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4130钢锻件超声检测不合格原因
1
作者
黄鑫
马苏
卞继杨
《理化检验(物理分册)》
CAS
2023年第12期34-36,43,共4页
某批次4130钢锻件超声检测结果不符合JB/T 5000.15—2007标准要求,锻钢件心部位置存在密集和单个超标缺陷,采用化学成分分析、低倍检验、金相检验、扫描电镜和能谱分析等方法对缺陷位置进行分析,结果表明:4130钢锻件原材料内部存在大量...
某批次4130钢锻件超声检测结果不符合JB/T 5000.15—2007标准要求,锻钢件心部位置存在密集和单个超标缺陷,采用化学成分分析、低倍检验、金相检验、扫描电镜和能谱分析等方法对缺陷位置进行分析,结果表明:4130钢锻件原材料内部存在大量MnS和NbC夹杂物,这些夹杂物分割了钢材本身的基体连续性,在锻造加工过程中形成裂纹,造成超声检测结果不合格。最后分析了MnS和NbC夹杂物的来源及其危害性,找出了对应的工艺改善措施,改进后4130钢锻件的超声检测合格率为100%。
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关键词
4130钢锻件
夹杂物
超声波检测
低倍检验
金相检验
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职称材料
F22阀体锻件超声探伤不合格原因的分析
被引量:
2
2
作者
黄鑫
吴君三
+1 位作者
马苏
卞继杨
《热加工工艺》
北大核心
2021年第19期156-158,共3页
采用5.5t锭型锻造的F22钢锭阀体锻件超声波探伤合格率较低。本文通过无损检验、金相分析、扫描电镜分析、能谱分析等检测手段对超声波探伤不合格试样进行了研究。结果表明:引起阀体锻件超声波探伤不合格的原因是锻件内部中心区域珠光体...
采用5.5t锭型锻造的F22钢锭阀体锻件超声波探伤合格率较低。本文通过无损检验、金相分析、扫描电镜分析、能谱分析等检测手段对超声波探伤不合格试样进行了研究。结果表明:引起阀体锻件超声波探伤不合格的原因是锻件内部中心区域珠光体带中存在微裂纹。微裂纹产生的原因:一方面是钢锭中心锰、钼合金元素偏析引起的组织应力及锻件锻后冷速较快引起的热应力;另一方面是锯切后的钢锭心部存在的裂纹在加热过程中氧化导致锻件一端心部未锻合。
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关键词
阀体锻件
探伤
微裂纹
偏析
氧化
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职称材料
718钢模块内部缺陷产生原因
3
作者
黄鑫
马苏
卞继杨
《理化检验(物理分册)》
CAS
2020年第7期35-38,共4页
采用718钢锭加工制造模块时,发现探伤不符合GB/T 6402-2008标准Ⅲ级要求。采用化学成分分析、低倍检验、金相检验和断口分析等方法对缺陷产生的原因进行了分析。结果表明:该模块探伤不合格是内部白点缺陷造成的。尽管718钢锭中氢元素的...
采用718钢锭加工制造模块时,发现探伤不符合GB/T 6402-2008标准Ⅲ级要求。采用化学成分分析、低倍检验、金相检验和断口分析等方法对缺陷产生的原因进行了分析。结果表明:该模块探伤不合格是内部白点缺陷造成的。尽管718钢锭中氢元素的含量较低,但模块加工制造后快速冷却且未进行去氢退火处理,导致模块内部产生白点缺陷。通过改善母材质量、增加缓冷及去氢退火工序可预防白点缺陷的产生。
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关键词
718钢
模块
超声波探伤
白点
氢
内应力
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职称材料
70Cr3NiMo钢轧辊探伤不合格原因分析及改善措施
被引量:
3
4
作者
黄鑫
吴君三
+1 位作者
朱乾皓
卞继杨
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期20-24,共5页
采用10500 kg锭型70Cr3NiMo钢锭锻造加工轧辊,检验发现锻件超声波探伤结果不符合标准要求,锻件心部位置存在密集和单点超标缺陷。为了找出探伤不合格原因,降低损失,采用化学成分分析、低倍检验、金相检验和扫描电镜分析等方法,对探伤缺...
采用10500 kg锭型70Cr3NiMo钢锭锻造加工轧辊,检验发现锻件超声波探伤结果不符合标准要求,锻件心部位置存在密集和单点超标缺陷。为了找出探伤不合格原因,降低损失,采用化学成分分析、低倍检验、金相检验和扫描电镜分析等方法,对探伤缺陷位置进行了分析。分析结果表明,该轧辊探伤不合格原因是母材钢锭内部存在大量超级别Al2O3非金属夹杂物,这些夹杂物分割了钢材基体的连续性,造成探伤不合格。此外,通过分析Al2O3夹杂物的来源及其危害性,得到了对应的工艺改善方法。试验结果表明,改进后锻件探伤合格率为100%。
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关键词
轧辊
非金属夹杂物
超声波探伤
着色渗透检验
扫描电镜分析
原文传递
题名
4130钢锻件超声检测不合格原因
1
作者
黄鑫
马苏
卞继杨
机构
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2023年第12期34-36,43,共4页
文摘
某批次4130钢锻件超声检测结果不符合JB/T 5000.15—2007标准要求,锻钢件心部位置存在密集和单个超标缺陷,采用化学成分分析、低倍检验、金相检验、扫描电镜和能谱分析等方法对缺陷位置进行分析,结果表明:4130钢锻件原材料内部存在大量MnS和NbC夹杂物,这些夹杂物分割了钢材本身的基体连续性,在锻造加工过程中形成裂纹,造成超声检测结果不合格。最后分析了MnS和NbC夹杂物的来源及其危害性,找出了对应的工艺改善措施,改进后4130钢锻件的超声检测合格率为100%。
关键词
4130钢锻件
夹杂物
超声波检测
低倍检验
金相检验
Keywords
4130 steel forging
inclusion
ultrasonic testing
macroscopic test
metallographic examination
分类号
TB31 [一般工业技术—材料科学与工程]
TG115.2 [金属学及工艺—物理冶金]
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职称材料
题名
F22阀体锻件超声探伤不合格原因的分析
被引量:
2
2
作者
黄鑫
吴君三
马苏
卞继杨
机构
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
出处
《热加工工艺》
北大核心
2021年第19期156-158,共3页
文摘
采用5.5t锭型锻造的F22钢锭阀体锻件超声波探伤合格率较低。本文通过无损检验、金相分析、扫描电镜分析、能谱分析等检测手段对超声波探伤不合格试样进行了研究。结果表明:引起阀体锻件超声波探伤不合格的原因是锻件内部中心区域珠光体带中存在微裂纹。微裂纹产生的原因:一方面是钢锭中心锰、钼合金元素偏析引起的组织应力及锻件锻后冷速较快引起的热应力;另一方面是锯切后的钢锭心部存在的裂纹在加热过程中氧化导致锻件一端心部未锻合。
关键词
阀体锻件
探伤
微裂纹
偏析
氧化
Keywords
valve body forging
flaw detection
micro-crack
segregation
oxidization
分类号
TG316.192 [金属学及工艺—金属压力加工]
TG142.4 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
718钢模块内部缺陷产生原因
3
作者
黄鑫
马苏
卞继杨
机构
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2020年第7期35-38,共4页
文摘
采用718钢锭加工制造模块时,发现探伤不符合GB/T 6402-2008标准Ⅲ级要求。采用化学成分分析、低倍检验、金相检验和断口分析等方法对缺陷产生的原因进行了分析。结果表明:该模块探伤不合格是内部白点缺陷造成的。尽管718钢锭中氢元素的含量较低,但模块加工制造后快速冷却且未进行去氢退火处理,导致模块内部产生白点缺陷。通过改善母材质量、增加缓冷及去氢退火工序可预防白点缺陷的产生。
关键词
718钢
模块
超声波探伤
白点
氢
内应力
Keywords
718 steel
module
ultrasonic testing
flake
hydrogen
internal stress
分类号
TG142.4 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
70Cr3NiMo钢轧辊探伤不合格原因分析及改善措施
被引量:
3
4
作者
黄鑫
吴君三
朱乾皓
卞继杨
机构
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
出处
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第10期20-24,共5页
文摘
采用10500 kg锭型70Cr3NiMo钢锭锻造加工轧辊,检验发现锻件超声波探伤结果不符合标准要求,锻件心部位置存在密集和单点超标缺陷。为了找出探伤不合格原因,降低损失,采用化学成分分析、低倍检验、金相检验和扫描电镜分析等方法,对探伤缺陷位置进行了分析。分析结果表明,该轧辊探伤不合格原因是母材钢锭内部存在大量超级别Al2O3非金属夹杂物,这些夹杂物分割了钢材基体的连续性,造成探伤不合格。此外,通过分析Al2O3夹杂物的来源及其危害性,得到了对应的工艺改善方法。试验结果表明,改进后锻件探伤合格率为100%。
关键词
轧辊
非金属夹杂物
超声波探伤
着色渗透检验
扫描电镜分析
Keywords
roller
non-metallic inclusions
ultrasonic inspection
dye penetrant inspection
scanning electron microscopy
分类号
TG333.17 [金属学及工艺—金属压力加工]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
4130钢锻件超声检测不合格原因
黄鑫
马苏
卞继杨
《理化检验(物理分册)》
CAS
2023
0
下载PDF
职称材料
2
F22阀体锻件超声探伤不合格原因的分析
黄鑫
吴君三
马苏
卞继杨
《热加工工艺》
北大核心
2021
2
下载PDF
职称材料
3
718钢模块内部缺陷产生原因
黄鑫
马苏
卞继杨
《理化检验(物理分册)》
CAS
2020
0
下载PDF
职称材料
4
70Cr3NiMo钢轧辊探伤不合格原因分析及改善措施
黄鑫
吴君三
朱乾皓
卞继杨
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
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