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27G玻璃体切割联合空气填充术治疗孔源性视网膜脱离的疗效及安全性
被引量:
21
1
作者
方冬
魏雁涛
+7 位作者
张钊填
冬敏
蒋欣桐
张婷
周学智
陈璐
彭曼娟
张少冲
《中华实验眼科杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期51-55,共5页
目的观察和评价27G经睫状体平坦部玻璃体切割(PPV)联合空气填充术治疗孔源性视网膜脱离(RRD)的疗效及安全性。方法对2016年4月至2017年1月在中山眼科中心实施27G PPV联合空气填充术治疗的35例RRD患者的35眼临床资料进行回顾性分析...
目的观察和评价27G经睫状体平坦部玻璃体切割(PPV)联合空气填充术治疗孔源性视网膜脱离(RRD)的疗效及安全性。方法对2016年4月至2017年1月在中山眼科中心实施27G PPV联合空气填充术治疗的35例RRD患者的35眼临床资料进行回顾性分析,患者术后平均随访时间为8.6个月。观察术眼手术前及术后1周和3个月最佳矫正视力(BCVA)(LogMAR)和眼压变化,记录手术持续时间、巩膜切口渗漏及缝合情况、术后视网膜复位率及术中术后并发症。结果27G PPV联合空气填充术的平均手术时间为(34.5±4.8)min,平均玻璃体切割时间为(15.3±3.6)min。所有患眼术毕均无需行巩膜切口缝合。27G PPV联合空气填充术一次性手术后视网膜完全复位率为100%。术眼术前平均BCVA为1.01±0.40,术后1周和3个月平均BCVA分别为0.82±0.31和0.68±0.30,总体比较差异有统计学意义(F=64.12,P〈0.01),术后1周和3个月BCVA均明显高于术前,差异均有统计学意义(均P〈0.05)。术眼术前平均眼压为(14.69±3.66)mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),术后1周和3个月平均眼压分别为(17.37±2.32)mmHg和(16.69±2.45)mmHg,总体比较差异有统计学意义(F=14.82,P〈0.01),术后1周和3个月眼压均明显高于术前,差异均有统计学意义(均P〈0.05)。术中发生医源性裂孔2眼,随访期间发生低眼压和高眼压者分别为1眼和5眼,经合理处理后均恢复正常。结论27G PPV联合空气填充术治疗RRD是安全、有效的。
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关键词
玻璃体
切割
术/
仪器
玻璃体切割术/方法
眼内空气填充
裂孔源性视网膜脱离/手
术
疗效
并发症
回顾性研究
下载PDF
职称材料
辅助玻璃体视网膜显微手术机器人系统的研制及应用
被引量:
16
2
作者
陈亦棋
张超特
+5 位作者
洪明胜
苏铃雅
陶继伟
杨洋
肖晶晶
沈丽君
《中华实验眼科杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第1期38-41,共4页
背景机器人手术系统已越来越多地用于多个医学领域,也应用于眼科。研究报告显示机器人辅助的手术有许多优点,包括精确性高,灵活性好,减少术者的生理性手颤抖,提高手术的稳定性,缩短学习曲线等,但中国仍无机器人辅助的眼科手术报...
背景机器人手术系统已越来越多地用于多个医学领域,也应用于眼科。研究报告显示机器人辅助的手术有许多优点,包括精确性高,灵活性好,减少术者的生理性手颤抖,提高手术的稳定性,缩短学习曲线等,但中国仍无机器人辅助的眼科手术报道。目的从临床实际出发设计和研制辅助玻璃体视网膜显微手术机器人系统并评估其在玻璃体视网膜手术中的应用能力。方法由温州医学院眼科医院与北京航空航天大学共同研制一套辅助玻璃体视网膜显微手术机器人系统,该系统本体具备2个机械手臂,可以握持眼科常用的手术器械,如玻璃体切割头、导光探头、激光笔和23G眼内镊,进行微创的玻璃体视网膜手术操作。由3名低年资眼科医师通过控制器操控机器人2个机械手臂的运动路径对15只离体猪眼行玻璃体切割手术,以验证该系统执行平坦部玻璃体切割和玻璃体后脱离的可行性。玻璃体切割步骤包括制作3个23G巩膜切口、经切口导入手术器械及用曲安奈德诱导和切除玻璃体后脱离。评估手术持续时间、手术成功率和并发症情况。结果15只离体猪眼的玻璃体切割和玻璃体后脱离手术均顺利完成,术中未发现眼球的明显变形,术后未发生医源性视网膜裂孔和视网膜脱离,手术成功率为100%。15只眼手术平均持续时间为(12.76±3.44)min,每个术者平均手术持续时间分别为(13.67±4.23)、(10.83±2.30)和(13.77±1.91)min。结论辅助玻璃体视网膜显微手术机器人系统具有良好的稳定性和精确性,在一定程度上可以代替人手进行玻璃体视网膜手术操作。
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关键词
机器人手
术
机器人技
术/
仪器
计算机辅助手
术
/方法
玻璃体切割术/方法
可行性研究
猪
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职称材料
眼内硅油填充术后致高眼压原因分析
被引量:
22
3
作者
曾军
唐罗生
+3 位作者
朱晓华
郭小健
高玲
陈百华
《眼视光学杂志》
2006年第4期231-232,共2页
目的探讨硅油填充术后高眼压的产生原因和治疗措施。方法分析214例(215眼)硅油填充术后继发性高眼压35例(35眼)的临床资料。结果硅油填充术后高眼压的发生率为16.3%,可能原因是硅油乳化、术后炎性反应、无晶状体眼瞳孔阻滞、激素反应性...
目的探讨硅油填充术后高眼压的产生原因和治疗措施。方法分析214例(215眼)硅油填充术后继发性高眼压35例(35眼)的临床资料。结果硅油填充术后高眼压的发生率为16.3%,可能原因是硅油乳化、术后炎性反应、无晶状体眼瞳孔阻滞、激素反应性高眼压、前房角变窄及硅油填充过量等。早期高眼压与术后炎性反应和硅油填充过量有关,中期以无晶状体眼瞳孔阻滞、前房角变窄和激素性高眼压为主,晚期多见于硅油乳化。结论硅油填充术后应根据不同时期可能出现高眼压的原因及时治疗,防止硅油填充术后因高眼压所造成的视功能损害。
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关键词
视网膜脱离/外科手
术
玻璃体切割术/方法
硅油
高眼压
下载PDF
职称材料
题名
27G玻璃体切割联合空气填充术治疗孔源性视网膜脱离的疗效及安全性
被引量:
21
1
作者
方冬
魏雁涛
张钊填
冬敏
蒋欣桐
张婷
周学智
陈璐
彭曼娟
张少冲
机构
中山大学中山眼科中心眼科学国家重点实验室
郑州大学第一附属医院感染管理科
出处
《中华实验眼科杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期51-55,共5页
基金
国家自然科学基金项目(81570865)
眼科学国家重点实验室专项(30306020240020128)
中山大学教育发展基金项目(83000-3050057)
文摘
目的观察和评价27G经睫状体平坦部玻璃体切割(PPV)联合空气填充术治疗孔源性视网膜脱离(RRD)的疗效及安全性。方法对2016年4月至2017年1月在中山眼科中心实施27G PPV联合空气填充术治疗的35例RRD患者的35眼临床资料进行回顾性分析,患者术后平均随访时间为8.6个月。观察术眼手术前及术后1周和3个月最佳矫正视力(BCVA)(LogMAR)和眼压变化,记录手术持续时间、巩膜切口渗漏及缝合情况、术后视网膜复位率及术中术后并发症。结果27G PPV联合空气填充术的平均手术时间为(34.5±4.8)min,平均玻璃体切割时间为(15.3±3.6)min。所有患眼术毕均无需行巩膜切口缝合。27G PPV联合空气填充术一次性手术后视网膜完全复位率为100%。术眼术前平均BCVA为1.01±0.40,术后1周和3个月平均BCVA分别为0.82±0.31和0.68±0.30,总体比较差异有统计学意义(F=64.12,P〈0.01),术后1周和3个月BCVA均明显高于术前,差异均有统计学意义(均P〈0.05)。术眼术前平均眼压为(14.69±3.66)mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),术后1周和3个月平均眼压分别为(17.37±2.32)mmHg和(16.69±2.45)mmHg,总体比较差异有统计学意义(F=14.82,P〈0.01),术后1周和3个月眼压均明显高于术前,差异均有统计学意义(均P〈0.05)。术中发生医源性裂孔2眼,随访期间发生低眼压和高眼压者分别为1眼和5眼,经合理处理后均恢复正常。结论27G PPV联合空气填充术治疗RRD是安全、有效的。
关键词
玻璃体
切割
术/
仪器
玻璃体切割术/方法
眼内空气填充
裂孔源性视网膜脱离/手
术
疗效
并发症
回顾性研究
Keywords
Vitrectomy/instrumentation
Vitrectomy/methods
Intraocular air tamponade
Rhegmatogenous retinal detachment/surgery
Treatment outcome
Complications
Retrospective studies
分类号
R779.6 [医药卫生—眼科]
下载PDF
职称材料
题名
辅助玻璃体视网膜显微手术机器人系统的研制及应用
被引量:
16
2
作者
陈亦棋
张超特
洪明胜
苏铃雅
陶继伟
杨洋
肖晶晶
沈丽君
机构
温州医科大学附属眼视光医院眼视光学院浙江省眼科医院
温州医科大学附属第一医院急诊科
浙江医院眼科
北京航空航天大学机械工程及自动化学院
厦门大学航空航天学院
出处
《中华实验眼科杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第1期38-41,共4页
基金
国家自然科学基金项目(51175013)
浙江省医药卫生科技计划项目(WKJ2010-2-018)
+2 种基金
浙江省教育厅科研项目(Y201431237)
温州医科大学眼视光学院重大科研项目(YNZD201003)
第二批浙江省医学创新学科建设计划项目(眼底外科学)
文摘
背景机器人手术系统已越来越多地用于多个医学领域,也应用于眼科。研究报告显示机器人辅助的手术有许多优点,包括精确性高,灵活性好,减少术者的生理性手颤抖,提高手术的稳定性,缩短学习曲线等,但中国仍无机器人辅助的眼科手术报道。目的从临床实际出发设计和研制辅助玻璃体视网膜显微手术机器人系统并评估其在玻璃体视网膜手术中的应用能力。方法由温州医学院眼科医院与北京航空航天大学共同研制一套辅助玻璃体视网膜显微手术机器人系统,该系统本体具备2个机械手臂,可以握持眼科常用的手术器械,如玻璃体切割头、导光探头、激光笔和23G眼内镊,进行微创的玻璃体视网膜手术操作。由3名低年资眼科医师通过控制器操控机器人2个机械手臂的运动路径对15只离体猪眼行玻璃体切割手术,以验证该系统执行平坦部玻璃体切割和玻璃体后脱离的可行性。玻璃体切割步骤包括制作3个23G巩膜切口、经切口导入手术器械及用曲安奈德诱导和切除玻璃体后脱离。评估手术持续时间、手术成功率和并发症情况。结果15只离体猪眼的玻璃体切割和玻璃体后脱离手术均顺利完成,术中未发现眼球的明显变形,术后未发生医源性视网膜裂孔和视网膜脱离,手术成功率为100%。15只眼手术平均持续时间为(12.76±3.44)min,每个术者平均手术持续时间分别为(13.67±4.23)、(10.83±2.30)和(13.77±1.91)min。结论辅助玻璃体视网膜显微手术机器人系统具有良好的稳定性和精确性,在一定程度上可以代替人手进行玻璃体视网膜手术操作。
关键词
机器人手
术
机器人技
术/
仪器
计算机辅助手
术
/方法
玻璃体切割术/方法
可行性研究
猪
Keywords
Robotic surgical procedures
Robotics/instrumentation
Surgery, computer-assisted/methods
Vitrectomy/methods
Feasibility studies
Swine
分类号
R779.6 [医药卫生—眼科]
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职称材料
题名
眼内硅油填充术后致高眼压原因分析
被引量:
22
3
作者
曾军
唐罗生
朱晓华
郭小健
高玲
陈百华
机构
中南大学湘雅二医院眼科
出处
《眼视光学杂志》
2006年第4期231-232,共2页
文摘
目的探讨硅油填充术后高眼压的产生原因和治疗措施。方法分析214例(215眼)硅油填充术后继发性高眼压35例(35眼)的临床资料。结果硅油填充术后高眼压的发生率为16.3%,可能原因是硅油乳化、术后炎性反应、无晶状体眼瞳孔阻滞、激素反应性高眼压、前房角变窄及硅油填充过量等。早期高眼压与术后炎性反应和硅油填充过量有关,中期以无晶状体眼瞳孔阻滞、前房角变窄和激素性高眼压为主,晚期多见于硅油乳化。结论硅油填充术后应根据不同时期可能出现高眼压的原因及时治疗,防止硅油填充术后因高眼压所造成的视功能损害。
关键词
视网膜脱离/外科手
术
玻璃体切割术/方法
硅油
高眼压
Keywords
retinal detachment/surgery
vitrectomy/methods
silicone oil
ocular hypertension
分类号
R779.6 [医药卫生—眼科]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
27G玻璃体切割联合空气填充术治疗孔源性视网膜脱离的疗效及安全性
方冬
魏雁涛
张钊填
冬敏
蒋欣桐
张婷
周学智
陈璐
彭曼娟
张少冲
《中华实验眼科杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2018
21
下载PDF
职称材料
2
辅助玻璃体视网膜显微手术机器人系统的研制及应用
陈亦棋
张超特
洪明胜
苏铃雅
陶继伟
杨洋
肖晶晶
沈丽君
《中华实验眼科杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2017
16
下载PDF
职称材料
3
眼内硅油填充术后致高眼压原因分析
曾军
唐罗生
朱晓华
郭小健
高玲
陈百华
《眼视光学杂志》
2006
22
下载PDF
职称材料
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