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题名680m3浮选机关键结构仿真分析
被引量:3
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作者
何建成
沈政昌
韩登峰
廖伯承
苏辉财
牛萌
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机构
矿冶科技集团有限公司
北矿机电科技有限责任公司
江西铜业集团有限公司德兴铜矿
天津市天河计算机技术有限公司
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出处
《有色金属(选矿部分)》
CAS
北大核心
2020年第5期91-97,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(51674034)
科技部创新方法工作专项(2017IM060200)。
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文摘
介绍了680m3大型浮选机的结构组成及工作原理,分析了主轴、叶轮、定子等关键结构的作用工况。采用基于有限元的计算机仿真分析方法对不同工况条件下的主轴、叶轮、定子的应力、应变及变形情况进行了分析,得到主轴、叶轮及定子的强度设计安全系数分别为3.24、3.38和3.95;叶轮下缘处最大变形为1.96mm,占叶轮定子间隙设计值的1.3%;启动工况下定子顶部最大变形量达到6.83mm;主轴及叶轮前10阶固有频率与主轴叶轮旋转频率相差较大,不存在共振风险。研究工作为680m3浮选机关键结构的进一步优化提供了依据。
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关键词
680m3浮选机
有限元
强度
刚度
模态
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Keywords
680 m3 flotation machine
finite element
strength
stiffness
mode
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分类号
TD456
[矿业工程—矿山机电]
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题名氧化铝球对铜粗精矿磨矿和浮选的影响
被引量:3
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作者
祝小红
刘芬
李剑威
朱圣林
廖伯承
杨光
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机构
江西铜业集团有限公司德兴铜矿
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出处
《矿冶》
CAS
2020年第5期41-44,97,共5页
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文摘
采用氧化铝球替代钢球对铜粗精矿进行再磨,比较分析了氧化铝球在再磨机充填率20%、25%、30%、33%、35%条件下的磨矿效果。结果表明,氧化铝球充填率达到35%时,磨矿效果最好,分级溢流中的-76μm和-38.5μm颗粒含量分别达到了95.32%和71.36%,较钢球分别提高3.63和7.45个百分点。氧化铝球的磨耗与能耗分别为0.005kg/t、0.084kW·h/t,与钢球相比,分别下降了82.14%和56.70%,表明氧化铝球在节能降耗方面具有明显优势。
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关键词
氧化铝球
再磨细度
磨耗
能耗
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Keywords
alumina ball
regrinding fineness
abrasion
energy consumption
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分类号
TD952
[矿业工程—选矿]
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