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川东地区凉高山组致密砂岩压裂工艺优选研究
被引量:
4
1
作者
张凤琼
肖晖
+5 位作者
陈依
余致理
李泉辉
张艳玲
彭刚
肖仁维
《非常规油气》
2023年第4期117-125,152,共10页
为了提高川东地区凉高山组致密砂岩气藏工业产量,针对凉高山组致密砂岩气藏物性较差,前期开展大型体积压裂效果较差的问题,从体积压裂可行性分析、造长缝大型压裂可行性分析以及目标储层压裂方式3个方面开展了研究工作。研究表明:1)凉...
为了提高川东地区凉高山组致密砂岩气藏工业产量,针对凉高山组致密砂岩气藏物性较差,前期开展大型体积压裂效果较差的问题,从体积压裂可行性分析、造长缝大型压裂可行性分析以及目标储层压裂方式3个方面开展了研究工作。研究表明:1)凉高山组储层物性差且脆性高,但天然裂缝欠发育,水平应力差异系数(0.18)较大,缝网形成难度大;储隔层应力差较小(2 MPa),缝高极易失控,不适合采用体积压裂模式。2)模拟发现,储隔层应力差、排量、压裂规模和压裂液黏度对凉高山组裂缝参数影响较大,需要适度控制排量(5 m^(3)/min以内)、压裂规模以及减小黏度(50 mPa·s以内)以控制缝高而造长缝,优选控缝高造长缝的压裂工艺作为凉高山组压裂工艺。3)提出了采用变排量(排量由2 m^(3)/min起步逐步提至5 m^(3)/min)、一级段塞停泵(停泵15 min)、控制排量和控制规模(单段液量为280~300 m^(3))等措施控缝高,推荐了典型施工泵注程序。以上成果认识为凉高山组储层后续开发具有指导价值。
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关键词
致密砂岩
控缝高
造长缝
体积压裂
工艺优选
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职称材料
水化作用下页岩微观孔隙结构伤害特征
被引量:
6
2
作者
余致理
郭高峰
+2 位作者
余
恒
李庆
张艳玲
《西安石油大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第1期44-50,100,共8页
为明确压裂过程中水化作用对页岩微观孔隙结构的伤害特征,选取渝西地区龙马溪组页岩,通过扫描电镜、低场核磁共振和单黏土矿物水化实验,在对比蒙脱石和伊利石的单矿物水化特征的基础上,研究了页岩T_(2)谱分布变化特征,并建立了水化伤害...
为明确压裂过程中水化作用对页岩微观孔隙结构的伤害特征,选取渝西地区龙马溪组页岩,通过扫描电镜、低场核磁共振和单黏土矿物水化实验,在对比蒙脱石和伊利石的单矿物水化特征的基础上,研究了页岩T_(2)谱分布变化特征,并建立了水化伤害程度评价指标,定量分析了页岩水化过程中微观孔隙结构的伤害特征。研究结果表明,黏土矿物水化后,易于在晶体表面形成水化膜,降低了岩石骨架颗粒间的引力与胶结强度,造成颗粒松动、脱落和运移。蒙脱石水化后的膨胀体积、膨胀应力和线性膨胀率均大于伊利石,其中应力膨胀的滞后性是导致微观孔隙结构变化的主要原因。水化伤害程度随浸泡时间的增加先快速增加后趋于稳定,而水化作用下的微裂缝则扩展延伸后趋于闭合。
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关键词
页岩微观孔隙
水化作用
膨胀
微裂缝
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职称材料
H202井区H3平台深层页岩气压裂效果分析
被引量:
2
3
作者
余致理
肖晖
+5 位作者
宋伟
郭高峰
徐吉
梁朝阳
刘辉
胡志国
《重庆科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2022年第3期29-34,73,共7页
渝西深层页岩气H202井区H3平台有4口水平井压后测试产量较差,后期平台作业存在较大的不确定性。为了确保平稳作业,针对H3平台进行压裂效果分析。首先,从物质基础、矿物脆性、天然裂缝发育和地应力特征等方面分析该井区页岩储层的可压性...
渝西深层页岩气H202井区H3平台有4口水平井压后测试产量较差,后期平台作业存在较大的不确定性。为了确保平稳作业,针对H3平台进行压裂效果分析。首先,从物质基础、矿物脆性、天然裂缝发育和地应力特征等方面分析该井区页岩储层的可压性,并与典型中浅层和深层页岩气井区进行对比;其次,结合微地震监测技术分析压后裂缝的复杂性;最后,根据压后排采和示踪剂监测情况对比分析H3平台的返排情况和井间连通性。研究认为:H3平台物质基础较好、地层能量充足、矿物脆性较强,但天然裂缝欠发育、应力差较大,形成缝网的难度较大;此外,施工净压力偏低、工艺措施不足导致裂缝复杂程度偏低,小粒径石英砂占比过高、井距过小导致井间连通率偏高,进而降低了压裂效果。建议提高施工排量、采用组合暂堵方式提高裂缝复杂程度,适当加大井距并降低小粒径支撑剂的占比。
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关键词
深层页岩气
压裂效果
可压性
裂缝监测
井间距
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职称材料
题名
川东地区凉高山组致密砂岩压裂工艺优选研究
被引量:
4
1
作者
张凤琼
肖晖
陈依
余致理
李泉辉
张艳玲
彭刚
肖仁维
机构
中国石油西南油气田分公司重庆气矿
重庆科技学院石油与天然气工程学院
出处
《非常规油气》
2023年第4期117-125,152,共10页
基金
重庆市自然科学基金重点项目“深层页岩气压裂复杂裂缝形成机理及工艺技术研究”(cstc2020jcyj-zdxmX0001)
重庆市自然科学基金面上项目“页岩压裂楔形裂缝网络中支撑剂运移机理研究”(cstc2019jcyj-msxmX0069)
重庆英才计划包干制项目“页岩气区加密井压裂裂缝延伸规律研究”(cstc2021ycjh-bgzxm0207)。
文摘
为了提高川东地区凉高山组致密砂岩气藏工业产量,针对凉高山组致密砂岩气藏物性较差,前期开展大型体积压裂效果较差的问题,从体积压裂可行性分析、造长缝大型压裂可行性分析以及目标储层压裂方式3个方面开展了研究工作。研究表明:1)凉高山组储层物性差且脆性高,但天然裂缝欠发育,水平应力差异系数(0.18)较大,缝网形成难度大;储隔层应力差较小(2 MPa),缝高极易失控,不适合采用体积压裂模式。2)模拟发现,储隔层应力差、排量、压裂规模和压裂液黏度对凉高山组裂缝参数影响较大,需要适度控制排量(5 m^(3)/min以内)、压裂规模以及减小黏度(50 mPa·s以内)以控制缝高而造长缝,优选控缝高造长缝的压裂工艺作为凉高山组压裂工艺。3)提出了采用变排量(排量由2 m^(3)/min起步逐步提至5 m^(3)/min)、一级段塞停泵(停泵15 min)、控制排量和控制规模(单段液量为280~300 m^(3))等措施控缝高,推荐了典型施工泵注程序。以上成果认识为凉高山组储层后续开发具有指导价值。
关键词
致密砂岩
控缝高
造长缝
体积压裂
工艺优选
Keywords
tight sandstone
fracture height control
create long fractures
volume fracturing
process optimization
分类号
TE357 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
水化作用下页岩微观孔隙结构伤害特征
被引量:
6
2
作者
余致理
郭高峰
余
恒
李庆
张艳玲
机构
中国石油西南油气田分公司重庆气矿
出处
《西安石油大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022年第1期44-50,100,共8页
基金
国家科技重大专项“鄂尔多斯盆地大型低渗透岩性地层油气藏开发示范工程”(2016ZX05050)。
文摘
为明确压裂过程中水化作用对页岩微观孔隙结构的伤害特征,选取渝西地区龙马溪组页岩,通过扫描电镜、低场核磁共振和单黏土矿物水化实验,在对比蒙脱石和伊利石的单矿物水化特征的基础上,研究了页岩T_(2)谱分布变化特征,并建立了水化伤害程度评价指标,定量分析了页岩水化过程中微观孔隙结构的伤害特征。研究结果表明,黏土矿物水化后,易于在晶体表面形成水化膜,降低了岩石骨架颗粒间的引力与胶结强度,造成颗粒松动、脱落和运移。蒙脱石水化后的膨胀体积、膨胀应力和线性膨胀率均大于伊利石,其中应力膨胀的滞后性是导致微观孔隙结构变化的主要原因。水化伤害程度随浸泡时间的增加先快速增加后趋于稳定,而水化作用下的微裂缝则扩展延伸后趋于闭合。
关键词
页岩微观孔隙
水化作用
膨胀
微裂缝
Keywords
micro pore structure of shale
hydration
expansion
micro crack
分类号
TE349 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
下载PDF
职称材料
题名
H202井区H3平台深层页岩气压裂效果分析
被引量:
2
3
作者
余致理
肖晖
宋伟
郭高峰
徐吉
梁朝阳
刘辉
胡志国
机构
中国石油西南油气田分公司重庆气矿
重庆科技学院石油与天然气工程学院
出处
《重庆科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2022年第3期29-34,73,共7页
基金
重庆市自然科学基金重点项目“深层页岩气压裂复杂裂缝形成机理及工艺技术研究”(CSTC2020JCYJ-ZDXMX0001)
重庆市自然科学基金面上项目“页岩压裂楔形裂缝网络中支撑剂运移机理研究”(CSTC2019JCYJ-MSXMX0069)
重庆英才计划“包干制”项目“页岩气区加密井压裂裂缝延伸规律研究”(CSTC2021YCJH-BGZXM0207)。
文摘
渝西深层页岩气H202井区H3平台有4口水平井压后测试产量较差,后期平台作业存在较大的不确定性。为了确保平稳作业,针对H3平台进行压裂效果分析。首先,从物质基础、矿物脆性、天然裂缝发育和地应力特征等方面分析该井区页岩储层的可压性,并与典型中浅层和深层页岩气井区进行对比;其次,结合微地震监测技术分析压后裂缝的复杂性;最后,根据压后排采和示踪剂监测情况对比分析H3平台的返排情况和井间连通性。研究认为:H3平台物质基础较好、地层能量充足、矿物脆性较强,但天然裂缝欠发育、应力差较大,形成缝网的难度较大;此外,施工净压力偏低、工艺措施不足导致裂缝复杂程度偏低,小粒径石英砂占比过高、井距过小导致井间连通率偏高,进而降低了压裂效果。建议提高施工排量、采用组合暂堵方式提高裂缝复杂程度,适当加大井距并降低小粒径支撑剂的占比。
关键词
深层页岩气
压裂效果
可压性
裂缝监测
井间距
Keywords
deep shale gas
fracturing effect
compressibility
fracture monitoring
well spacing
分类号
TE357 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
川东地区凉高山组致密砂岩压裂工艺优选研究
张凤琼
肖晖
陈依
余致理
李泉辉
张艳玲
彭刚
肖仁维
《非常规油气》
2023
4
下载PDF
职称材料
2
水化作用下页岩微观孔隙结构伤害特征
余致理
郭高峰
余
恒
李庆
张艳玲
《西安石油大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2022
6
下载PDF
职称材料
3
H202井区H3平台深层页岩气压裂效果分析
余致理
肖晖
宋伟
郭高峰
徐吉
梁朝阳
刘辉
胡志国
《重庆科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2022
2
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