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浅析电工钢的生产现状及技术发展 被引量:18
1
作者 曹树卫 申勇 孙江美 《轧钢》 2008年第5期35-38,共4页
简要介绍了电工钢的特点、分类、机理及执行标准,概述了我国及日本电工钢的生产现状及电工钢生产技术的发展情况。同时对电工钢生产技术的研发方向和发展前景进行了展望。
关键词 电工钢 生产现状 技术发展
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穿水冷却工艺对HRB400热轧带肋钢筋性能的影响 被引量:12
2
作者 曹树卫 王新江 《钢铁研究》 CAS 2010年第1期18-20,共3页
生产钢筋混凝土用HRB400热轧带肋钢筋时,钒铁和锰铁合金用量占有较大比率对钢材成本的影响很大。为寻求1种可以减少合金元素的替代方法,以降低成本,进行了穿水冷却工艺生产HRB400热轧带肋钢筋性能试验研究。结果表明,采用穿水冷却工艺,... 生产钢筋混凝土用HRB400热轧带肋钢筋时,钒铁和锰铁合金用量占有较大比率对钢材成本的影响很大。为寻求1种可以减少合金元素的替代方法,以降低成本,进行了穿水冷却工艺生产HRB400热轧带肋钢筋性能试验研究。结果表明,采用穿水冷却工艺,可以提高钢筋的屈服强度30-70 MPa,而且能够改善产品表面质量。在产品质量性能满足国家标准要求的情况下,试验的HRB400钢筋吨钢降低合金成本50元左右。 展开更多
关键词 穿水冷却 热轧带肋钢筋 力学性能
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胶管钢丝用C72DA热轧盘条的开发与应用 被引量:2
3
作者 曹树卫 王新江 康永林 《轧钢》 北大核心 2010年第4期65-67,共3页
介绍了安钢试制的高压胶管钢丝用C72DA盘条的成分设计、工艺控制要点及应用情况,分析了试验钢的中心偏析、显微组织和夹杂物,并与同类钢种的应用情况进行了对比。结果表明,试制盘条的微观组织、拉拔性能均达到了用户的使用要求。
关键词 高碳钢盘条 微观组织 夹杂物 表面质量 拉拔
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热轧钢带板形缺陷的成因与控制 被引量:5
4
作者 曹树卫 闫宁 +2 位作者 潘宋军 饶静 陈冬至 《南方金属》 CAS 2019年第6期8-11,共4页
通过对热轧钢带开平后出现的板形缺陷进行跟踪调查,对板形缺陷的机理进行了详细分析。结合现场实际,讨论了精轧出口钢带板形和温度均匀性对最终板形的影响。具体分析了层流冷却系统中水比、侧喷、冷却模式对板形的影响和优化措施。结果... 通过对热轧钢带开平后出现的板形缺陷进行跟踪调查,对板形缺陷的机理进行了详细分析。结合现场实际,讨论了精轧出口钢带板形和温度均匀性对最终板形的影响。具体分析了层流冷却系统中水比、侧喷、冷却模式对板形的影响和优化措施。结果表明:钢带的板形缺陷与温度分布不均匀产生的内应力有关;经过层流冷却后,边部温降过快造成压应力过大并且在开平后得到释放,是造成开平后边浪和纵切后侧弯的共同原因;通过优化水比、侧喷、冷却模式可以有效控制板形缺陷。 展开更多
关键词 钢带层流冷却系统 板形 应力
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低合金高强度钢板坯窄面微裂纹产生机理分析和工艺改进 被引量:1
5
作者 曹树卫 高新军 孙拓 《特殊钢》 北大核心 2019年第5期46-49,共4页
采用金相分析方法对低合金高强度钢(/%:0.16~0.18C,0.20~0.40Si,1.42~1.55Mn,≤0.025P,≤0.012S,0.015~0.025Nb,0.100~0.115V,0.010 0~0.015 0N)连铸板坯窄面微裂纹的产生机理进行了分析研究。结果表明:板坯窄面表层显微组织不合理如奥... 采用金相分析方法对低合金高强度钢(/%:0.16~0.18C,0.20~0.40Si,1.42~1.55Mn,≤0.025P,≤0.012S,0.015~0.025Nb,0.100~0.115V,0.010 0~0.015 0N)连铸板坯窄面微裂纹的产生机理进行了分析研究。结果表明:板坯窄面表层显微组织不合理如奥氏体晶粒粗大、奥氏体晶界处先共析铁素体膜的形成以及第二相质点在奥氏体晶界处的偏析等是微裂纹产生的机理。通过优化连铸板坯窄面冷却工艺,将窄面冷却水量增加35%;细化了晶粒,抑制了铁素体膜的产生,改变了第二相质点析出,改善了铸坯表层组织,消除了铸坯窄面微裂纹缺陷。 展开更多
关键词 低合金高强度钢 板坯 窄面微裂纹 显微组织 冷却
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高强度包晶钢S690保护渣性能对超宽板铸坯裂纹的影响 被引量:2
6
作者 曹树卫 高新军 贺瑞飞 《特殊钢》 2021年第1期25-28,共4页
设计了超宽板坯高强包晶钢S690的A、B两种保护渣,配方A(/%):28~32SiO2,38~40CaO,4.8~6.0TC,2.3~4.3Al2O3,6.7~9.7F;B (/%):25.2~26.4SiO2,41~43CaO,4.8~6.0TC,2.3~4.3Al2O3,10.5~11.8F。保护渣在生产现场试验后,对该保护渣的传热性能和... 设计了超宽板坯高强包晶钢S690的A、B两种保护渣,配方A(/%):28~32SiO2,38~40CaO,4.8~6.0TC,2.3~4.3Al2O3,6.7~9.7F;B (/%):25.2~26.4SiO2,41~43CaO,4.8~6.0TC,2.3~4.3Al2O3,10.5~11.8F。保护渣在生产现场试验后,对该保护渣的传热性能和渣膜进行了分析,结果表明,A保护渣性能最佳,其碱度1.25~1.35,粘度(1 300℃)0.11~0.16 Pa·s,凝固温度1170~1200℃;与B保护渣(碱度1.58~1.64,1 300℃粘度0.07~0.10 Pa·s,凝固温度1 220~1 250℃)相比,铸坯裂纹率从0.69%降至0.30%。 展开更多
关键词 超宽板坯 高强包晶钢 保护渣 性能
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AG700L高强度热轧宽带钢板形缺陷分析与工艺改进 被引量:1
7
作者 曹树卫 闫宁 陈全 《特殊钢》 北大核心 2020年第3期55-58,共4页
对高强热轧宽带钢AG700L开平后的板形缺陷进行了详细分析,讨论了精轧出口带钢板形和温度均匀性对开平板形的影响,分析了层流冷却系统中水比、侧喷、冷却模式、边部遮蔽对开平板形的影响以及优化措施。结果表明:带钢经过层流冷却时边部... 对高强热轧宽带钢AG700L开平后的板形缺陷进行了详细分析,讨论了精轧出口带钢板形和温度均匀性对开平板形的影响,分析了层流冷却系统中水比、侧喷、冷却模式、边部遮蔽对开平板形的影响以及优化措施。结果表明:带钢经过层流冷却时边部温降过快造成的边部压应力在开平后得到释放,是造成开平后板形缺陷的主要原因;通过优化水比为1:1.35、优化侧喷角度并提高压力至2.0 MPa、改进冷却模式、使用边部遮蔽可以提高层流均匀化冷却效果并解决开平后的板形缺陷问题。 展开更多
关键词 高强带钢 板形缺陷 应力 层流冷却
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最新高速线材预精轧机装备特点及应用 被引量:1
8
作者 曹树卫 李子林 张道忠 《轧钢》 2004年第6期53-55,共3页
介绍了高速线材预精轧机的发展过程及其生产工艺特点 ,对美国摩根公司最新研制的 4 5°V型悬臂辊式预精轧机进行了剖析 ,并着重阐述了其装备特点和实际应用效果。
关键词 高速线材 预精轧机 工艺特点 应用
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72A高碳钢线材生产工艺研究 被引量:5
9
作者 曹树卫 康永林 +1 位作者 刘润生 李子林 《金属制品》 2011年第1期68-70,共3页
介绍72A高碳钢线材生产工艺。冶炼过程炉前出钢温度大于1600℃,精炼时间不低于50 min;连铸采用全保护浇注,结晶器电磁搅拌;轧钢过程,采用侧进侧出步进梁式加热炉,在精轧机组水冷段后增加4机架减定径机组,控冷采用带有"佳灵"... 介绍72A高碳钢线材生产工艺。冶炼过程炉前出钢温度大于1600℃,精炼时间不低于50 min;连铸采用全保护浇注,结晶器电磁搅拌;轧钢过程,采用侧进侧出步进梁式加热炉,在精轧机组水冷段后增加4机架减定径机组,控冷采用带有"佳灵"装置的大风量高风压延迟冷却型斯太尔摩线。结果表明,72A试验钢生产工艺合理,成分波动小,线材中心偏析小于2级,索氏体体积分数85%~93%,力学性能良好,各项指标满足用户要求。 展开更多
关键词 72A高碳钢线材 中心偏析 金相组织 力学性能
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高速线材轧机轧制堆钢产生原因及对策 被引量:5
10
作者 曹树卫 《轧钢》 2003年第1期64-65,共2页
介绍了高速线材生产线试生产过程中的一些常见堆钢事故,并对这些堆钢事故的产生原因进行了分析和总结,同时针对所存在的问题提出了相应的处理措施。
关键词 高速线材轧机 堆钢 产生原因 改进措施
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板坯步进梁式加热炉工艺设计及装备 被引量:3
11
作者 曹树卫 《钢铁研究》 CAS 2007年第1期46-47,54,共3页
结合安钢炉卷轧机工程实例,介绍了建成一座符合现代化轧机要求的板坯步进梁式加热炉的工艺设计特点,并着重阐述了该加热炉的工艺设备特点及主要技术参数。
关键词 步进梁式加热炉 工艺特点 设备特点
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安钢板坯步进梁式加热炉工艺设计特点 被引量:1
12
作者 曹树卫 《中国冶金》 CAS 2004年第9期33-35,共3页
结合安钢炉卷轧机工程实例 ,介绍了建成一座符合现代化轧机要求的板坯步进梁式加热炉的工艺设计特点 ,并着重阐述了该加热炉的工艺设备特点及主要技术参数。
关键词 步进梁式加热炉 板坯 炉卷轧机 钢板 工艺设计 工艺设备 安钢
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棒线材控制轧制和控制冷却技术的研究与应用 被引量:13
13
作者 曹树卫 《河南冶金》 2005年第3期23-25,38,共4页
对控制轧制和控制冷却的基础理论、概念、分类及其在棒线材生产中的应用等情况进行了介绍,并对安钢棒线材生产过程中控轧控冷技术关键和存在问题进行了阐述。
关键词 控制轧制 控制冷却技术 棒线材 应用 基础理论 线材生产 控轧控冷 生产过程
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安钢超级钢线材生产实践 被引量:1
14
作者 曹树卫 李子林 +2 位作者 陈四平 郭博 刘敏 《河南冶金》 2007年第1期11-13,共3页
安阳钢铁集团有限责任公司于2004年4月在其高速线材轧机上进行了Ф8mm-Φ10mm超级钢线材的研发与试验,经过近两年的努力,获得了较为理想且先进的大批量轧制超级钢线材的工业化生产技术。该技术具有晶粒细化效果明显、操作方便可靠、工... 安阳钢铁集团有限责任公司于2004年4月在其高速线材轧机上进行了Ф8mm-Φ10mm超级钢线材的研发与试验,经过近两年的努力,获得了较为理想且先进的大批量轧制超级钢线材的工业化生产技术。该技术具有晶粒细化效果明显、操作方便可靠、工艺适应性强、便于工业化大生产等技术特点,安钢采用该项技术已成功地开发生产了铁素体晶粒尺寸在4-6μm的HRB400超级钢线材,这些超级钢线材显微组织为铁素体+珠光体,抗拉强度和屈服强度分别达到590MPa和420MPa以上,延伸率达到30%以上,具有生产成本低、使用寿命长、产品性能好等优点,具有显著的经济效益和市场竞争力。 展开更多
关键词 高速线材轧机 晶粒细化 控轧控冷
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异型钢丝用65Mn热轧盘条的生产实践 被引量:1
15
作者 曹树卫 王晓燕 翟林甫 《河南冶金》 2014年第4期30-33,共4页
经过弹簧钢产品长期的研发和生产实践,安钢形成了异型弹簧钢丝用65Mn热轧盘条稳定的转炉冶炼、LF精炼、方坯连铸及控轧控冷工艺。规格Φ6.5 mm的65Mn盘条抗拉强度为1075 MPa^1115 MPa,断面收缩率达到50%以上,且组织索氏体比例达到80%以... 经过弹簧钢产品长期的研发和生产实践,安钢形成了异型弹簧钢丝用65Mn热轧盘条稳定的转炉冶炼、LF精炼、方坯连铸及控轧控冷工艺。规格Φ6.5 mm的65Mn盘条抗拉强度为1075 MPa^1115 MPa,断面收缩率达到50%以上,且组织索氏体比例达到80%以上,能够满足用户制作异型弹簧钢丝的各项要求。借助光镜和扫描电镜对生产中出现的开裂问题进行了分析,盘条局部增碳和组织异常是导致开裂的主要原因,通过采取有效措施避免了类似质量问题的发生。 展开更多
关键词 65Mn盘条 异型钢丝 生产实践 控轧控冷 开裂
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高速线材生产中的控轧控冷 被引量:10
16
作者 曹树卫 《金属制品》 2005年第5期26-27,共2页
关键词 高速线材 控制轧制 控制冷却
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安钢炉卷轧机生产线工艺设计特点
17
作者 曹树卫 《上海金属》 CAS 2005年第1期58-60,共3页
介绍了安钢炉卷轧机生产线的工艺设备情况及主要技术参数 ,并对其拥有的处于世界先进水平的高效节能步进梁式加热炉、自动化控制系统、温度闭环控制系统等技术及设备进行了阐述。
关键词 炉卷轧机 步进梁式加热炉 自动化控制系统 温度闭环控制系统
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超级钢线材生产工艺研究及实践
18
作者 曹树卫 《轧钢》 2006年第6期26-28,共3页
为大幅度提高钢的强韧性,发展适应不同要求的品种,改善钢材质量,降低生产成本,在安钢高速线材轧机上进行了Φ8~Φ12mm超级钢线材的开发与试生产、通过调整化学成分,并采用控制轧制和控制冷却工艺,成功地开发了铁素体晶粒尺寸在6μm以下... 为大幅度提高钢的强韧性,发展适应不同要求的品种,改善钢材质量,降低生产成本,在安钢高速线材轧机上进行了Φ8~Φ12mm超级钢线材的开发与试生产、通过调整化学成分,并采用控制轧制和控制冷却工艺,成功地开发了铁素体晶粒尺寸在6μm以下的HRB400超细晶粒钢筋盘条,并已批量生产。 展开更多
关键词 超级钢线材 高速线材轧机 晶粒细化 控轧控冷
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超细晶粒钢筋热轧生产工艺研究 被引量:10
19
作者 支艳斌 曹树卫 +1 位作者 彭南超 郑会军 《上海金属》 CAS 2008年第1期24-26,共3页
通过细化晶粒,既能提高钢材的强度,又能改善塑性与韧性,从而达到改善钢材质量,降低生产成本的目的。安钢根据其高速线材轧机工艺设备现状,以20MnSi钢为研究对象,通过调整化学成分,并采用控制轧制和控制冷却工艺,成功地开发生产... 通过细化晶粒,既能提高钢材的强度,又能改善塑性与韧性,从而达到改善钢材质量,降低生产成本的目的。安钢根据其高速线材轧机工艺设备现状,以20MnSi钢为研究对象,通过调整化学成分,并采用控制轧制和控制冷却工艺,成功地开发生产了铁素体晶粒尺寸在4~6μm的400MPa级超细晶粒钢筋。 展开更多
关键词 超细晶粒钢 钢筋 热轧工艺 力学性能
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轧钢工序低成本运行浅析
20
作者 曹树卫 《柳钢科技》 2009年第4期180-183,共4页
当前,受国际金融危机影响,钢铁行业身陷困境。为克服困难,应对挑战,各钢铁企业纷纷创新思维,调整思路,努力在降低生产成本上下功夫。结合安钢提出的"建立市场倒逼机制,深层系统挖潜"的工作方针,对几种轧钢工序低成本运行思路... 当前,受国际金融危机影响,钢铁行业身陷困境。为克服困难,应对挑战,各钢铁企业纷纷创新思维,调整思路,努力在降低生产成本上下功夫。结合安钢提出的"建立市场倒逼机制,深层系统挖潜"的工作方针,对几种轧钢工序低成本运行思路进行了浅析,以供商榷。 展开更多
关键词 金融危机 钢铁行业 降低成本
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