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低碳冷轧搪瓷钢DC01EK研发及抗鳞爆性能研究
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作者 厚健龙 于永业 +1 位作者 向华 李堃 《特殊钢》 2023年第1期61-64,共4页
通过安钢1780 mm热连轧-1550 mm冷轧生产线研发了1.8 mm的低碳冷轧搪瓷钢DC01EK(/%:C≤0.06,Si≤0.03,Mn:0.15~0.25,P≤0.015,S:0.010~0.020,Alt:0.020~0.040,B:0.0010~0.0020)和抗鳞爆性能研究。热轧采用直接热装工艺,终轧温度890℃,... 通过安钢1780 mm热连轧-1550 mm冷轧生产线研发了1.8 mm的低碳冷轧搪瓷钢DC01EK(/%:C≤0.06,Si≤0.03,Mn:0.15~0.25,P≤0.015,S:0.010~0.020,Alt:0.020~0.040,B:0.0010~0.0020)和抗鳞爆性能研究。热轧采用直接热装工艺,终轧温度890℃,卷取温度720℃,控制BN、MnS和Fe_(3)C第二相粒子析出,以提高抗鳞爆性能,采用810℃退火温度,提高了低碳冷轧搪瓷钢DC01EK的冲压性能。结果表明:低碳冷轧搪瓷钢DC01EK屈服强度在208~239 MPa,抗拉强度在333~348 MPa,伸长率>36%,其金相组织为铁素体和珠光体,能够满足冲压成形要求。并通过氢渗透试验,研究了硼元素及第二相粒子对低碳冷轧搪瓷钢抗鳞爆性能影响。 展开更多
关键词 搪瓷钢DC01EK 第二相粒子 抗鳞爆性能
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低成本制管用钢AL690ZG-1B的研发与应用
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作者 刘伟云 厚健龙 +3 位作者 李堃 焦政华 于萌 尚立立 《河南冶金》 2023年第1期43-45,49,共4页
制管用钢AL690ZG-1B主要用于生产挂车车厢上的方形管,对载重量、耐磨性以及成形性能有较高的要求。主要介绍了制管用钢AL690ZG-1B的研发机理及全流程生产工艺,重点对化学成分、热轧工艺、酸轧工艺等进行了研究,摸索出了一套低成本且满... 制管用钢AL690ZG-1B主要用于生产挂车车厢上的方形管,对载重量、耐磨性以及成形性能有较高的要求。主要介绍了制管用钢AL690ZG-1B的研发机理及全流程生产工艺,重点对化学成分、热轧工艺、酸轧工艺等进行了研究,摸索出了一套低成本且满足用户要求的生产工艺。研发结果表明,该产品生产成本低,力学性能、表面质量均满足用户使用要求。 展开更多
关键词 低成本 方形管 抗拉强度 延伸率
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薄规格超深冲镀锌板DC54D+Z的研制与开发
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作者 李堃 厚健龙 向华 《河南冶金》 2023年第4期5-7,13,共4页
阐述了薄规格超深冲镀锌板DC54D+Z的全流程研发思路和生产工艺,重点从对成分设计和冶炼、热轧、冷轧工艺等方面着手,摸索出一套适合薄规格DC54D+Z生产方案,成功研发了薄规格超深冲镀锌板DC54D+Z。经实际应用检验,安钢0.5 mm超深冲镀锌板... 阐述了薄规格超深冲镀锌板DC54D+Z的全流程研发思路和生产工艺,重点从对成分设计和冶炼、热轧、冷轧工艺等方面着手,摸索出一套适合薄规格DC54D+Z生产方案,成功研发了薄规格超深冲镀锌板DC54D+Z。经实际应用检验,安钢0.5 mm超深冲镀锌板DC54D+Z各项性能指标满足技术要求。 展开更多
关键词 薄规格 超深冲 镀锌 研制
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双流板坯连铸机生产X65管线钢结晶器液面波动原因分析 被引量:6
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作者 厚健龙 王翠娜 陈丛虎 《冶金丛刊》 2011年第1期11-13,共3页
针对安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂2#、3#双流板坯连铸机生产X65管线钢时出现的结晶器液面波动问题,通过对钢中化学成分、连铸冷却制度及保护渣性能的分析,找到了引起液面波动的原因并采取了相应的措施,减少了生产事故,提高了铸坯表... 针对安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂2#、3#双流板坯连铸机生产X65管线钢时出现的结晶器液面波动问题,通过对钢中化学成分、连铸冷却制度及保护渣性能的分析,找到了引起液面波动的原因并采取了相应的措施,减少了生产事故,提高了铸坯表面质量。 展开更多
关键词 连铸 液面波动 包晶钢 保护渣
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含磷冷轧高强钢HC260P的研制开发 被引量:3
5
作者 厚健龙 李堃 向华 《河南冶金》 2018年第3期4-5,43,共3页
阐述了含磷冷轧高强钢HC260P的研发意义和机理,通过对化学成分、热轧工艺、冷轧工艺等关键参数合理制定,使产品获得合格的性能和组织,为今后生产系列化含磷冷轧高强钢奠定了基础。
关键词 冷轧 含磷 高强钢
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连铸板坯角横裂缺陷分析与控制 被引量:1
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作者 厚健龙 高欣 王向松 《河南冶金》 2016年第4期33-36,共4页
从包晶反应、第二相质点析出、矫直温度控制、设备精度等方面分析了铸坯角横裂缺陷产生机理。通过从钢水S、N含量的控制、铸坯角部温度及铸机设备精度控制等方面入手,对炼钢连铸生产工艺进行了优化改进,使得铸坯矫直温度得以提高,从而... 从包晶反应、第二相质点析出、矫直温度控制、设备精度等方面分析了铸坯角横裂缺陷产生机理。通过从钢水S、N含量的控制、铸坯角部温度及铸机设备精度控制等方面入手,对炼钢连铸生产工艺进行了优化改进,使得铸坯矫直温度得以提高,从而达到对铸坯角横裂缺陷控制的目的。 展开更多
关键词 角横裂 氮含量控制 倒角结晶器 二冷强度 对弧精度
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汽车用冷轧板DC04冲压开裂原因分析 被引量:1
7
作者 厚健龙 向华 +1 位作者 于萌 李堃 《河南冶金》 2022年第4期11-14,共4页
针对安钢冷轧板DC04冲压汽车门内板时产生开裂,进行了断口扫描电镜分析,并与某钢厂产品进行了化学成分、金相组织、力学性能及表面状态对比分析。分析表明,安钢产品断口为脆性沿晶开裂,是典型的解理断裂,而两家材料的化学成分、金相组... 针对安钢冷轧板DC04冲压汽车门内板时产生开裂,进行了断口扫描电镜分析,并与某钢厂产品进行了化学成分、金相组织、力学性能及表面状态对比分析。分析表明,安钢产品断口为脆性沿晶开裂,是典型的解理断裂,而两家材料的化学成分、金相组织、力学性能及表面粗糙度相差无几,但由于安钢产品的表面涂油量少、激光毛化未形成致密微小凹坑,储存润滑油少,导致冲压过程开裂。在生产工艺不变情况下,将冷轧板DC04涂油量提高至1 200 mg/m^(2),平整辊采用电火花毛化改善润滑条件,产品冲压全部合格。 展开更多
关键词 DC04 冲压开裂 表面状态 涂油量
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低合金冷轧高强钢HC340LA工艺优化生产实践
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作者 厚健龙 何晓波 +1 位作者 李堃 成晓举 《河南冶金》 2022年第6期13-15,18,共4页
为解决HC340LA存在的屈服强度波动大且性能合格率低的问题,窄成分控制钢中的主要强化元素C、Mn、Nb,提高0.40~0.79 mm规格的卷取温度、退火温度,并适当降低运行带速,降低1.60~2.00 mm规格的卷取温度、退火温度,并适当提高运行带速,减少... 为解决HC340LA存在的屈服强度波动大且性能合格率低的问题,窄成分控制钢中的主要强化元素C、Mn、Nb,提高0.40~0.79 mm规格的卷取温度、退火温度,并适当降低运行带速,降低1.60~2.00 mm规格的卷取温度、退火温度,并适当提高运行带速,减少了屈服强度波动,使力学性能合格率得到了明显提升。统计了优化后正常生产的HC340LA的力学性能,屈服强度平均从375 MPa降低至364 MPa,波动范围从82 MPa降低至30 MPa,抗拉强度平均从483 MPa降低至476 MPa,伸长率平均在28%以上,力学性能合格率从98.8%提升至99.8%。 展开更多
关键词 力学性能 卷取温度 连续退火
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安钢倒角结晶器漏钢原因分析及预防措施
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作者 厚健龙 刘海强 高新军 《河南冶金》 2019年第2期44-46,共3页
安钢第二炼轧厂双流板坯连铸机引进倒角结晶器技术,基本解决了控铝(铌)钢的板坯角部横裂纹问题,经过工艺优化和持续改进,解决了以角部压痕和角部纵裂纹为代表的铸坯角部质量缺陷,实现了板坯倒角结晶器的正常使用。对倒角结晶器某次起步... 安钢第二炼轧厂双流板坯连铸机引进倒角结晶器技术,基本解决了控铝(铌)钢的板坯角部横裂纹问题,经过工艺优化和持续改进,解决了以角部压痕和角部纵裂纹为代表的铸坯角部质量缺陷,实现了板坯倒角结晶器的正常使用。对倒角结晶器某次起步阶段的漏钢原因进行了分析,发现窄面铜板倒角附近的通水孔堵塞是引起漏钢的原因,通过采取预防措施,避免类似漏钢事故的发生。 展开更多
关键词 倒角结晶器 漏钢原因 预防措施
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连铸板坯中间裂纹成因分析 被引量:5
10
作者 黄重 李子林 +1 位作者 裴凤娟 厚健龙 《河南冶金》 2011年第5期19-21,共3页
通过现场数据统计和典型工艺试验,分析了安钢210 mm和230 mm厚板坯内部中间裂纹产生的主要原因。分析认为,造成安钢板坯内部中间裂纹的主要原因是由于铸坯带液芯矫直,凝固前沿受矫直力作用产生裂纹并沿柱状晶晶界扩展,这也解释了安钢210... 通过现场数据统计和典型工艺试验,分析了安钢210 mm和230 mm厚板坯内部中间裂纹产生的主要原因。分析认为,造成安钢板坯内部中间裂纹的主要原因是由于铸坯带液芯矫直,凝固前沿受矫直力作用产生裂纹并沿柱状晶晶界扩展,这也解释了安钢210 mm铸坯内部质量好于230 mm的主要原因;同时试验表明低拉速和强配水的工艺可以改善铸坯中间裂纹。 展开更多
关键词 板坯 中间裂纹 拉速 配水
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X70管线钢控氮工艺研究 被引量:5
11
作者 陈丛虎 王新志 +2 位作者 厚健龙 郭永谦 高建舟 《河南冶金》 2009年第3期18-19,43,共3页
针对安钢第二炼轧厂管线X70生产工艺,通过对炼钢各工序氮含量变化取样分析,找出了各生产工序氮含量变化规律,提出了相应的解决措施,并取得了较好效果。
关键词 管线钢 工艺研究
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含硼钢板坯表面纵裂原因分析及控制措施 被引量:5
12
作者 袁爽 王爱忠 +2 位作者 高新军 王三忠 厚健龙 《河南冶金》 2012年第5期47-49,52,共4页
含硼钢是目前应用比较广泛的一种钢种,其优点是增加钢的淬透性,提高钢材的高温强度,从而节约其他合金,但是含硼钢板坯易产生表面纵裂纹,为控制含硼钢板坯表面纵裂纹的产生,从钢水脱氧工艺、钢中硼含量、连铸工艺等方面进行了研究,找出... 含硼钢是目前应用比较广泛的一种钢种,其优点是增加钢的淬透性,提高钢材的高温强度,从而节约其他合金,但是含硼钢板坯易产生表面纵裂纹,为控制含硼钢板坯表面纵裂纹的产生,从钢水脱氧工艺、钢中硼含量、连铸工艺等方面进行了研究,找出了板坯表面纵裂纹的影响因素,通过采取相应的工艺措施,降低了含硼钢板坯表面纵裂纹比率。 展开更多
关键词 含硼钢 板坯 表面纵裂纹
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冷轧基料夹渣缺陷的分析与控制 被引量:2
13
作者 刘伟云 徐筱芗 +2 位作者 厚健龙 向华 成晓举 《河南冶金》 2016年第1期9-10,42,共3页
主要借助于扫描电镜和电子能谱,分析了冷轧基料SPHC表面夹渣缺陷的产生机理。围绕轧制计划、轧辊冷却水和辊面氧化膜等几个方面对冷轧基料夹渣缺陷的控制提出了有效的改进措施。
关键词 夹渣 轧制计划 轧辊冷却水 辊面氧化膜
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包晶钢Q235B表面纵裂原因分析 被引量:4
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作者 袁爽 厚健龙 宋素格 《冶金丛刊》 2010年第1期8-9,13,共3页
针对包晶钢连铸生产时易出现表面纵裂这一问题,结合现场生产实际情况,通过对生产数据的统计,详细分析了钢水成分、结晶器水冷却强度、浸入式水口插入深度、保护渣、拉速等对连铸板坯表面纵裂纹产生的影响,并提出相应的解决办法,使板坯... 针对包晶钢连铸生产时易出现表面纵裂这一问题,结合现场生产实际情况,通过对生产数据的统计,详细分析了钢水成分、结晶器水冷却强度、浸入式水口插入深度、保护渣、拉速等对连铸板坯表面纵裂纹产生的影响,并提出相应的解决办法,使板坯表面纵裂纹的发生控制在0.05%以下,提高板坯表面质量。 展开更多
关键词 纵裂 保护渣 浸入式水口 包晶钢
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铁水预脱硫在安钢的应用效果分析 被引量:2
15
作者 向华 厚健龙 徐新琰 《河南冶金》 2017年第4期24-26,共3页
主要介绍了铁水预处理脱硫工艺在安钢的应用现状,通过结合实际生产数据,对比分析了铁水预处理和LF精炼的脱硫能力、脱硫效果和脱硫成本。认为铁水预脱硫和LF均具有较强的脱硫能力,预处理脱硫成本低于LF,但在过铁水预处理+LF精炼工序的... 主要介绍了铁水预处理脱硫工艺在安钢的应用现状,通过结合实际生产数据,对比分析了铁水预处理和LF精炼的脱硫能力、脱硫效果和脱硫成本。认为铁水预脱硫和LF均具有较强的脱硫能力,预处理脱硫成本低于LF,但在过铁水预处理+LF精炼工序的多数钢种中,铁水预处理脱硫工序的实际脱硫效率不高(实际脱硫率仅为26.2%),综合来看反而增加了生产成本。 展开更多
关键词 铁水预处理 LF精炼 脱硫成本
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锰硫比对SPHC热轧卷板表面开裂的影响分析 被引量:1
16
作者 孙玉强 王中岐 +1 位作者 王新志 厚健龙 《河南冶金》 2015年第2期17-18,56,共3页
针对SPHC热轧卷板在轧制过程中出现的表面严重开裂现象,结合金相组织、扫描电镜等分析手段,对缺陷产生的成因进行了详细分析,发现锰硫比是主要影响因素,从而制定了相应的改进措施,取得了良好的应用效果。
关键词 锰硫比 SPHC 表面开裂 工艺分析
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高强IF钢合金化工艺应用分析 被引量:2
17
作者 向华 厚健龙 李堃 《河南冶金》 2019年第1期23-25,53,共4页
主要介绍了安钢生产高强IF钢的工艺控制情况,分析了不同合金化方式对合金元素收得率、钢中氧含量、RH脱碳、后期合金增碳以及钢水洁净度控制的影响。认为LF配加锰铁和RH脱氧后配加金属锰两种方式对高强IF钢中碳含量和钢水洁净度的影响... 主要介绍了安钢生产高强IF钢的工艺控制情况,分析了不同合金化方式对合金元素收得率、钢中氧含量、RH脱碳、后期合金增碳以及钢水洁净度控制的影响。认为LF配加锰铁和RH脱氧后配加金属锰两种方式对高强IF钢中碳含量和钢水洁净度的影响相差不大,均能够满足产品需求。 展开更多
关键词 高强IF钢 合金化 RH
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X70热轧板表面结疤缺陷产生原因分析 被引量:1
18
作者 陈丛虎 厚健龙 王翠娜 《河南冶金》 2021年第3期35-36,47,共3页
针对生产中出现的两次X70热轧板表面结疤缺陷,通过生产工艺排查、钢板酸洗以及金相显微镜对缺陷产生的原因进行了分析,结果表明:第一次是由于粗轧漏水造成中间坯裂纹,导致轧后产生结疤的;第二次是由于连铸冷却问题造成横裂纹,导致轧后... 针对生产中出现的两次X70热轧板表面结疤缺陷,通过生产工艺排查、钢板酸洗以及金相显微镜对缺陷产生的原因进行了分析,结果表明:第一次是由于粗轧漏水造成中间坯裂纹,导致轧后产生结疤的;第二次是由于连铸冷却问题造成横裂纹,导致轧后产生结疤的。通过采取工艺控制、设备保证、操作控制等一系列措施,减少了此类缺陷的产生。 展开更多
关键词 管线钢 热轧板 表面结疤
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安钢高炉炉壳用钢的研制开发 被引量:1
19
作者 欧阳瑜 厚健龙 李力 《河南冶金》 2010年第6期10-11,39,共3页
介绍了安钢超宽板坯连铸机—3500 mm炉卷轧机研制开发的5000 m3级高炉炉壳用钢的生产工艺和质量情况。通过生产实践检验,产品各项性能均达到了较高的水平。
关键词 高炉炉壳用钢 Z向性能 探伤
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安钢超低碳IF钢生产工艺实践
20
作者 向华 寿叶红 厚健龙 《冶金经济与管理》 2014年第4期44-46,共3页
介绍了安钢采用BOF-LF-RH冶炼IF钢的生产情况,经过实践表明,采用BOF-LF-RH工艺,IF钢中碳含量最低可达到0.001 2%,硫最低可达到0.006%;IF钢中氮、全氧含量均能控制在30ppm以内,具有较高的洁净度;而且连浇炉数达到5炉,产品质量得到了用户... 介绍了安钢采用BOF-LF-RH冶炼IF钢的生产情况,经过实践表明,采用BOF-LF-RH工艺,IF钢中碳含量最低可达到0.001 2%,硫最低可达到0.006%;IF钢中氮、全氧含量均能控制在30ppm以内,具有较高的洁净度;而且连浇炉数达到5炉,产品质量得到了用户认可。 展开更多
关键词 IF钢 LF—RH双联 生产实践
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