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304不锈钢冲压件开裂失效分析
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作者 张鹏 冯飞 +2 位作者 林鸿亮 刘光勇 梁经威 《冶金与材料》 2024年第1期136-138,共3页
某304冷轧卷制成的冲压件开裂的不良品率较高,通过宏观观察、成分和力学分析、铁素体测量仪及电镜分析等手段,对冲压件和裂纹进行失效分析。结果表明:304冷轧卷的整体成分和力学性能满足国家标准,冲压件失效位置有较大变形,产生了明显... 某304冷轧卷制成的冲压件开裂的不良品率较高,通过宏观观察、成分和力学分析、铁素体测量仪及电镜分析等手段,对冲压件和裂纹进行失效分析。结果表明:304冷轧卷的整体成分和力学性能满足国家标准,冲压件失效位置有较大变形,产生了明显的马氏体相变。冲压件失效原因为钢卷原料中存在脆性夹杂物,在冲压时夹杂物破坏了基体材料的连续性,形成了应力集中,导致裂纹的产生。 展开更多
关键词 304不锈钢 冲压件 裂纹 失效分析
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冷轧冲压用节镍奥氏体不锈钢盆表面裂纹研究
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作者 梁经威 许荣君 +2 位作者 田伟光 徐佳林 张永林 《科技风》 2021年第6期183-186,共4页
本文采用扫描电子显微镜、直读光谱仪等对冷轧冲压用节镍奥氏体不锈钢盆进行微观组织形貌以及成分的分析。结果表明:基体碳含量偏高是导致不锈钢冲压开裂的根本原因,其主要与连铸阶段的冷却强度、拉速,热轧阶段的加热温度、加热时间等... 本文采用扫描电子显微镜、直读光谱仪等对冷轧冲压用节镍奥氏体不锈钢盆进行微观组织形貌以及成分的分析。结果表明:基体碳含量偏高是导致不锈钢冲压开裂的根本原因,其主要与连铸阶段的冷却强度、拉速,热轧阶段的加热温度、加热时间等工艺有关。通过数据分析,确立了节镍不锈钢的最佳生产工艺:连铸拉速为1.0~1.2m/min,结晶器宽面冷却强度为2350L/min、结晶器窄面冷却强度370L/min,二冷Ⅱ区冷却强度为170L/min以内,加热炉加一段温度1100℃~1160℃、加二段温度1260℃~1280℃、均热段温度1265℃~1285℃,总时间≥200min。该措施实施后,节镍不锈钢因裂纹导致的脱皮缺陷降级率由14.8%降低至2.4%,为冷轧冲压用奥氏体不锈钢提供了品质的保障。 展开更多
关键词 冷轧冲压 奥氏体不锈钢 裂纹
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300系奥氏体啤酒桶用途黑线缺陷分析
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作者 邓昌荣 梁经威 +2 位作者 林鸿亮 杨光 张鹏 《冶金与材料》 2022年第2期1-3,共3页
随着不锈钢在啤酒桶领域的应用越来越多,对啤酒桶表面质量及其耐蚀性能、加工性能、表面外观等要求也越来越高。文章主要针对冷轧冲压成啤酒桶进行焊接酸洗后板面黑线缺陷,对黑线进行微观分析,结果表明金相观察黑线位置为较细晶粒且样... 随着不锈钢在啤酒桶领域的应用越来越多,对啤酒桶表面质量及其耐蚀性能、加工性能、表面外观等要求也越来越高。文章主要针对冷轧冲压成啤酒桶进行焊接酸洗后板面黑线缺陷,对黑线进行微观分析,结果表明金相观察黑线位置为较细晶粒且样品表面和截面均是碳含量较高,通过改善成分及冷轧退火工艺可明显改善此问题,文章对啤酒桶用不锈钢的生产具有参考意义。 展开更多
关键词 304不锈钢 黑线 啤酒桶 焊接 晶间腐蚀
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300系奥氏体不锈钢冷轧小白点缺陷分析
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作者 邓昌荣 梁经威 +2 位作者 许荣君 张鹏 郭晓蒙 《科技风》 2021年第5期193-194,共2页
不锈钢酸洗板卷以优质的热轧板卷为原料,经过连续退火和酸洗去除氧化皮,表面形成钝化膜,成为表面质量好、机械性能优的冷轧原料。本文主要针对冷轧后板面小白点缺陷,对小白点进行微观分析,结果表明钢带边部发黑主要为Fe/Cr氧化物,经分... 不锈钢酸洗板卷以优质的热轧板卷为原料,经过连续退火和酸洗去除氧化皮,表面形成钝化膜,成为表面质量好、机械性能优的冷轧原料。本文主要针对冷轧后板面小白点缺陷,对小白点进行微观分析,结果表明钢带边部发黑主要为Fe/Cr氧化物,经分析主要与No.1表面粗糙度及酸洗不足锈点残留存在较大相关性,通过改善白皮酸洗工艺可明显改善此问题,本文对热酸线的生产具有参考意义。 展开更多
关键词 300系不锈钢 小白点 粗糙度 酸洗不足 冷轧
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304Cu抗菌不锈钢热轧带钢边裂缺陷成因分析及改进措施 被引量:2
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作者 徐佳林 许荣君 +3 位作者 郭晓蒙 田伟光 邓昌荣 梁经威 《轧钢》 2021年第6期60-64,共5页
针对304Cu抗菌不锈钢热轧带钢边部开裂问题,通过微观组织及成分分布分析,对缺陷产生原因进行了研究。结果表明,304Cu热轧带钢边部裂纹分存在两种形貌,表面裂纹呈网格状,宽度约为30~70μm,内部裂纹发生在表面下方1 mm范围内,内部裂纹中... 针对304Cu抗菌不锈钢热轧带钢边部开裂问题,通过微观组织及成分分布分析,对缺陷产生原因进行了研究。结果表明,304Cu热轧带钢边部裂纹分存在两种形貌,表面裂纹呈网格状,宽度约为30~70μm,内部裂纹发生在表面下方1 mm范围内,内部裂纹中心存在20~40μm孔洞,孔洞内部无非金属夹杂物等杂质。分析得到造成304Cu热轧带钢边裂的原因为Cr富集的高温铁素体与奥氏体基体发生高温组织不稳定变形,高温组织的不协调变形导致边部开裂。另外,Cu元素的富集降低了晶间结合力,也促进了内部孔洞的产生,进而加大了边裂缺陷的发生几率。因此,在保证冶炼成分稳定的条件下,通过调整热轧加热工艺,控制加热时间在190~210 min、加热温度在1 260~1 275℃的区间内,304Cu抗菌不锈钢热轧带钢边裂缺陷得到明显改善。 展开更多
关键词 304Cu抗菌不锈钢 热轧带钢 边裂 组织不协调变形 Cu元素富集 加热温度 加热时间
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