体,以15℃/s及以上速率冷却后组织全部为马氏体。采用相同工艺球化退火时,马氏体和贝氏体的球化效果优于珠光体和铁素体。通过优化轧制工艺试制的原组织为贝氏体和马氏体的SCM435钢盘条球化退火后,组织中碳化物分布均匀,球化效果好,球化退火时间明显缩短。 展开更多
关键词 SCM435冷镦钢 动态CCT曲线 贝氏体 马氏体 球化退火
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钢包氩气流量对冷镦钢SWRCH35K中DS夹杂物的影响
8
作者 屠兴圹 苏振伟 +1 位作者 周淼 赵赟 《炼钢》 CAS 北大核心 2024年第1期52-58,80,共8页
在精炼进站时采用BaCO_(3)作为示踪剂,对比钢包底吹氩气流量对“120 t BOF→LF→CCM”流程生产的冷镦钢SWRCH35K中DS类夹杂物的影响。结果表明,氩气流量对精炼结束炉渣成分及夹杂物的类型无明显影响;精炼进站到精炼结束采用小氩气和正... 在精炼进站时采用BaCO_(3)作为示踪剂,对比钢包底吹氩气流量对“120 t BOF→LF→CCM”流程生产的冷镦钢SWRCH35K中DS类夹杂物的影响。结果表明,氩气流量对精炼结束炉渣成分及夹杂物的类型无明显影响;精炼进站到精炼结束采用小氩气和正常氩气搅拌夹杂物密度分别降低4.5个/mm^(2)和7.1个/mm^(2),精炼结束到中包两种工艺夹杂物变化相差不大,精炼正常氩气搅拌精炼结束、软吹后、中包含Ba的夹杂物比例比小氩气搅拌分别高51.5%、26.1%、39.3%。铸坯中DS夹杂物组成有单相、两相和三相。精炼采用小氩气搅拌和正常氩气搅拌铸坯中检测到含Ba的DS夹杂物占所有DS夹杂物的比例分别为28.6%和39%。所以,控制精炼过程中冶炼的氩气搅拌强度也是控制钢中DS夹杂物的关键。 展开更多
关键词 氩气流量 搅拌 冷镦钢 DS夹杂物
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10B38含硼冷镦钢的研制与开发
9
作者 马立国 郭大勇 +3 位作者 王秉喜 高航 张博 潘阳 《特殊钢》 2024年第3期10-14,共5页
采用高温拉伸试验方法,研究了不同高温条件下10B38含硼冷镦钢的强度和塑性。试验结果表明,在热强性方面,700~950℃时抗拉强度由124.8 MPa大幅下降到22.9 MPa;950~1150℃时抗拉强度为12.7~25.5 MPa。在热塑性方面,700~750℃时试验钢的断... 采用高温拉伸试验方法,研究了不同高温条件下10B38含硼冷镦钢的强度和塑性。试验结果表明,在热强性方面,700~950℃时抗拉强度由124.8 MPa大幅下降到22.9 MPa;950~1150℃时抗拉强度为12.7~25.5 MPa。在热塑性方面,700~750℃时试验钢的断面收缩率为56%~72%;800~1050℃时,试验钢的断面收缩率≥75%;1050~1150℃时,断面收缩率>65%。根据以上试验数据,将连铸二次冷却水强度由比水量1.35 L/kg优化为1.25 L/kg,优化后连铸坯裂纹指标有明显降低。测定了10B38含硼冷镦钢的过冷奥氏体连续冷却转变曲线,试验结果表明,当冷却速率为0.2~1℃/s,试验钢以较软的铁素体组织为主;当冷却速率为3~10℃/s,试验钢以珠光体组织为主;当冷却速率为20、30℃/s时,试验钢为板条马氏体+珠光体组织;当冷却速率为50℃/s时,室温时形成完全马氏体组织。试验及生产试制结果表明,降低冷却速率到0.5~2℃/s,能获得理想的铁素体和珠光体热轧组织。 展开更多
关键词 10B38冷镦钢 高温拉伸 CCT曲线
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含硼冷镦钢10B33冷镦开裂原因分析
10
作者 柯炜 崔贵博 +1 位作者 李建开 姜瑜 《金属制品》 CAS 2024年第3期48-51,55,共5页
含硼冷镦钢10B33冷镦锻打带法兰面六角螺栓时出现法兰面开裂。对冷镦开裂不同形貌的螺栓、未开裂螺栓、拉拔精丝及母材盘条分别进行检验。结果表明:法兰面圆周上存在多处碎裂,较大裂口呈现斜向45°开裂形貌的冷镦螺栓是由于球化退... 含硼冷镦钢10B33冷镦锻打带法兰面六角螺栓时出现法兰面开裂。对冷镦开裂不同形貌的螺栓、未开裂螺栓、拉拔精丝及母材盘条分别进行检验。结果表明:法兰面圆周上存在多处碎裂,较大裂口呈现斜向45°开裂形貌的冷镦螺栓是由于球化退火工艺不良,法兰界面存在较多未完全球化的珠光体团,球状珠光体弥散不完全,材料塑性不足引起的切应力开裂;法兰圆周单一竖直开裂形貌的冷镦螺栓,由于铸坯近角部存在卷渣缺陷,轧制成盘条后缺陷无法消除,带有缺陷盘条拉拔制成的精丝冷镦时卷渣缺陷扩展造成开裂。 展开更多
关键词 10B33 冷镦钢 金相组织 球化退火 螺栓
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小方坯生产冷镦钢的可浇性改善实践
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作者 杨森 《山西冶金》 CAS 2024年第9期186-187,190,共3页
某钢企一炼钢厂小方坯连铸机生产冷镦钢过程中,出现钢液可浇性差的问题,具体表现为塞棒上涨、结晶器液面波动等。在连铸工序,对含铝冷镦钢的水口堵塞情况进行了分析,并依据分析结果查找出聚集物来源主要为Al_(2)O_(3)及CaS。针对此提出... 某钢企一炼钢厂小方坯连铸机生产冷镦钢过程中,出现钢液可浇性差的问题,具体表现为塞棒上涨、结晶器液面波动等。在连铸工序,对含铝冷镦钢的水口堵塞情况进行了分析,并依据分析结果查找出聚集物来源主要为Al_(2)O_(3)及CaS。针对此提出了解决方案并予以实施,有效减少了因水口堵塞造成的质量波动及生产事故的发生。 展开更多
关键词 小方坯 可浇性 冷镦钢 水口堵塞
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冷镦钢的精炼渣设计与应用
12
作者 谭永明 《山西冶金》 CAS 2024年第2期145-146,149,共3页
结合冷镦钢成分设计及铝脱氧的氧化物生成特点设计精炼渣,并在低碳钢生产浇次末期进行工业试验验证。验证表明:试验炉次渣流动性良好,能较大限度地吸附Al_(2)O_(3)夹杂,脱硫能力较好,钢水w[S]<0.010%,钢水的可浇性良好;在此精炼渣条... 结合冷镦钢成分设计及铝脱氧的氧化物生成特点设计精炼渣,并在低碳钢生产浇次末期进行工业试验验证。验证表明:试验炉次渣流动性良好,能较大限度地吸附Al_(2)O_(3)夹杂,脱硫能力较好,钢水w[S]<0.010%,钢水的可浇性良好;在此精炼渣条件下,钢中全氧和夹杂物控制水平较好,w(T.O)在0.00097%~0.00204%间,夹杂物控制水平尤其是复合球形夹杂基本控制在1级以内;钢材1/4冷镦检测均无开裂或裂纹,试样表面良好。 展开更多
关键词 冷镦钢 精炼渣 成分设计 夹杂物
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冷镦钢10B21热轧盘条开裂原因分析与改进措施
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作者 潘建设 韦泽洪 宋欢 《冶金与材料》 2024年第2期79-81,共3页
冷镦钢10B21具有高强度、耐腐蚀、节能环保等优势,因此被广泛应用于制造钢制零件。冷加工处理冷镦钢10B21热轧盘条,部分盘条会发生开裂现象。为减少冷镦钢10B21热轧盘条开裂,文章通过分析其裂纹宏观特征、显微特征,明确了盘条开裂的原... 冷镦钢10B21具有高强度、耐腐蚀、节能环保等优势,因此被广泛应用于制造钢制零件。冷加工处理冷镦钢10B21热轧盘条,部分盘条会发生开裂现象。为减少冷镦钢10B21热轧盘条开裂,文章通过分析其裂纹宏观特征、显微特征,明确了盘条开裂的原因为方坯裂纹、铁素体晶粒异常等,并提出连铸工艺改良、轧制工艺改良、细化热轧盘条铁素体晶粒等改进措施,有效降低了冷镦钢10B21热轧盘条加工开裂的发生率。 展开更多
关键词 冷镦钢 冷拉拔 裂纹 热轧盘条
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大规格易淬火直用冷镦钢生产实践
14
作者 陈占杰 呼玉东 刘松 《河南冶金》 2024年第3期35-38,共4页
针对大规格SWRCH35K淬透性不足问题,优化其成分体系,降低Si含量,控制C、Mn含量,并添加Cr、B元素等措施来解决。通过提高钢水洁净度,采用合适过热度,并使用大口径铝碳质水口解决了连铸“套眼”问题,同时,通过控轧控冷,得到合适的铁素体... 针对大规格SWRCH35K淬透性不足问题,优化其成分体系,降低Si含量,控制C、Mn含量,并添加Cr、B元素等措施来解决。通过提高钢水洁净度,采用合适过热度,并使用大口径铝碳质水口解决了连铸“套眼”问题,同时,通过控轧控冷,得到合适的铁素体比例以及细小且均匀的珠光体组织,抗拉强度高于原SWRCH35K,硬度值为83.5(HRB)。直接加工后经过调质处理,使其芯部和边部硬度均匀,硬度为31~32(HRC),有效地解决了大规格冷镦钢芯部“淬不透”的问题。 展开更多
关键词 冷镦钢 大规格盘条 淬透性 硬度值
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冷镦钢SWRCH22A生产工艺优化与实践
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作者 李宝龙 裘文 +2 位作者 邢维义 罗洪彦 常军 《冶金信息导刊》 2024年第1期41-45,共5页
介绍北营炼钢厂在现有设备工艺条件下,分析生产冷镦钢SWRCH22A过程中间包水口结瘤的原因,优化过程生产工艺,制定结瘤控制措施,确保轧制质量控制。
关键词 冷镦钢 中间包水口结瘤 AL2O3 钙处理
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钙处理工艺对低碳冷镦钢洁净度的影响 被引量:12
16
作者 高振波 梁海庆 +3 位作者 吴坚 胡义贵 李颂 杜松林 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期785-788,共4页
对钙处理工艺过程中夹杂物变性处理需要的钙含量以及硫化钙的生成条件进行了热力学计算,确定了LF处理后硫含量需控制的上限和钙处理后钙含量所需的下限;实验研究了温度和喂钙线量对钙收得率的影响以及钙处理后弱吹氩时间与钢中钙和铝的... 对钙处理工艺过程中夹杂物变性处理需要的钙含量以及硫化钙的生成条件进行了热力学计算,确定了LF处理后硫含量需控制的上限和钙处理后钙含量所需的下限;实验研究了温度和喂钙线量对钙收得率的影响以及钙处理后弱吹氩时间与钢中钙和铝的损失的关系.以理论计算和实验结果为基础,优化钙处理工艺,保证LF处理后钢液含硫不大于0.007%(质量分数),按每炉钢喂钙线100~200 m、喂钙线后弱吹氩25 min,最终低碳冷镦钢夹杂物合格率达提高到92%. 展开更多
关键词 冷镦钢 钙处理 弱吹氩 洁净度 夹杂物
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影响湘钢冷镦钢质量的主要因素 被引量:19
17
作者 和前进 潘金焕 +4 位作者 姜钧普 尹志强 王明斌 田树生 林国庆 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期21-23,31,共4页
以实验室工作为基础 ,结合湘钢冷镦钢生产工艺对影响湘钢冷镦钢质量的两个主要工艺因素即连铸结晶器卷渣与线材轧制过程中不均匀冷却进行了分析讨论。结晶器卷渣形成大型夹杂 ,破坏了钢的连续性 ;线材轧制过程中不均匀冷却造成线材内部... 以实验室工作为基础 ,结合湘钢冷镦钢生产工艺对影响湘钢冷镦钢质量的两个主要工艺因素即连铸结晶器卷渣与线材轧制过程中不均匀冷却进行了分析讨论。结晶器卷渣形成大型夹杂 ,破坏了钢的连续性 ;线材轧制过程中不均匀冷却造成线材内部晶粒尺寸相差悬殊 ,力学性能不均匀 。 展开更多
关键词 冷镦钢 结晶器 卷渣 不均匀冷却 冷镦 开裂 质量 连铸 线材轧制
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中碳冷镦钢软化的发展现状和趋势 被引量:7
18
作者 田鹏 惠卫军 +2 位作者 聂朝胤 张步海 于同仁 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期44-47,共4页
中碳冷镦钢采用球化退火工艺实现软化,其具有生产周期长、能量消耗多等特点。为了提高生产效率和线材质量、保护环境、节省能源等,中碳冷镦钢软化越来越受到紧固件厂和钢厂的重视。对此,国内外近年来开展了大量的研究工作,希望能开发出... 中碳冷镦钢采用球化退火工艺实现软化,其具有生产周期长、能量消耗多等特点。为了提高生产效率和线材质量、保护环境、节省能源等,中碳冷镦钢软化越来越受到紧固件厂和钢厂的重视。对此,国内外近年来开展了大量的研究工作,希望能开发出免退火或大幅度缩短退火软化时间的优质线材。评述了中碳冷镦钢软化的片改球、微细化、在线软化3种方法和软化机制,得出在线软化是今后中碳冷镦钢球化发展的必然选择。 展开更多
关键词 中碳冷镦钢 片改球 微细化 在线软化
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自攻螺钉专用冷镦钢的开发 被引量:14
19
作者 颜根发 陈亮 殷朝海 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 1997年第10期12-14,43,共4页
自攻螺钉是当前世界上流行的轻结构新型紧固件。介绍了自攻螺钉的特点及其对钢材性能的特殊要求,分析了影响该品种钢质的主要因素及开发的相应对策。主要是控制成品的硅≤0.10%,酸溶铝≥0.02%,钢中氮≤60×10-6... 自攻螺钉是当前世界上流行的轻结构新型紧固件。介绍了自攻螺钉的特点及其对钢材性能的特殊要求,分析了影响该品种钢质的主要因素及开发的相应对策。主要是控制成品的硅≤0.10%,酸溶铝≥0.02%,钢中氮≤60×10-6。另外还应设法降低非金属夹杂物含量,减少偏析与不致密性,提高表面质量与线材尺寸精度等,在开发新产品的各种对策中,新工艺、新技术、新装备三者相互关联,是不可分割的一个整体。 展开更多
关键词 自攻螺钉 冷镦钢 产品开发 紧固件
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高强度冷镦钢热机轧制工艺模拟试验研究 被引量:16
20
作者 胡孝三 于同仁 梁皖伦 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2003年第12期49-52,67,共5页
通过对 35 Cr Mo钢热模拟试验 ,研究高强度冷镦钢线材热机轧制工艺。试验表明 ,高强度冷镦钢经过热机轧制 ,可以避免形成马氏体和粒状贝氏体 ,提高铁素体含量 12 %~ 16 % ,因而材料被显著地软化。热机轧制可以促使珠光体直接球化 ;随... 通过对 35 Cr Mo钢热模拟试验 ,研究高强度冷镦钢线材热机轧制工艺。试验表明 ,高强度冷镦钢经过热机轧制 ,可以避免形成马氏体和粒状贝氏体 ,提高铁素体含量 12 %~ 16 % ,因而材料被显著地软化。热机轧制可以促使珠光体直接球化 ;随热机轧制变形量增大 ,得到的铁素体晶粒越细 ,粒状珠光体的数量越多。 展开更多
关键词 冷镦钢 热机轧制 珠光体球化 轧制工艺 热模拟试验
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