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封接工艺对陶瓷-金属接头组织和力学性能的影响
被引量:
5
1
作者
张笑
吕令涛
+2 位作者
杨建锋
鲍崇高
乔冠军
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第1期145-148,共4页
研究预氧化、封接温度和保温时间等工艺参数对氧化铝透明陶瓷与Nb金属焊接接头结合强度及显微组织的影响。利用万能材料试验机和扫描电镜分别测试封接试样的剪切强度、显微组织及元素分布,并借助XRD分析界面物相。结果表明:1390℃下保温...
研究预氧化、封接温度和保温时间等工艺参数对氧化铝透明陶瓷与Nb金属焊接接头结合强度及显微组织的影响。利用万能材料试验机和扫描电镜分别测试封接试样的剪切强度、显微组织及元素分布,并借助XRD分析界面物相。结果表明:1390℃下保温10min时,剪切强度最高,达到94.46MPa。焊料/Al2O3陶瓷界面上析出了Dy2Si2O7晶体,焊料/金属Nb界面附近形成了2μm左右厚的反应层。
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关键词
陶瓷金卤灯
金属Nb
封接工艺
DAS玻璃焊料
原文传递
超高牌号无取向硅钢降钛工艺研究及改进
被引量:
8
2
作者
薛利强
潘振东
+3 位作者
吕令涛
张海涛
张霞
王建昌
《中国冶金》
CAS
北大核心
2020年第10期60-64,70,共6页
通过分析研究超高牌号无取向电工钢35W230冶炼过程中[Ti]的来源和变化趋势,确定了冶炼过程中[Ti]含量升高的主要因素,即渣中(TiO2)还原成为[Ti]进入钢水,和硅铁合金中杂质Ti元素进入钢水。同时确定了影响渣中(TiO2)含量的主要因素,即铁...
通过分析研究超高牌号无取向电工钢35W230冶炼过程中[Ti]的来源和变化趋势,确定了冶炼过程中[Ti]含量升高的主要因素,即渣中(TiO2)还原成为[Ti]进入钢水,和硅铁合金中杂质Ti元素进入钢水。同时确定了影响渣中(TiO2)含量的主要因素,即铁水[Ti]含量和转炉铁矾土加入量。通过选择[Ti]质量分数约为0.02%的低钛铁水,并降低转炉铁矾土加入量至300 kg/炉,与铁水[Ti]质量分数约为0.04%、铁矾土用量约600 kg/炉相比,成品[Ti]质量分数从0.00443%降低到0.00258%。在此基础上,进一步优化了RH铝脱氧工艺,钢水脱碳时,加铝预脱氧至0.02%~0.03%,加入硅铁进行脱氧和合金化,利用钢水中的氧去除硅铁合金带中的[Ti],再加入铝丸和电解锰,最终使钢水中的[Ti]质量分数达到了0.00210%。铸坯全氧质量分数试验炉次为0.0011%,与正常炉次0.0010%相差不大。性能上铁损P15/50降低了约0.07 W/kg,磁感J5000提高了0.004 T。
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关键词
超高牌号
无取向硅钢
[Ti]
RH脱氧
原文传递
题名
封接工艺对陶瓷-金属接头组织和力学性能的影响
被引量:
5
1
作者
张笑
吕令涛
杨建锋
鲍崇高
乔冠军
机构
西安交通大学金属材料强度国家重点实验室
出处
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第1期145-148,共4页
文摘
研究预氧化、封接温度和保温时间等工艺参数对氧化铝透明陶瓷与Nb金属焊接接头结合强度及显微组织的影响。利用万能材料试验机和扫描电镜分别测试封接试样的剪切强度、显微组织及元素分布,并借助XRD分析界面物相。结果表明:1390℃下保温10min时,剪切强度最高,达到94.46MPa。焊料/Al2O3陶瓷界面上析出了Dy2Si2O7晶体,焊料/金属Nb界面附近形成了2μm左右厚的反应层。
关键词
陶瓷金卤灯
金属Nb
封接工艺
DAS玻璃焊料
Keywords
ceramic metal halide lamp
Nb
sealing process
DAS glass
分类号
TG407 [金属学及工艺—焊接]
原文传递
题名
超高牌号无取向硅钢降钛工艺研究及改进
被引量:
8
2
作者
薛利强
潘振东
吕令涛
张海涛
张霞
王建昌
机构
山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂
山西太钢不锈股份有限公司技术中心
出处
《中国冶金》
CAS
北大核心
2020年第10期60-64,70,共6页
文摘
通过分析研究超高牌号无取向电工钢35W230冶炼过程中[Ti]的来源和变化趋势,确定了冶炼过程中[Ti]含量升高的主要因素,即渣中(TiO2)还原成为[Ti]进入钢水,和硅铁合金中杂质Ti元素进入钢水。同时确定了影响渣中(TiO2)含量的主要因素,即铁水[Ti]含量和转炉铁矾土加入量。通过选择[Ti]质量分数约为0.02%的低钛铁水,并降低转炉铁矾土加入量至300 kg/炉,与铁水[Ti]质量分数约为0.04%、铁矾土用量约600 kg/炉相比,成品[Ti]质量分数从0.00443%降低到0.00258%。在此基础上,进一步优化了RH铝脱氧工艺,钢水脱碳时,加铝预脱氧至0.02%~0.03%,加入硅铁进行脱氧和合金化,利用钢水中的氧去除硅铁合金带中的[Ti],再加入铝丸和电解锰,最终使钢水中的[Ti]质量分数达到了0.00210%。铸坯全氧质量分数试验炉次为0.0011%,与正常炉次0.0010%相差不大。性能上铁损P15/50降低了约0.07 W/kg,磁感J5000提高了0.004 T。
关键词
超高牌号
无取向硅钢
[Ti]
RH脱氧
Keywords
super-high grade
non-oriented electrical steel
[Ti]
RH deoxidation
分类号
TF703 [冶金工程—钢铁冶金]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
封接工艺对陶瓷-金属接头组织和力学性能的影响
张笑
吕令涛
杨建锋
鲍崇高
乔冠军
《稀有金属材料与工程》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
5
原文传递
2
超高牌号无取向硅钢降钛工艺研究及改进
薛利强
潘振东
吕令涛
张海涛
张霞
王建昌
《中国冶金》
CAS
北大核心
2020
8
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