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工艺因素对转炉溅渣护炉效果的影响
1
作者
琚泽龙
胡文华
况贤高
《华东冶金学院学报》
2000年第4期293-296,共4页
分析了中小型转炉寿命低的原因 ,研究了渣碱度、渣中FeO含量、出钢温度等因素对炉龄的影响。在此基础上 ,采取了降低渣的碱度、渣中FeO含量 ,降低出钢温度、优化喷枪结构等措施来提高转炉寿命 ,取得了较好的效果。
关键词
炉龄
溅渣护炉
转炉炼钢
工艺因素
下载PDF
职称材料
钢轧整合条件下流量化生产的组织与管理
2
作者
况贤高
徐小雷
《冶金信息导刊》
2009年第3期19-21,共3页
根据炼钢厂与轧钢厂整合这一条件的变化,提出了一种生产组织的理念。
关键词
生产组织
管理
流量化生产
下载PDF
职称材料
二钢厂溅渣护炉的生产实践
3
作者
况贤高
黄礼胜
等
《马钢技术》
2002年第1期22-24,共3页
分析了高R(碱度),高∑(FeO)炉渣溅渣护炉效果差的原因,阐述了马钢二钢厂通过降低R、∑(FeO)和出钢温度以提高溅渣护炉效果所采取的措施以及具体的工艺制度。
关键词
溅渣护炉
生产实践
转炉炼钢
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职称材料
高废钢比条件下转炉“留渣+双渣”脱磷工艺研究与实践
被引量:
5
4
作者
潘军
邓南阳
+4 位作者
况贤高
刘威
薛顺
赵斌
宋磊
《金属材料与冶金工程》
CAS
2019年第2期40-46,共7页
在高废钢比条件下,从优化转炉“留渣+双渣”冶炼工艺脱磷效果的角度,分别研究了倒炉温度、炉渣碱度以及(FeO)含量生产控制要点对脱磷率的影响。生产实践表明:脱磷阶段倒渣温度控制在1380~1450t,碱度控制在1.4-2.0,渣中(FeO)含量控制在15...
在高废钢比条件下,从优化转炉“留渣+双渣”冶炼工艺脱磷效果的角度,分别研究了倒炉温度、炉渣碱度以及(FeO)含量生产控制要点对脱磷率的影响。生产实践表明:脱磷阶段倒渣温度控制在1380~1450t,碱度控制在1.4-2.0,渣中(FeO)含量控制在15%~25%,脱磷阶段平均脱磷率为45.57%;脱碳阶段炉渣碱度控制在3.5-4.0,渣中(FeO)含量控制在18%~25%,终点温度控制W1650P,脱碳阶段平均脱磷率为86.51%O采用“留渣+双渣”冶炼工艺后,试验炉次平均脱磷率达90%以上,转炉终点w(P)波动范围为0.005%~0.033%,平均为0.012%。与传统“单渣法”脱磷工艺相比,石灰消耗降低21.89kg/t,钢铁料消耗降低4.39kg/t,取得了显著的经济效益。
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关键词
高废钢比
留渣双渣
脱磷率
磷分配比
原文传递
快节奏生产模式下低温、低硅铁水脱磷优化实践
被引量:
1
5
作者
刘威
邓南阳
+3 位作者
胡文华
田友朋
况贤高
赵滨
《炼钢》
CAS
北大核心
2020年第6期14-18,38,共6页
为更好地研究低温、低硅铁水的脱磷规律,在马鞍山钢铁股份有限公司70 t转炉现场进行试验,发现前期成渣速度较慢、中期炉渣返干导致脱磷反应受限,一倒脱磷率较低。现场优化通过改善加料方式及枪位控制,使得吹炼3 min时渣中w(FeO)由10.46...
为更好地研究低温、低硅铁水的脱磷规律,在马鞍山钢铁股份有限公司70 t转炉现场进行试验,发现前期成渣速度较慢、中期炉渣返干导致脱磷反应受限,一倒脱磷率较低。现场优化通过改善加料方式及枪位控制,使得吹炼3 min时渣中w(FeO)由10.46%提高至24.70%,加强了脱磷反应,达到全程化渣及脱磷的目的。优化后的低温、低硅铁水冶炼使得现场一倒脱磷率由72.1%提高至86.6%,一倒出钢率由68.4%提高至74.3%,钢铁料消耗和氧枪枪龄等技术指标也得到改善,为现场的快节奏生产和节能降本提供了支持。
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关键词
低温
低硅铁水
脱磷
物相
黏度
原文传递
题名
工艺因素对转炉溅渣护炉效果的影响
1
作者
琚泽龙
胡文华
况贤高
机构
马钢股份有限公司第二炼钢厂
出处
《华东冶金学院学报》
2000年第4期293-296,共4页
文摘
分析了中小型转炉寿命低的原因 ,研究了渣碱度、渣中FeO含量、出钢温度等因素对炉龄的影响。在此基础上 ,采取了降低渣的碱度、渣中FeO含量 ,降低出钢温度、优化喷枪结构等措施来提高转炉寿命 ,取得了较好的效果。
关键词
炉龄
溅渣护炉
转炉炼钢
工艺因素
Keywords
converter
lining life
protection of converter by slag-splashing
分类号
TF724.5 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
钢轧整合条件下流量化生产的组织与管理
2
作者
况贤高
徐小雷
机构
马钢股份有限公司第二钢轧总厂
出处
《冶金信息导刊》
2009年第3期19-21,共3页
文摘
根据炼钢厂与轧钢厂整合这一条件的变化,提出了一种生产组织的理念。
关键词
生产组织
管理
流量化生产
Keywords
production-organization
management
flow-ize production
分类号
TG162.82 [金属学及工艺—热处理]
F407.3 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
二钢厂溅渣护炉的生产实践
3
作者
况贤高
黄礼胜
等
机构
第二炼钢厂
出处
《马钢技术》
2002年第1期22-24,共3页
文摘
分析了高R(碱度),高∑(FeO)炉渣溅渣护炉效果差的原因,阐述了马钢二钢厂通过降低R、∑(FeO)和出钢温度以提高溅渣护炉效果所采取的措施以及具体的工艺制度。
关键词
溅渣护炉
生产实践
转炉炼钢
分类号
TF724.5 [冶金工程—钢铁冶金]
下载PDF
职称材料
题名
高废钢比条件下转炉“留渣+双渣”脱磷工艺研究与实践
被引量:
5
4
作者
潘军
邓南阳
况贤高
刘威
薛顺
赵斌
宋磊
机构
马鞍山钢铁股份有限公司长材事业部
出处
《金属材料与冶金工程》
CAS
2019年第2期40-46,共7页
文摘
在高废钢比条件下,从优化转炉“留渣+双渣”冶炼工艺脱磷效果的角度,分别研究了倒炉温度、炉渣碱度以及(FeO)含量生产控制要点对脱磷率的影响。生产实践表明:脱磷阶段倒渣温度控制在1380~1450t,碱度控制在1.4-2.0,渣中(FeO)含量控制在15%~25%,脱磷阶段平均脱磷率为45.57%;脱碳阶段炉渣碱度控制在3.5-4.0,渣中(FeO)含量控制在18%~25%,终点温度控制W1650P,脱碳阶段平均脱磷率为86.51%O采用“留渣+双渣”冶炼工艺后,试验炉次平均脱磷率达90%以上,转炉终点w(P)波动范围为0.005%~0.033%,平均为0.012%。与传统“单渣法”脱磷工艺相比,石灰消耗降低21.89kg/t,钢铁料消耗降低4.39kg/t,取得了显著的经济效益。
关键词
高废钢比
留渣双渣
脱磷率
磷分配比
Keywords
high scrap ratio
slag remaining and double slag
dephosphorization rate
phosphorus partition ratio
分类号
TF813 [冶金工程—有色金属冶金]
原文传递
题名
快节奏生产模式下低温、低硅铁水脱磷优化实践
被引量:
1
5
作者
刘威
邓南阳
胡文华
田友朋
况贤高
赵滨
机构
马鞍山钢铁股份有限公司长材事业部
出处
《炼钢》
CAS
北大核心
2020年第6期14-18,38,共6页
文摘
为更好地研究低温、低硅铁水的脱磷规律,在马鞍山钢铁股份有限公司70 t转炉现场进行试验,发现前期成渣速度较慢、中期炉渣返干导致脱磷反应受限,一倒脱磷率较低。现场优化通过改善加料方式及枪位控制,使得吹炼3 min时渣中w(FeO)由10.46%提高至24.70%,加强了脱磷反应,达到全程化渣及脱磷的目的。优化后的低温、低硅铁水冶炼使得现场一倒脱磷率由72.1%提高至86.6%,一倒出钢率由68.4%提高至74.3%,钢铁料消耗和氧枪枪龄等技术指标也得到改善,为现场的快节奏生产和节能降本提供了支持。
关键词
低温
低硅铁水
脱磷
物相
黏度
Keywords
low temperature
low silicon molten iron
dephosphorization
phase
viscosity
分类号
TF704.4 [冶金工程—钢铁冶金]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
工艺因素对转炉溅渣护炉效果的影响
琚泽龙
胡文华
况贤高
《华东冶金学院学报》
2000
0
下载PDF
职称材料
2
钢轧整合条件下流量化生产的组织与管理
况贤高
徐小雷
《冶金信息导刊》
2009
0
下载PDF
职称材料
3
二钢厂溅渣护炉的生产实践
况贤高
黄礼胜
等
《马钢技术》
2002
0
下载PDF
职称材料
4
高废钢比条件下转炉“留渣+双渣”脱磷工艺研究与实践
潘军
邓南阳
况贤高
刘威
薛顺
赵斌
宋磊
《金属材料与冶金工程》
CAS
2019
5
原文传递
5
快节奏生产模式下低温、低硅铁水脱磷优化实践
刘威
邓南阳
胡文华
田友朋
况贤高
赵滨
《炼钢》
CAS
北大核心
2020
1
原文传递
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