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CT80级非调质连续油管用钢的组织和性能控制 被引量:5
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作者 李明扬 刘雅政 +3 位作者 周乐育 袁付春 朱涛 饶添荣 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期101-107,共7页
通过两种成分非调质CT80连续油管用钢现场生产板卷工艺组织性能对比,分析了冷却速度、卷取温度、Mo和Nb元素含量等工艺参数对实验钢组织性能的影响。结果表明:当冷却速度由52℃/s提高到69℃/s后,铁素体形态为针状铁素体,实验钢屈服强度... 通过两种成分非调质CT80连续油管用钢现场生产板卷工艺组织性能对比,分析了冷却速度、卷取温度、Mo和Nb元素含量等工艺参数对实验钢组织性能的影响。结果表明:当冷却速度由52℃/s提高到69℃/s后,铁素体形态为针状铁素体,实验钢屈服强度提高25 MPa;抗拉强度提高30 MPa。实验钢在530℃卷取时,组织中出现了3%的珠光体组织,抗拉强度低于性能指标10 MPa。而在400℃卷取时,组织中出现了3%的块状马氏体组织,使得屈服强度低于性能指标20 MPa;抗拉强度提高到690MPa。Mo元素含量提高,促进针状铁素体转变,实验钢淬透性提高,有利于获得M/A岛组织,保证获得高强度低屈强比性能。Nb元素含量提高,细晶强化和析出强化作用更明显。 展开更多
关键词 连续油管 针状铁素体 显微组织
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DH36高强度船板拉伸断口分离缺陷分析 被引量:8
2
作者 饶添荣 李杰 +1 位作者 成国光 侯自兵 《钢铁研究》 CAS 2010年第1期21-23,41,共4页
用金相显微镜、扫描电镜对分离断口的形貌、金相组织进行了观察,用能谱仪分析了分离断口分离处的夹杂物及中心区域的微区成分,探讨了DH36高强度船板常温拉伸试验出现断口分离的原因。结果表明:中心部位的Al、Ca、Si、Mn类氧化物、硫化... 用金相显微镜、扫描电镜对分离断口的形貌、金相组织进行了观察,用能谱仪分析了分离断口分离处的夹杂物及中心区域的微区成分,探讨了DH36高强度船板常温拉伸试验出现断口分离的原因。结果表明:中心部位的Al、Ca、Si、Mn类氧化物、硫化物的复合化合物是导致试样在拉伸过程中出现分离的重要原因,而中心区域的锰偏析和明显的带状组织是DH36高强度船板常温拉伸断口产生分离的根本原因。 展开更多
关键词 DH36高强度船板 分离断口 带状组织 锰偏析
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马钢在CSP生产线开发510MPa汽车大梁板用钢 被引量:2
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作者 饶添荣 丰慧 范杨 《上海金属》 CAS 2006年第6期25-27,36,共4页
介绍马钢在CSP生产线采用C-Mn-Ti钢,在不添加Nb、V等昂贵合金的情况下,通过控制轧制和控制冷却工艺开发510MPa级汽车大梁板的生产实践。开发过程解决了CSP连铸连轧生产汽车大梁板存在的屈强比偏高及冷弯裂纹等关键技术问题,试制的M510L... 介绍马钢在CSP生产线采用C-Mn-Ti钢,在不添加Nb、V等昂贵合金的情况下,通过控制轧制和控制冷却工艺开发510MPa级汽车大梁板的生产实践。开发过程解决了CSP连铸连轧生产汽车大梁板存在的屈强比偏高及冷弯裂纹等关键技术问题,试制的M510L钢组织细小均匀,冲击韧性和冷弯性能良好,满足用户要求。 展开更多
关键词 CSP 连铸连轧 汽车大梁板 M510L钢
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X80管线钢DWTT试验断口分离原因分析 被引量:8
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作者 饶添荣 李杰 《上海金属》 CAS 2011年第6期54-56,共3页
对X80管线钢DWTT试样出现的分离断口进行了分析。通过低倍检验、金相分析、扫描电镜及能谱分析等,发现落锤分层均为脆性断裂,至主断面后为韧性断裂;夹杂不是造成分层的主要因素;试样中心区存在不同于基体且成条带状分布的硬相组织是产... 对X80管线钢DWTT试样出现的分离断口进行了分析。通过低倍检验、金相分析、扫描电镜及能谱分析等,发现落锤分层均为脆性断裂,至主断面后为韧性断裂;夹杂不是造成分层的主要因素;试样中心区存在不同于基体且成条带状分布的硬相组织是产生脆性断裂的主要原因。 展开更多
关键词 X80管线钢 落锤撕裂试验 断口分离 夹杂物 带状组织
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连铸保护渣的特性及其选用 被引量:13
5
作者 饶添荣 《上海金属》 CAS 2004年第2期50-53,共4页
概述连铸保护渣的基本特性,介绍高拉速板坯、方坯、圆坯、异型坯和薄板坯连铸用保护渣的选用以及马钢保护渣的应用情况。
关键词 保护渣 连铸 性能 选用 炼钢
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CSP工艺技术在马钢的应用 被引量:3
6
作者 饶添荣 蒋昌龄 《江苏冶金》 2003年第6期17-20,共4页
介绍了CSP工艺目前的概况,对马钢引进的CSP生产线及其应用的新技术进行了较详细的论述,并将其与国内其它CSP生产线进行了比照,指出了其自身优势和强大的产品生产能力。
关键词 紧凑式热带工艺 薄板坯连铸连轧 CSP工艺 轧制工艺
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板材拉力分层检验的分析和研究
7
作者 蒲玉梅 朱涛 +2 位作者 王海波 陶承岗 饶添荣 《安徽冶金》 2008年第4期9-12,60,共5页
对马钢生产的高强度船板拉力分层样,进行了断口形貌和组织形貌观察分析,检测结果表明,板材中心带状珠光体严重,并有长条状MnS和Nb颗粒分布,试样中心区域塑性较差,断口中心区域为解理断裂,检验结果为分析分层原因,改善产品质量提供参考。
关键词 高强度船板 中心分层 组织 断口
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氧气顶吹转炉溅渣护炉实验研究
8
作者 刘启龙 饶添荣 +1 位作者 丁长江 周俐 《江苏冶金》 2001年第1期20-23,共4页
采用水力模型研究方法,针对马钢二钢厂20t转炉进行溅渣护炉冷态模拟试验,得出最佳工艺参数为:枪位为1680mm,N_2流量为11000m^3/h左右,渣粘度适中。此外,得出夹角为13°的喷头溅渣效果好。
关键词 氧气顶吹转炉 溅渣护炉 水模试验 转炉炼钢
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调质处理对CT80连续油管用钢应变疲劳行为的影响 被引量:4
9
作者 王鑫 饶添荣 +1 位作者 朱涛 何宜柱 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2013年第7期58-63,共6页
对CT80连续油管用钢分别进行950℃淬火和550℃或650℃回火的调质热处理;通过轴向低循环疲劳试验,对比了不同调质工艺处理后试验钢的疲劳性能,并对断口形貌进行分析。结果表明:淬火温度950℃、回火温度650℃的调质处理工艺能够有效地提高... 对CT80连续油管用钢分别进行950℃淬火和550℃或650℃回火的调质热处理;通过轴向低循环疲劳试验,对比了不同调质工艺处理后试验钢的疲劳性能,并对断口形貌进行分析。结果表明:淬火温度950℃、回火温度650℃的调质处理工艺能够有效地提高CT80连续油管用钢疲劳性能;其疲劳裂纹起源于试样表面,且呈多源性特征。 展开更多
关键词 调质处理 CT80连续油管用钢 应变疲劳 断口形貌
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浅析连铸保护渣的冶金特性及在马钢的选用 被引量:4
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作者 饶添荣 《江西冶金》 2003年第6期105-108,共4页
 概述了连铸保护渣的基本特性,并根据马钢保护渣的应用情况,设计分析了高拉速板坯、方坯、圆坯、异型坯和薄板坯连铸用保护渣的选用原则。
关键词 连铸保护渣 拉速 薄板坯连铸 异型坯 冶金特性 方坯 马钢 选用原则 设计分析
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连续油管用钢CT80低周疲劳性能研究
11
作者 饶添荣 朱涛 王鑫 《冶金信息导刊》 2012年第5期26-29,共4页
对CT80连续油管用钢进行了低周疲劳性能试验,通过应变幅为0.4%-1.5%,7个级别的恒应变控制实验,研究了CT80的循环特性、疲劳特性,确定了疲劳寿命与应变幅之间的关系式,并使用扫描电镜对疲劳断口形貌进行了观察和分析。结果表明... 对CT80连续油管用钢进行了低周疲劳性能试验,通过应变幅为0.4%-1.5%,7个级别的恒应变控制实验,研究了CT80的循环特性、疲劳特性,确定了疲劳寿命与应变幅之间的关系式,并使用扫描电镜对疲劳断口形貌进行了观察和分析。结果表明:该材料为循环软化,疲劳裂纹起始于试样表面,呈多源性特征。 展开更多
关键词 CT80 低周疲劳 循环特性 疲劳断口
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连铸保护渣的选用方法
12
作者 饶添荣 刘启龙 《马钢科研》 2001年第1期48-52,共5页
概述了连铸保护渣的基本特性及选用方法,并分析了高拉速情况下保护渣的特性。
关键词 保护渣 连铸 性能 选用
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连铸板坯夹杂缺陷分析及其控制措施
13
作者 饶添荣 费瑞琪 《马钢技术》 2001年第4期3-6,共4页
本文分析了马钢连铸板坯夹杂物的类型,来源及其影响因素,并提出了控制夹杂物的措施和建议。
关键词 控制 板坯连铸 夹杂物 稀土氧化物 硫化物
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连铸板坯中心线偏析形成机制与轻压下技术 被引量:11
14
作者 侯自兵 成国光 饶添荣 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2011年第11期45-48,60,共5页
针对连铸板坯中心线偏析,利用原位分析技术对中心线区域进行扫描。发现连铸板坯中心线区域的宏观偏析由正偏析带和负偏析带共同组成,其中碳、磷、硫这3种元素在中心线正偏析带周围有明显的负偏析带。对这种其周围存在负偏析带的板坯中... 针对连铸板坯中心线偏析,利用原位分析技术对中心线区域进行扫描。发现连铸板坯中心线区域的宏观偏析由正偏析带和负偏析带共同组成,其中碳、磷、硫这3种元素在中心线正偏析带周围有明显的负偏析带。对这种其周围存在负偏析带的板坯中心线偏析提出了相应的形成机制。最后根据形成机制近似推断了轻压下技术中压下速率与临界固相率这2个重要参数,推断结果与前人的研究比较一致。同时也进一步表明所提形成机制的合理性。 展开更多
关键词 中心线偏析 原位分析技术 负偏析带 轻压下技术
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非调质CT80连续油管用钢的控轧控冷工艺 被引量:2
15
作者 袁付春 刘雅政 +3 位作者 周乐育 李明扬 朱涛 饶添荣 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2012年第7期13-17,共5页
利用Gleeble-1500热模拟试验机进行了控轧控冷热模拟试验,分析了非调质CT80连续油管用钢的精轧变形温度、冷却速度和卷取温度对试验钢组织与性能的影响规律。基于控轧控冷热模拟试验结果,设定了试验钢实验室轧制工艺,在终轧温度830℃、... 利用Gleeble-1500热模拟试验机进行了控轧控冷热模拟试验,分析了非调质CT80连续油管用钢的精轧变形温度、冷却速度和卷取温度对试验钢组织与性能的影响规律。基于控轧控冷热模拟试验结果,设定了试验钢实验室轧制工艺,在终轧温度830℃、冷却速度46℃/s和卷取温度450℃轧制工艺条件下,获得了具有针状铁素体+贝氏体+少量M/A岛组织构成的成品钢板,其屈服强度620 MPa,抗拉强度754 MPa,伸长率29.2%,屈强比0.82,各项性能均满足CT80连续油管用钢力学性能要求。 展开更多
关键词 连续油管 控轧控冷 针状铁素体 调质钢
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船板钢连铸坯的高温力学性能及断口液膜现象 被引量:2
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作者 侯自兵 成国光 +1 位作者 饶添荣 马小春 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第11期22-27,共6页
为解决钢厂高强度船板钢连铸坯经常出现的中间裂纹等内部缺陷问题,从该钢种连铸坯中间裂纹区域获取试样,并对其进行了高温力学性能测试。结果表明,低温脆性区(即第三脆性区)的温度范围为750~925℃,在900~950℃温度区断口处存在较多液... 为解决钢厂高强度船板钢连铸坯经常出现的中间裂纹等内部缺陷问题,从该钢种连铸坯中间裂纹区域获取试样,并对其进行了高温力学性能测试。结果表明,低温脆性区(即第三脆性区)的温度范围为750~925℃,在900~950℃温度区断口处存在较多液膜。综合断口形貌、液膜存在的温度范围以及断口纵断面金相组织等方面进行分析,认为950℃时塑性开始下降的主要原因是由于断口处存在液膜,并推断液膜的形成原因为晶界处形成了(FeS+FeO)或(MnS+FeS+FeO)低熔点共晶相。同时,该试样在750~950℃区间内塑性下降的发生机制可以大致归结为:900~950℃区间内由于低熔点共晶相液膜作用导致塑性下降;850~900℃之间由于低熔点共晶相液膜与晶界铁素体膜复合作用导致塑性下降;850℃以下由于晶界铁素体膜作用导致塑性下降。 展开更多
关键词 连铸坯 高温力学性能 第三脆性区 断口液膜
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CSP工艺技术在马钢的应用 被引量:2
17
作者 饶添荣 朱涛 蒋昌龄 《连铸》 2004年第5期10-12,共3页
介绍 CSP 生产线的发展概况,对马钢引进的 CSP 生产线及其应用的新技术进行较详细的论述,并与国内其它 CSP 生产线进行比照,指出了其自身优势和强大的产品生产能力。
关键词 马钢 产品生产 CSP生产线 产能 技术 国内 发展概况 CSP工艺
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