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氮合金化HRB500E钢筋连铸传热过程模拟及配水工艺优化 被引量:7
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作者 吴光亮 武尚文 +1 位作者 张永集 孟征兵 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期731-738,共8页
建立了氮合金化HRB500E连铸坯的凝固传热数学模型,并通过有限差分方法求解传热微分方程;运用Matlab软件进行铸坯凝固传热模拟及仿真计算,分析了原有冷却制度的不合理性,并基于相关冶金准则进行了优化;通过回归分析确定了优化后各冷却区... 建立了氮合金化HRB500E连铸坯的凝固传热数学模型,并通过有限差分方法求解传热微分方程;运用Matlab软件进行铸坯凝固传热模拟及仿真计算,分析了原有冷却制度的不合理性,并基于相关冶金准则进行了优化;通过回归分析确定了优化后各冷却区的动态配水关系式。研究表明,原有配水工艺冷却强度偏大,易造成铸坯裂纹及疏松等缺陷;经过优化后将结晶器冷却水量下调15%~20%,二冷区0段和1段冷却水量下调4%~15%,二冷区2段和3段冷却水量下调30%~55%。采用优化后的冷却制度生产的铸坯角部、边部、中心无任何裂纹,并且偏析和疏松在1.5级以内,铸坯质量得到明显改善,验证了模型的可靠性及工艺优化的合理性。经回归分析后的动态配水关系式拟合度良好,对氮合金化HRB500E连铸生产有指导意义。 展开更多
关键词 氮合金化 HRB500E 冷却制度 凝固模型
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Nb-Ti微合金高强钢动态再结晶动力学及临界条件 被引量:4
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作者 张永集 吴光亮 武尚文 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第22期3900-3907,共8页
在Gleeble-3500热模拟试验机上对Nb-Ti微合金高强钢进行了热模拟压缩试验,研究了其在变形温度为900~1 100℃、应变速率为0.01~5s^(-1)、最大变形量为70%条件下的动态再结晶行为。对流变曲线的分析及微观组织观察结果表明,低温高应变... 在Gleeble-3500热模拟试验机上对Nb-Ti微合金高强钢进行了热模拟压缩试验,研究了其在变形温度为900~1 100℃、应变速率为0.01~5s^(-1)、最大变形量为70%条件下的动态再结晶行为。对流变曲线的分析及微观组织观察结果表明,低温高应变速率下流变曲线未显现出典型动态再结晶特征,但此条件下已发生动态再结晶。使用双曲正弦形Arrhenius关系计算的Nb-Ti微合金钢变形激活能为404kJ/mol。利用加工硬化原理和Cingara-McQueen模型确定了动态再结晶初始临界应力和应变,分析了由Cingara-McQueen模型计算临界应力值偏高的原因,建立了临界应力、应变和Z参数之间的定量关系,得到了动态再结晶临界应力和应变方程:σ_c=0.335Z0.144,ε_c=0.005 9Z^(0.079)。通过对θ-ε曲线进行分析,建立了最大软化速率处应变(ε_m)和变形条件的关系。在此基础上使用Avrami型动态再结晶动力学模型计算了不同变形条件下的再结晶体积分数,结果表明此模型可准确预测Nb-Ti微合金高强钢动力学。 展开更多
关键词 NB-TI微合金钢 动态再结晶 临界应变 最大软化速率
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氮合金化HRB500E钢的静态再结晶行为试验研究 被引量:2
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作者 武尚文 吴光亮 +1 位作者 张永集 孟征兵 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期1314-1322,共9页
为了对相关热轧工艺制度的确定提供必要的理论依据,采用应力松弛法研究了氮合金化HRB500E钢的静态再结晶行为,运用Gleeble-1500D热模拟试验机分析了不同的应变量、应变温度、应变速率对试验钢静态再结晶的影响,并与普通的钒微合金化HRB5... 为了对相关热轧工艺制度的确定提供必要的理论依据,采用应力松弛法研究了氮合金化HRB500E钢的静态再结晶行为,运用Gleeble-1500D热模拟试验机分析了不同的应变量、应变温度、应变速率对试验钢静态再结晶的影响,并与普通的钒微合金化HRB500E钢进行了对比.依据试验结果,以Avrami方程为基础,建立了两种试验钢的静态再结晶动力学模型,并进行了静态再结晶分数曲线与模型预测值的对比检验.研究结果表明,控制两种试验钢的应变量在0.4~1.0区间递增,应变温度在950~1 100℃范围内递增,应变速率在0.1~1.0 s^-1范围内递增时,其t0.5值(再结晶完成50%所需要的时间)均分别随之减少,再结晶速度加快;其中,应变量及应变温度对试验钢静态再结晶的影响较为显著,应变速率次之.在应变条件相同的情况下,氮合金化HRB500E钢静态再结晶进程滞后于钒微合金化HRB500E钢.检验结果表明,两种试验钢静态再结晶动力学模型预测结果与试验结果较吻合. 展开更多
关键词 氮合金化 HRB500E 静态再结晶 动力学模型
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高Al2O3精炼渣冶炼铝镇静钢
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作者 邢凯 胡建东 张永集 《大型铸锻件》 2021年第1期4-5,17,共3页
分析原精炼渣存在的问题,提出使用CaO-SiO2-Al2O3精炼渣代替CaO-SiO2-CaF2精炼渣。在通过相图分析并总结前人理论研究的基础上,选取精炼渣组元质量配比:CaO为45%~50%,Al2O3为20%~25%,SiO2为12%~15%,MgO为6%~10%。经过现场应用试验,证明... 分析原精炼渣存在的问题,提出使用CaO-SiO2-Al2O3精炼渣代替CaO-SiO2-CaF2精炼渣。在通过相图分析并总结前人理论研究的基础上,选取精炼渣组元质量配比:CaO为45%~50%,Al2O3为20%~25%,SiO2为12%~15%,MgO为6%~10%。经过现场应用试验,证明其能够满足产品要求。 展开更多
关键词 精炼渣 铝镇静钢 炉渣配比
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50Cr5MoV轧辊钢LF精炼过程夹杂物的研究 被引量:3
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作者 黄东长 吴光亮 +2 位作者 吕沙 周超洋 张永集 《钢铁研究》 CAS 2015年第5期12-16,共5页
某钢厂采用EBT—LF—VD—VC工艺生产50Cr5MoV轧辊钢,对该钢种LF精炼过程中氧、氮变化及夹杂物数量、粒径分布、类型进行了分析。结果表明:LF精炼后,钢液中w(T.O)由86×10-6降至55×10-6;w(N)几乎没变化,由57×10-6降至55... 某钢厂采用EBT—LF—VD—VC工艺生产50Cr5MoV轧辊钢,对该钢种LF精炼过程中氧、氮变化及夹杂物数量、粒径分布、类型进行了分析。结果表明:LF精炼后,钢液中w(T.O)由86×10-6降至55×10-6;w(N)几乎没变化,由57×10-6降至55×10-6,含有大量的TiN夹杂;经钙处理及软吹处理后,钢中夹杂物转变为CaO-MgO-Al2O3类和钙铝酸盐类,但钢液中仍含有较多的Al2O3夹杂,夹杂物数量约为20.28个/mm2。对精炼渣进行优化并采用埋弧操作和增大吹氩流量,可促进夹杂物的去除。 展开更多
关键词 50Cr5MoV轧辊钢 LF精炼 夹杂物 钢液洁净度
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氩站钢包顶渣起泡性能的实验研究
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作者 张永集 吴光亮 《金属材料与冶金工程》 CAS 2014年第2期8-11,35,共5页
在实验室条件下采用钼丝挂渣法对氮微合金化HRB400钢筋氩站顶渣的发泡指数进行了测定。研究表明:当碱度在0.6-1.2之间,ω(MgO)为7%-20%时,碱度升高或ω(MgO)增加,能够有效抑制炉渣的起泡;高含量的CaF2(﹥6%)有利于抑制炉渣的起泡... 在实验室条件下采用钼丝挂渣法对氮微合金化HRB400钢筋氩站顶渣的发泡指数进行了测定。研究表明:当碱度在0.6-1.2之间,ω(MgO)为7%-20%时,碱度升高或ω(MgO)增加,能够有效抑制炉渣的起泡;高含量的CaF2(﹥6%)有利于抑制炉渣的起泡;Al2O3对炉渣的发泡指数影响并不明显。具有较弱的起泡性能的顶渣成分范围是:ω(CaO)/ω(SiO2)为0.8-1.2,ω(MgO)=10%~20%,ω(Al2O3)=9.45%,ω(CaF2)=2%,ω(FeO)〈2.02%。向顶渣中加入适量的CaO和MgO,可有效抑制顶渣的起泡。 展开更多
关键词 氮合金化 氩站顶渣 发泡指数
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工程机械用Q1100钢的热处理工艺 被引量:1
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作者 刘洪源 吴光亮 张永集 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2021年第11期64-70,共7页
以一种屈服强度为1100 MPa的高强度工程机械用钢为对象,研究了再加热淬火温度(880~980℃)和回火温度(200~650℃)对Q1100钢显微组织和力学性能的影响。结果表明,淬火温度从880℃升高至980℃,试验钢的平均奥氏体晶粒尺寸从8μm增加到24μm... 以一种屈服强度为1100 MPa的高强度工程机械用钢为对象,研究了再加热淬火温度(880~980℃)和回火温度(200~650℃)对Q1100钢显微组织和力学性能的影响。结果表明,淬火温度从880℃升高至980℃,试验钢的平均奥氏体晶粒尺寸从8μm增加到24μm,试验钢的屈服强度和抗拉强度都呈先升高后降低的趋势,并在920℃时达到最大,而-40℃冲击性能则随之持续降低。试验钢经920℃淬火+200~650℃回火后,随着回火温度的提高,试验钢的马氏体板条合并,板条形貌逐渐模糊,碳化物数量和形貌也随之发生改变,强度大幅下降,塑性和韧性则先降低后升高。试验钢最佳的热处理工艺为920℃淬火+200~250℃回火。 展开更多
关键词 工程机械用钢 淬火 回火 显微组织 力学性能
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