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精炼高碳铬轴承钢脱氧工艺研究 被引量:4
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作者 林国用 郑灿舜 史哲 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 1995年第5期15-18,共4页
30tEAF初炼—40tLF槽烁高碳铬轴承钢的脱氧工艺:对粗钢液采取硅、铝沉淀脱氧,LF精炼全过程在覆盖渣和氩气恒能搅拌条件下进行非真空电弧加热和20~10kPa真空脱气的两步精炼,使∑[O]平均降至13.36ppm... 30tEAF初炼—40tLF槽烁高碳铬轴承钢的脱氧工艺:对粗钢液采取硅、铝沉淀脱氧,LF精炼全过程在覆盖渣和氩气恒能搅拌条件下进行非真空电弧加热和20~10kPa真空脱气的两步精炼,使∑[O]平均降至13.36ppm,夹杂物总量为0.00273%,体积分数为0.0447%,显微夹杂物平均级别达到国内外较好水平,并很少出现点球状夹杂物。 展开更多
关键词 轴承钢 精炼 脱氧 熔炼
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电弧炉炼钢氧化期强化脱磷的工艺分析
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作者 林国用 宋金声 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 1991年第11期15-19,共5页
在30t电弧炉中生产49炉特殊用途的钢管毛坯用钢,以其氧化期强化脱磷操作工艺参数为背景,对各有关参数进行热力学条件和冶金过程动力学分析;提出最佳脱磷条件为:熔池温度1560~1580℃,渣量为钢水量的3.0~4.0%,氧化渣碱度大于3.5,(FeO)15... 在30t电弧炉中生产49炉特殊用途的钢管毛坯用钢,以其氧化期强化脱磷操作工艺参数为背景,对各有关参数进行热力学条件和冶金过程动力学分析;提出最佳脱磷条件为:熔池温度1560~1580℃,渣量为钢水量的3.0~4.0%,氧化渣碱度大于3.5,(FeO)15~25%并保证足够的供氧量;绘制的脱磷工作曲线是制定最佳脱磷操作工艺参数的依据。 展开更多
关键词 电弧炉 炼钢 氧化期 脱磷 工艺参数
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钢液钙处理脱硫因素的工艺分析
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作者 林国用 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 1990年第3期18-23,共6页
本文采用函数模型法、统计分析了90吨级钢包喷粉的批量生产数据,提出脱硫效果与喷吹工艺参数及覆盖渣状态参数的函数关系,阐明了钢包喷粉脱硫速率的控制条件。
关键词 炼钢 钢液 脱硫 钙处理 函数模型法
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LF炉真空精炼轴承钢 被引量:3
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作者 郑灿舜 沈雁臣 +3 位作者 赵振刚 郑辉 穆大巍 林国用 《特殊钢》 北大核心 1993年第6期44-47,共4页
轴承钢是齐钢的重点品种之一,从1990年开始,齐钢为提高轴承钢的冶金质量全面采用LF炉精炼高标准轴承钢新工艺。三年来处理轴承钢约12万吨,由200炉统计分析得出,平均氧含量由原来CAB以吹Ar工艺的21.21PPm降低到13.4PPm。
关键词 轴承钢 LF炉 真空精炼
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浇注温度对GCr15钢质量的影响
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作者 穆大巍 付云峰 +3 位作者 穆向阳 齐欣 冯景岐 林国用 《黑龙江冶金》 1995年第3期15-16,共2页
本文着重叙述了浇注温度对GCr15钢质量的影响及30吨EAF炉从出钢到浇注的温度变化规律。
关键词 浇注温度 钢质量 出钢温度 开浇率 钢材质量 过程温降 浇注过程 钢液温度 液析 试验工艺
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轴承钢材脱碳层的测量方法
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作者 史哲 邢维刚 林国用 《黑龙江冶金》 1994年第2期7-9,共3页
分析了轴承钢材在热轧和退火过程中,产生脱碳的主要原因;在退火状态下,由于钢材表面挤压区域不接触或少接触炉气,是产生脱碳的主要部位;试验表明,采用900℃×15min退火炉冷的工艺,是测量热轧材脱碳层有效而实用的方法。
关键词 脱碳层 测量方法 退火过程 钢材质量 退火状态 退火炉 轧材 表面脱碳 热处理炉 可控气氛
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影响电炉日利用系数的因素分析
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作者 宋金声 林国用 《特殊钢》 北大核心 1992年第4期41-43,58,共4页
对特钢企业电炉日利用系数作了定性和定量分析,提出了提高利用系数的措施和一些看法。
关键词 电炉 利用系数 影响因素
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工程技术人员是科技进步的主力军
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作者 张玉杰 李良 林国用 《黑龙江冶金》 1994年第1期27-29,共3页
邓小平同志早就指出:科技是第一生产力;科学是了不起的事情,要重视科学,最终可能是科学解决问题。江泽民总书记也明确指出:要依靠科学技术进步,提高工业的技术水平和管理水平。依靠科技进步,加强企业现代化管理,挖掘内部潜力。
关键词 科技进步 企业现代化管理 工程技术人员 第一生产力 科学技术进步 技术水平 高温合金 电渣重熔 冷轧辊 工艺规程
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