期刊文献+
共找到15篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
高性能低成本38MnNS非调质钢的疲劳性能研究
1
作者 严国卫 《浙江冶金》 2024年第1期15-17,共3页
对非调质钢38MnNS进行了拉伸、高周疲劳试验、低周疲劳试验及金相组织观察,测定了疲劳极限;循环应力—应变曲线;应变—寿命曲线及有关参量。高性能低成本38MnNS非调质钢通过添加廉价元素,可有效提升其力学性能和寿命。
关键词 低周疲劳 高周疲劳 非调质钢 38MnNS
下载PDF
小圆钢热顶锻裂口原因分析 被引量:6
2
作者 严国卫 张卫平 《物理测试》 CAS 2000年第2期23-25,共3页
应用化学分析、金相检验和电子探针显微分析技术对小圆钢热顶锻裂口原因进行了分析,结果表明小圆钢热顶锻裂口是由于非金属夹杂物偏析而形成带状铁素体,降低了钢材的塑性和韧性,导致在热轧时开裂,热顶锻后扩张成裂口。
关键词 热顶锻 裂口 夹杂物 小圆钢 带状铁素体
下载PDF
重载汽车齿轮延迟断裂原因分析 被引量:3
3
作者 严国卫 余其中 《浙江冶金》 2017年第2期38-41,共4页
对SAE8620H重载汽车齿轮渗碳导致的氢致延迟断裂现象进行了分析研究。结果表明,重载汽车齿轮在渗碳后出现氢致开裂,是因为齿轮齿根表面存有夹杂物等缺陷及齿根尖角处应力过大,在渗碳气氛中,吸附在齿根缺陷表面的氢分子转变为氢原子,随... 对SAE8620H重载汽车齿轮渗碳导致的氢致延迟断裂现象进行了分析研究。结果表明,重载汽车齿轮在渗碳后出现氢致开裂,是因为齿轮齿根表面存有夹杂物等缺陷及齿根尖角处应力过大,在渗碳气氛中,吸附在齿根缺陷表面的氢分子转变为氢原子,随后向应力集中区域富集,当氢的浓度达到临界值时引起微裂纹,裂纹在应力区扩展,最后导致氢致延迟断裂。 展开更多
关键词 SAE8620H钢 齿轮 渗碳 延迟断裂 夹杂物
下载PDF
标准件用CrMo合金钢线材的研发 被引量:1
4
作者 严国卫 《浙江冶金》 2003年第4期22-24,共3页
采用大电炉冶炼(EAF→LF)→连铸→高线轧材工艺生产4140钢及B7钢线材,其性能完全可以满足出口及国内用户的特殊要求。
关键词 4140钢 B7钢 线材 标准件 合金钢 研发
下载PDF
60方坯内部开裂原因分析
5
作者 严国卫 冯仁山 《物理测试》 CAS 1996年第6期37-38,共2页
1宏观检验 在60方坯的表面未发现缺陷。取样进行酸浸试验时,可见到沿对角通过中心有一簇裂纹,见图1。裂纹长短、深浅不一。进一步做硫印试验,发现裂纹处棕色斑点较密,表明裂纹处含硫量较高。
关键词 钢锭 方坯 裂纹
下载PDF
提高20Cr圆钢一次合格率热处理工艺研究
6
作者 严国卫 潘志军 魏晋川 《浙江冶金》 2003年第1期36-37,40,共3页
20Cr 圆钢是低成本的渗碳钢,应用范围广泛,但力学性能不稳定。通过热处理试验和分析,探索出最佳的20Cr 圆钢试样热处理工艺,提高了性能的一次合格率。
关键词 20CR钢 渗碳钢 亚温淬火 一次合格率 淬透性 圆钢
下载PDF
A105钢的高温热塑性 被引量:7
7
作者 陶素芬 王福明 +3 位作者 严国卫 金桂香 曹敏 柴国强 《材料热处理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第12期96-102,共7页
采用Gleeble1500热模拟实验机对A105的高温塑性进行了测定,并应用扫描电镜对拉断后试样的断口形貌进行了观察。应用Thermo-Calc热力学计算软件对实验钢在400~1600℃的主要析出相以及A1和A3温度进行了计算,根据计算结果选取不同测试... 采用Gleeble1500热模拟实验机对A105的高温塑性进行了测定,并应用扫描电镜对拉断后试样的断口形貌进行了观察。应用Thermo-Calc热力学计算软件对实验钢在400~1600℃的主要析出相以及A1和A3温度进行了计算,根据计算结果选取不同测试温度的试样进行组织形貌的观察分析。结果表明:A105钢在600~900℃温度范围内的断面收缩率小于60%,处于第Ⅲ类脆性温度区。 展开更多
关键词 A105钢 热塑性 热力学计算 断口形貌 显微组织
下载PDF
余热处理钢筋的推广应用 被引量:1
8
作者 潘志军 严国卫 《浙江冶金》 2001年第1期25-27,共3页
余热处理带肋钢筋具有良好的力学性能。与20 MnSiV 相比,生产和使用该类钢筋成本低、效益好。分析了余热处理带肋钢筋在我国大规模生产和推广应用中存在的困难,并提出了建议。
关键词 钢筋 余热处理 20MnSiV 联接方法 抗震性能
下载PDF
A105阀门用钢高温力学性能研究
9
作者 留津津 苏利川 +2 位作者 严国卫 朱国栋 鲁欣武 《浙江冶金》 2013年第2期30-32,共3页
利用Gleeble-1500热模拟机对A105阀门用钢的高温力学性能进行测试,并通过扫描电镜对断口形貌进行分析和研究。试验结果表明:在1×10-3/s的应变速率下,A105钢的第I脆性温度区为熔点~1300℃,高温塑性区为925~1250℃,第Ⅲ脆性温度区... 利用Gleeble-1500热模拟机对A105阀门用钢的高温力学性能进行测试,并通过扫描电镜对断口形貌进行分析和研究。试验结果表明:在1×10-3/s的应变速率下,A105钢的第I脆性温度区为熔点~1300℃,高温塑性区为925~1250℃,第Ⅲ脆性温度区为600900℃。在实际生产过程中,应严格控制钢中的化学成分,采用合理的二冷制度,使铸坯的矫直温度避开第III脆性温度区,以改善铸坯质量。 展开更多
关键词 A105 阀门用钢 高温力学性能 断面收缩率
下载PDF
L7长螺杆低温冲击不合格原因分析 被引量:2
10
作者 严国卫 《浙江冶金》 2019年第1期50-53,共4页
L7长螺杆在进行力学性能检测时,-101℃低温冲击不合格。通过对试样进行网带炉和感应加热淬火生产线试验对比及理化分析,结果发现,L7长螺杆感应淬火加热时间较短,渗碳体未完全溶解于奥氏体中,奥氏体均匀化程度不好,韧脆转变温度提高,造... L7长螺杆在进行力学性能检测时,-101℃低温冲击不合格。通过对试样进行网带炉和感应加热淬火生产线试验对比及理化分析,结果发现,L7长螺杆感应淬火加热时间较短,渗碳体未完全溶解于奥氏体中,奥氏体均匀化程度不好,韧脆转变温度提高,造成低温冲击不合格。 展开更多
关键词 L7 低温冲击 第二相 奥氏体均匀化 韧脆转变温度
下载PDF
轧后控冷规范对F40MnVS非调质钢组织和性能的影响
11
作者 严国卫 《浙江冶金》 2022年第4期15-18,共4页
本文研究了轧后冷却温度对F40MnVS非调质钢组织和性能的影响,实验表明,通过降低终轧温度,加快轧后冷却速度,可显著细化铁素体晶粒,提高钢材的强韧性。
关键词 非调质钢 F40MnVS 冷却温度 细化晶粒
下载PDF
F40MnVS非调质钢CCT曲线测定及连续冷却转变研究
12
作者 严国卫 《浙江冶金》 2021年第4期12-18,共7页
用Gleeble-1500热模拟试验机研究了F40MnVS非调质钢(%:0.40C、1.43Mn、0.32Si、0.012P、0.038S、0.0082N、0.07V)分别在形变温度870℃和830℃、应变速率8~9s^(-1)、应变50%后,以0.1~25℃/s不同冷却速率下冷却的动态CCT曲线和组织转变。... 用Gleeble-1500热模拟试验机研究了F40MnVS非调质钢(%:0.40C、1.43Mn、0.32Si、0.012P、0.038S、0.0082N、0.07V)分别在形变温度870℃和830℃、应变速率8~9s^(-1)、应变50%后,以0.1~25℃/s不同冷却速率下冷却的动态CCT曲线和组织转变。结果表明,降低形变温度,动态CCT曲线整体向左下方移动,贝氏体上临界冷速增加,扩大铁素体+珠光体组织的冷却速度范围;铁素体晶粒随形变温度降低和冷速的增加而细化。 展开更多
关键词 非调质钢 F40MnVS 动态CCT曲线 组织
下载PDF
中碳非调质钢中碳氮化钒的平衡相计算与分析
13
作者 严国卫 《浙江冶金》 2019年第4期29-31,共3页
为预测和控制中碳非调质钢中V的析出物以及优化钢的成分,利用Thermo-calc热力学软件对中碳非调质钢V(C, N)析出温度、析出规律进行了计算,研究了C、N、Mn、V含量变化对V析出规律的影响。结果表明,基础成分(0.40%C-0.40%Si-1.40%Mn-0.07%... 为预测和控制中碳非调质钢中V的析出物以及优化钢的成分,利用Thermo-calc热力学软件对中碳非调质钢V(C, N)析出温度、析出规律进行了计算,研究了C、N、Mn、V含量变化对V析出规律的影响。结果表明,基础成分(0.40%C-0.40%Si-1.40%Mn-0.07%V-0.008%N)钢中V(C, N)开始析出温度为1025℃,随着温度的下降,V(C, N)析出量增加,在600℃左右析出完毕。增加钢中的C、N、V含量将提高自奥氏体中析出V(C, N)相数量及开始析出温度;Mn含量增加将降低V的开始析出温度,抑制其析出,但幅度很小。 展开更多
关键词 中碳非调质钢 THERMO-CALC软件 碳氮化钒 析出
下载PDF
活性焦耐压强度比对试验分析与探讨
14
作者 严国卫 王剑云 杨红磊 《浙江冶金》 2021年第1期22-24,44,共4页
通过不同检测机构活性焦耐压强度比对试验,分析了活性焦耐压强度产生偏差的原因,着重探讨了活性焦耐压强度测定方法,提出了测试设备、检测方法的优化方案,以期进一步优化活性焦质量评价体系。
关键词 活性焦 耐压强度 比对试验
下载PDF
YF40MnV易切削非调质钢的试制
15
作者 鲁欣武 严国卫 杜建新 《炼钢》 CAS 北大核心 2006年第2期19-22,共4页
介绍了杭州钢铁集团公司试制YF40MnV易切削型非调质钢的情况。采用80t超高功率电弧炉冶炼,LF精炼处理及700×1/650×3三辊横列式轧机轧制,生产出的YF40MnV,其各项技术质量指标完全符合用户要求。采用高品位的硫铁作增硫剂及喂... 介绍了杭州钢铁集团公司试制YF40MnV易切削型非调质钢的情况。采用80t超高功率电弧炉冶炼,LF精炼处理及700×1/650×3三辊横列式轧机轧制,生产出的YF40MnV,其各项技术质量指标完全符合用户要求。采用高品位的硫铁作增硫剂及喂硫铁线工艺,是改进S含量控制的方向。 展开更多
关键词 YF40MnV 非调质钢 易切削 超高功率电弧炉
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部