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基于 Moldflow 的汽车中控台框架翘曲变形分析及优化
被引量:
1
1
作者
刘巨保
黄建军
+3 位作者
杨明
李峰
张亮
查翔
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期83-88,共6页
以某汽车中控台框架为研究对象,测量试模样品发现其翘曲变形量超过了装配要求。通过Moldflow软件模拟了该塑件实际的注塑过程,翘曲变形量的模拟值与实测平均值的最大误差为5.98%,发现该塑件翘曲变形的主要因素为冷却不均和收缩不均。本...
以某汽车中控台框架为研究对象,测量试模样品发现其翘曲变形量超过了装配要求。通过Moldflow软件模拟了该塑件实际的注塑过程,翘曲变形量的模拟值与实测平均值的最大误差为5.98%,发现该塑件翘曲变形的主要因素为冷却不均和收缩不均。本文在原物料中添加质量分数为25%的玻璃纤维以及优化工艺参数后,翘曲变形量的模拟值与初始方案相比降低了86.22%。试模验证表明,优化后的翘曲变形量模拟值与实测平均值的最大误差为4.35%,证明了Moldflow软件模拟分析的准确性。试模后各检测点的最大翘曲变形量降到了1.6 mm以下,较优化之前降低了80%以上,为类似大型复杂注塑件的翘曲变形分析及优化提供了思路。
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关键词
注塑成型
中控台框架
翘曲变形
模流分析
玻璃纤维
下载PDF
职称材料
题名
基于 Moldflow 的汽车中控台框架翘曲变形分析及优化
被引量:
1
1
作者
刘巨保
黄建军
杨明
李峰
张亮
查翔
机构
东北石油大学机械科学与工程学院
弘丰塑胶制品(深圳)有限公司
出处
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期83-88,共6页
基金
国家自然科学基金项目(11972114)。
文摘
以某汽车中控台框架为研究对象,测量试模样品发现其翘曲变形量超过了装配要求。通过Moldflow软件模拟了该塑件实际的注塑过程,翘曲变形量的模拟值与实测平均值的最大误差为5.98%,发现该塑件翘曲变形的主要因素为冷却不均和收缩不均。本文在原物料中添加质量分数为25%的玻璃纤维以及优化工艺参数后,翘曲变形量的模拟值与初始方案相比降低了86.22%。试模验证表明,优化后的翘曲变形量模拟值与实测平均值的最大误差为4.35%,证明了Moldflow软件模拟分析的准确性。试模后各检测点的最大翘曲变形量降到了1.6 mm以下,较优化之前降低了80%以上,为类似大型复杂注塑件的翘曲变形分析及优化提供了思路。
关键词
注塑成型
中控台框架
翘曲变形
模流分析
玻璃纤维
Keywords
Injection Molding
Center Console Frame
Warping Deformation
Mode Flow Analysis
Glass Fiber
分类号
TQ325.14 [化学工程—合成树脂塑料工业]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于 Moldflow 的汽车中控台框架翘曲变形分析及优化
刘巨保
黄建军
杨明
李峰
张亮
查翔
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2024
1
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职称材料
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