期刊文献+
共找到9篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
提高结晶器铜管使用寿命的措施
1
作者 吴传甲 梅金波 林微娜 《浙江冶金》 2009年第4期33-34,共2页
根据生产实际情况,对影响结晶器铜管使用寿命的原因进行了分析,采取改进设备和工艺参数,规范操作等措施后,结晶器铜管寿命显著提高。
关键词 结晶器 铜管 寿命 措施
下载PDF
连铸氩封保护浇注工艺实践 被引量:1
2
作者 秦琪 谢操 +1 位作者 陆勋波 吴传甲 《浙江冶金》 2010年第3期40-43,共4页
通过在生产实践中对连铸中包进行氩封保护浇注措施的不断改进,提高连铸保护浇注效果并推广使用。实践证明,保护浇注效果显著,大包到材上的酸溶铝损失率由原来的48.67%下降到改进后的23.52%,有利于进一步提高铸坯质量。
关键词 连铸 氩封 保护浇注
下载PDF
20Mn2钢链环拉伸断裂分析 被引量:2
3
作者 李霞 徐道送 +1 位作者 吴传甲 叶圣渊 《浙江冶金》 2019年第3期24-27,共4页
20Mn2钢链环在拉伸过程中出现断裂现象。通过宏观形貌观察、化学成分分析和金相显微分析等方法,对链环的断裂原因进行探究。结果表明,链环在电阻对焊过程中由于两接触端加热温度较高而产生严重脱碳,因此焊缝的强度低于基体的强度,故导... 20Mn2钢链环在拉伸过程中出现断裂现象。通过宏观形貌观察、化学成分分析和金相显微分析等方法,对链环的断裂原因进行探究。结果表明,链环在电阻对焊过程中由于两接触端加热温度较高而产生严重脱碳,因此焊缝的强度低于基体的强度,故导致拉伸试验时在焊缝处断裂。 展开更多
关键词 20MN2钢 链环 断裂 电阻对焊
下载PDF
GCr15钢轴承套圈外壁缺陷原因分析 被引量:1
4
作者 叶圣渊 徐旋旋 +2 位作者 徐道送 吴传甲 赵军 《浙江冶金》 2017年第4期39-41,共3页
采用光学显微镜、扫描电镜等仪器对某GCr15钢轴承套圈在车加工后出现的表面缺陷进行了分析。结果表明:缺陷附近存在硅、铬、铁的氧化物,为GCr15钢基体元素的高温氧化产物,从高温氧化物的成因和机理来看,该缺陷是由锻造过程中产生的表面... 采用光学显微镜、扫描电镜等仪器对某GCr15钢轴承套圈在车加工后出现的表面缺陷进行了分析。结果表明:缺陷附近存在硅、铬、铁的氧化物,为GCr15钢基体元素的高温氧化产物,从高温氧化物的成因和机理来看,该缺陷是由锻造过程中产生的表面裂纹后经车、磨加工所致,而非原始材料冶金缺陷。 展开更多
关键词 GCR15钢 轴承套圈 高温氧化物 缺陷
下载PDF
45钢尖嘴钳钳口开裂原因分析
5
作者 潘春波 赵军 +2 位作者 吴传甲 徐道送 叶圣渊 《浙江冶金》 2019年第2期4-6,共3页
45钢尖嘴钳在表面抛光时出现钳口开裂现象,通过断口的宏观观察、扫描电镜分析、化学成分分析、金相检验等,对尖嘴钳钳口开裂的原因进行分析。结果表明,该45钢尖嘴钳开裂发生在钳口搓丝部位,缺陷处为凹坑状,在开裂部位断口处有明显擦伤... 45钢尖嘴钳在表面抛光时出现钳口开裂现象,通过断口的宏观观察、扫描电镜分析、化学成分分析、金相检验等,对尖嘴钳钳口开裂的原因进行分析。结果表明,该45钢尖嘴钳开裂发生在钳口搓丝部位,缺陷处为凹坑状,在开裂部位断口处有明显擦伤、撞伤的痕迹,该擦伤、撞伤导致了尖嘴钳在钳口处开裂。 展开更多
关键词 45钢 尖嘴钳 开裂
下载PDF
方坯连铸换水口专用保护渣的选择及应用试验 被引量:1
6
作者 张峰 叶有林 +2 位作者 陆勋波 吴传甲 刘剑锋 《连铸》 2015年第6期34-36,共3页
介绍了换水口专用保护渣的选择和试验情况,结果表明试验渣具有较合理的黏度和熔化特性,能均匀冷却铸坯和保证润滑,预防铸坯粘结,减轻结疤,避免来不及熔化的保护渣卷入钢液形成铸坯内的大颗粒夹杂物;通过专用渣的使用,废坯减少了100.2 t/... 介绍了换水口专用保护渣的选择和试验情况,结果表明试验渣具有较合理的黏度和熔化特性,能均匀冷却铸坯和保证润滑,预防铸坯粘结,减轻结疤,避免来不及熔化的保护渣卷入钢液形成铸坯内的大颗粒夹杂物;通过专用渣的使用,废坯减少了100.2 t/月,产生了较好的经济效益。 展开更多
关键词 保护渣 换水口 应用试验
原文传递
连铸小方坯季节性脱方控制实践
7
作者 张峰 吴传甲 +3 位作者 陆勋波 金进文 杨利康 叶有林 《连铸》 2014年第2期16-18,共3页
分析了高温季节杭钢转炉厂小方坯脱方的原因,造成季节性脱方的主要原因是铜管结垢、铜管通钢量大和钢水浇注温度过高;实际生产过程中,在稳定原有工艺的前提下,采取了一系列针对性措施,高温季节铸坯脱方得到了有效控制。
关键词 方坯 高温季节 脱方
原文传递
LF精炼过程钢液氮含量控制 被引量:8
8
作者 苏利川 李朋欢 +2 位作者 吴辉强 叶圣渊 吴传甲 《炼钢》 CAS 北大核心 2015年第1期52-55,共4页
针对LF精炼钢氮含量偏高的问题,对冶炼各工序进行了取样分析,发现LF精炼造渣阶段为主要的增氮环节。通过实际取样检测和热力学分析,证实造渣阶段的增氮主要是由铝灰中的Al N引起的。使用Al2O3含量较高、氮含量较低的人工合成渣替代铝灰... 针对LF精炼钢氮含量偏高的问题,对冶炼各工序进行了取样分析,发现LF精炼造渣阶段为主要的增氮环节。通过实际取样检测和热力学分析,证实造渣阶段的增氮主要是由铝灰中的Al N引起的。使用Al2O3含量较高、氮含量较低的人工合成渣替代铝灰,使铝灰的使用量由2.6 kg/t降低至0.6 kg/t,通过对一个浇次7炉试验钢的LF出站氮含量进行检测,平均氮质量分数由改进前的76×10-6下降到44×10-6,在不影响精炼效果的同时抑制了原辅料引起的钢液增氮。 展开更多
关键词 LF精炼 氮含量 铝灰FactSage
原文传递
60Si2MnA钢弹簧断裂失效分析 被引量:12
9
作者 叶圣渊 徐道送 +3 位作者 徐旋旋 刘国宾 吴传甲 赵军 《物理测试》 CAS 2018年第5期44-47,共4页
某公司使用60Si2MnA钢制造车用螺旋压缩弹簧,在装配过程中出现弹簧断裂现象。采用宏观检验、化学成分分析、金相检验和扫描电镜分析等方法对弹簧断裂原因进行了分析。结果表明:整个弹簧断面均为沿晶断裂形貌,造成弹簧断裂的主要原因是... 某公司使用60Si2MnA钢制造车用螺旋压缩弹簧,在装配过程中出现弹簧断裂现象。采用宏观检验、化学成分分析、金相检验和扫描电镜分析等方法对弹簧断裂原因进行了分析。结果表明:整个弹簧断面均为沿晶断裂形貌,造成弹簧断裂的主要原因是原材料(圆钢)存在表面裂纹缺陷,同时弹簧原始组织存在过热现象,一定程度上引起了晶界弱化,对其断裂具有促进作用。 展开更多
关键词 60SI2MNA钢 弹簧 断裂 表面裂纹 过热
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部