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重介质旋流器新型氧化铝陶瓷衬里生产工艺优化 被引量:3
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作者 王兆申 张力强 张雅珊 《选煤技术》 CAS 北大核心 2008年第6期1-4,共4页
简要介绍了重介质旋流器在选煤生产中的重要作用,分析了重介质旋流器的磨损状况,从耐磨衬里材料的微观结构入手,在原料粒度细化、烧结温度优化等方面提出了提高新型氧化铝陶瓷的致密度、增加耐磨性的方法与措施,并对各种新型陶瓷用作重... 简要介绍了重介质旋流器在选煤生产中的重要作用,分析了重介质旋流器的磨损状况,从耐磨衬里材料的微观结构入手,在原料粒度细化、烧结温度优化等方面提出了提高新型氧化铝陶瓷的致密度、增加耐磨性的方法与措施,并对各种新型陶瓷用作重介质旋流器内衬材料的发展前景进行了展望。 展开更多
关键词 磨损 新型氧化铝陶瓷衬里 耐磨性能 原料粒度 烧结工艺
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过氧化氢生产中新型氧化铝再生剂工业应用实验 被引量:2
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作者 周伟 王红琴 +3 位作者 安霓虹 吴美岩 戴云生 李明杰 《无机盐工业》 CAS 北大核心 2018年第12期44-46,共3页
针对蒽醌降解物再生原理,选择适宜的活性组分,以氧化铝为载体负载活性组分,制备新型复合氧化铝再生剂(命名为SX-301),以提高再生剂的活性及使用周期。实验在吉林双欧化工有限公司3.5万t/a双氧水(质量分数为27.5%)工业装置上进行,考核新... 针对蒽醌降解物再生原理,选择适宜的活性组分,以氧化铝为载体负载活性组分,制备新型复合氧化铝再生剂(命名为SX-301),以提高再生剂的活性及使用周期。实验在吉林双欧化工有限公司3.5万t/a双氧水(质量分数为27.5%)工业装置上进行,考核新型氧化铝再生剂在实际生产中的综合性能。结果显示:新型氧化铝再生剂使用后不影响氢效、氧效和吸碱效果,蒽醌降解物再生效果明显,再生剂使用周期长。新型氧化铝再生剂使用两个月后,有效蒽醌质量浓度从147 g/L增长到166 g/L,在此期间未补加蒽醌,新型氧化铝再生剂显示出良好的再生活性。 展开更多
关键词 新型氧化铝再生剂 蒽醌降解物 双氧水
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新型氧化铝打壳下料装置内部流场仿真与结构设计 被引量:2
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作者 闫淑君 《有色冶金节能》 2022年第6期74-78,共5页
本文针对铝电解槽打壳下料装置建立流场模型,模拟新型氧化铝进、出定容下料器的流动状态,并基于模拟结果进行下料装置结构设计,并辅以冷、热态试验进行验证。试验表明该下料器进料时间为6 s,下料器动作稳定,连贯性和一致性良好,定容准确... 本文针对铝电解槽打壳下料装置建立流场模型,模拟新型氧化铝进、出定容下料器的流动状态,并基于模拟结果进行下料装置结构设计,并辅以冷、热态试验进行验证。试验表明该下料器进料时间为6 s,下料器动作稳定,连贯性和一致性良好,定容准确,下料精度达到98.36%以上,同时将现行铝电解槽采用的两套相对独立的打壳和下料系统简化为一套系统,解决新型氧化铝细粉多、易飞扬等难题,节约设备维护成本。 展开更多
关键词 粉煤灰 氧化铝 打壳下料 新型氧化铝 流场 下料精度
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粉煤灰所产新型氧化铝电解过程中流场仿真研究 被引量:2
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作者 闫淑君 《绿色矿冶》 2023年第2期39-43,共5页
本文以粉煤灰提取的新型氧化铝为电解原料,根据新型氧化铝性能特点,基于200 kA铝电解槽开展仿真计算,研究电解槽内电解质流场和新型氧化铝浓度的分布,分析影响新型氧化铝溶解、扩散及对流的传质因素,掌握新型氧化铝电解过程中溶解输运... 本文以粉煤灰提取的新型氧化铝为电解原料,根据新型氧化铝性能特点,基于200 kA铝电解槽开展仿真计算,研究电解槽内电解质流场和新型氧化铝浓度的分布,分析影响新型氧化铝溶解、扩散及对流的传质因素,掌握新型氧化铝电解过程中溶解输运性能。结果显示,新型氧化铝在电解质中溶解速度快、分散均匀,电解质流场稳定,电解质出铝端和烟道端角部位置的氧化铝溶解最快。在实际生产中,通过合理配置下料器及下料点控制氧化铝浓度的分散、输运,可保持氧化铝浓度分布均匀、电解质流场稳定,有利于减少阳极效应和提高电流效率。 展开更多
关键词 粉煤灰 一步酸溶法 流场仿真 新型氧化铝 流场分布 输运性能 电解质
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新型FCC原料预处理催化剂级配体系开发与工业应用
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作者 彭绍忠 吕振辉 +2 位作者 薛冬 张学辉 杨涛 《炼油技术与工程》 CAS 2021年第2期56-59,68,共5页
中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院以粒子尺寸大且粒径分布集中、比结晶度高的特种氧化铝作为载体材料,通过优化载体结构以及活性相结构调节,开发了具有较大孔径和孔体积、更高抗金属和容金属能力的新型FCC原料预处理催化剂... 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院以粒子尺寸大且粒径分布集中、比结晶度高的特种氧化铝作为载体材料,通过优化载体结构以及活性相结构调节,开发了具有较大孔径和孔体积、更高抗金属和容金属能力的新型FCC原料预处理催化剂级配体系。与现有国内催化剂级配体系相比具有更高的脱硫脱氮活性、脱金属和容金属性能,能满足装置长周期稳定运转。该催化剂级配体系在中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司1.80 Mt/a蜡油加氢装置的工业应用结果表明:在装置入口压力10.4 MPa、氢油体积比653、入口反应温度仅323℃、装置运转负荷97.66%、金属杂质质量分数7.73μg/g条件下,精制蜡油硫质量分数为1 870μg/g、氮质量分数为576μg/g,具有良好的加氢脱硫和加氢脱氮性能。 展开更多
关键词 FCC原料预处理 催化剂级配体系 新型氧化铝 保护剂 FF-34催化剂
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