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题名料面有效风量和烧结机漏风率计算新方法
被引量:4
- 1
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作者
曹欣川洲
刘自民
周劲军
唐嘉瑞
饶磊
黄琼玲
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机构
马鞍山钢铁股份有限公司
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出处
《烧结球团》
北大核心
2020年第4期18-21,34,共5页
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文摘
烧结机漏风是关系烧结能耗、产量及成本等的重要技术指标。为了能更精准地测定烧结机漏风率,在新型料面风速法的基础上,考虑料面风量波动情况,使用曲线积分法代替算数平均值法,减少时间段ΔT对有效风量计算值的影响,使得有效风量计算值更接近实际值;并将新方法在某380 m^2烧结机上进行验证。测试结果表明:料面有效风量和烧结机漏风率计算方法准确可靠,能帮助现场工作人员掌握系统的漏风情况,为生产提供指导。
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关键词
烧结机
漏风率
有效风量
测试
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Keywords
sintering machine
air leakage rate
effective air volume
test
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分类号
TF3
[冶金工程—冶金机械及自动化]
TH113
[机械工程—机械设计及理论]
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题名板坯加热炉热平衡测试与能效分析
被引量:6
- 2
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作者
唐嘉瑞
黄琼玲
曹欣川洲
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机构
马鞍山钢铁股份有限公司技术中心
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出处
《冶金能源》
2019年第2期45-49,共5页
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文摘
为了加强能源管控,推进节能降耗,对板坯加热炉进行热平衡测试。对加热炉各项技术、经济指标和装备水平进行科学评估,进行能效对标分析。以热平衡测试各参数为计算条件,理论计算冷坯入炉和热装时的燃耗和热效率,指出合理的组产和提高热装温度是节能降耗的关键。采用更为先进的燃烧控制系统,同时回收烟气余热是进一步提升加热炉效能的方向。
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关键词
板坯加热炉
热平衡测试
热效率
能效
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Keywords
slab heating furnace
heat balance test
thermal efficiency
energy efficiency
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分类号
TG307
[金属学及工艺—金属压力加工]
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题名马钢高炉煤气精脱硫工艺路线探讨
被引量:5
- 3
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作者
曹欣川洲
刘自民
程黄根
唐嘉瑞
程峰
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机构
马鞍山钢铁股份有限公司技术中心
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出处
《冶金动力》
2022年第6期29-32,共4页
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文摘
介绍了典型的高炉煤气组分、硫化物的存在形式以及热风炉燃烧排放现状,并对高炉煤气精脱硫的必要性进行描述,重点介绍了行业内已投产运行精脱硫工艺的原理及应用案例,在此基础上,对精脱硫工艺路线选择进行了探讨。
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关键词
高炉煤气
精脱硫工艺
工艺探讨
源头治理
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Keywords
blast furnace gas
fine desulfurization process
process exploration
source management
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分类号
TQ546.5
[化学工程—煤化学工程]
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题名智能制造显身手 绿色环保促发展
- 4
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作者
曹欣川洲
刘自民
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机构
马鞍山钢铁股份有限公司技术中心
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出处
《安徽冶金》
2020年第1期55-56,共2页
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文摘
马钢技术中心综合利用研究所长期致力于资源环保、热能和耐火材料等多方面的技术研究和服务。先后承担了多项国家863科研支撑项目、安徽省重大科技项目及马钢的科研攻关任务,取得授权国家发明专利30余项,获得冶金科技进步二等奖1项,安徽省科技进步二等奖3项、三等奖3项,制定国家和行业标准8项。
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关键词
智能制造
行业标准
重大科技项目
绿色环保
国家发明专利
资源环保
促发展
科研攻关
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分类号
F42
[经济管理—产业经济]
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题名焦炉煤气精脱硫工艺方案比选研究
被引量:3
- 5
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作者
何佳
曹欣川洲
刘自民
邱全山
程黄根
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机构
马鞍山钢铁股份有限公司
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出处
《冶金动力》
2022年第5期29-33,45,共6页
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文摘
介绍了马钢焦炉及焦炉煤气现状,分析了焦炉煤气实施精脱硫的必要性,重点对比了目前行业内主要的三种焦炉煤气精脱硫工艺(“DDS生化法”、“水解+干法”和“微晶吸附法”)的优缺点及实施情况。在此基础上,结合马钢实际给出了马钢实施焦炉煤气精脱硫工艺方案选择建议。
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关键词
焦炉煤气
精脱硫
工艺方案
比选
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Keywords
coke oven gas
fine desulfurization
process option
comparison
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分类号
TQ546.5
[化学工程—煤化学工程]
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题名300t转炉石灰石造渣炼钢工艺能耗对比分析
被引量:10
- 6
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作者
桂满城
乌力平
朱伦才
饶磊
曹欣川洲
徐晓伟
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机构
马鞍山钢铁股份有限公司技术中心
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出处
《中国冶金》
CAS
北大核心
2020年第1期84-87,共4页
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文摘
为掌握石灰石造渣和石灰造渣炼钢在工艺能耗方面的不同,在300t转炉开展石灰石造渣炼钢试验,并从煤气、蒸汽回收及钢渣产生角度进行能耗对比。结果表明,石灰石造渣与石灰造渣炼钢相比,在废钢加入量减少71.6kg/t的前提下,煤气(CO)回收量提高21.5m3/t,蒸汽回收量提高28.0kg/t,钢渣量减少31.4kg/t。从石灰类熔剂能耗、煤气和蒸汽回收产生的能量及钢渣产生能耗角度对比,两者的能耗平均分别为-38.9、-23.9kg/t,前者较后者最大节能降耗23.3kg/t,最小节能降耗9.5kg/t,平均节能降耗15.0kg/t。
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关键词
石灰石
炼钢
节能
降耗
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Keywords
limestone
steelmaking
energy saving
consumption reduction
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分类号
TF713
[冶金工程—钢铁冶金]
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