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CSP薄板坯表面纵裂原因及防止措施 被引量:16
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作者 洪兵雄 毛新平 +1 位作者 柴毅忠 朱伯平 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2004年第2期57-61,共5页
薄板坯表面纵裂是CSP连铸连轧生产线上一个严重的质量缺陷,通过对其产生原因的分析,提出控制废钢质量、钢水成分、钢水浇注过热度、结晶器保护渣、结晶器循环水水质、结晶器与扇形段等设备状态、浸入式水口的安装精度,及保证浇注温度与... 薄板坯表面纵裂是CSP连铸连轧生产线上一个严重的质量缺陷,通过对其产生原因的分析,提出控制废钢质量、钢水成分、钢水浇注过热度、结晶器保护渣、结晶器循环水水质、结晶器与扇形段等设备状态、浸入式水口的安装精度,及保证浇注温度与拉速的匹配关系,可有效控制纵裂缺陷的发生,使纵裂纹比例稳定在0.4%以下。 展开更多
关键词 CSP短流程 薄板坯 纵裂 控制措施
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用CSP连铸机生产集装箱板钢工艺研究 被引量:5
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作者 洪兵雄 张国广 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2004年第z1期455-458,共4页
按西马克SMS公司的设计思路,CSP薄板坯连铸连轧生产线的连铸工序是不能生产集装箱板钢的,因此连铸工序成了集装箱板钢生产过程中的薄弱环节.珠钢是国际上第一个提出并成功用CSP工艺生产集装箱板的厂家,集装箱板产量居世界前列.笔者介绍... 按西马克SMS公司的设计思路,CSP薄板坯连铸连轧生产线的连铸工序是不能生产集装箱板钢的,因此连铸工序成了集装箱板钢生产过程中的薄弱环节.珠钢是国际上第一个提出并成功用CSP工艺生产集装箱板的厂家,集装箱板产量居世界前列.笔者介绍了珠钢用CSP工艺生产集装箱板的经验,特别是针对该钢种易漏钢、易产生纵向裂纹、拉速偏低的特点,进行分析,并提出解决措施. 展开更多
关键词 CSP 工艺 集装箱板 薄板坯连铸 工艺研究
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EAF-CSP流程生产集装箱板连铸工艺优化研究
3
作者 洪兵雄 王进步 +1 位作者 唐萍 刘著 《钢铁研究》 CAS 2004年第4期26-28,共3页
连铸工序曾是珠钢CSP薄板坯连铸连轧生产集装箱板的薄弱环节。通过对连铸保护渣、二冷水、钢水纯净度、拉速匹配等的优化 ,降低了漏钢率 ,改善了铸坯质量 ,从而保证了板卷性能 ,实现了集装箱板的规模化生产。
关键词 集装箱板 CSP连铸工艺
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电炉CSP流程综合成材率分析
4
作者 洪兵雄 王洪梅 《南方金属》 CAS 2004年第5期32-35,共4页
综合成材率是冶金企业一个重要的技术经济指标,它反映了一个企业生产过程的材料利用程度和生产管理水平.本文对影响CSP短流程成材率的各个因素进行分析,包括连浇炉数、连铸漏钢与开浇失败等事故、轧机事故、大包中包注余、非正常终浇比... 综合成材率是冶金企业一个重要的技术经济指标,它反映了一个企业生产过程的材料利用程度和生产管理水平.本文对影响CSP短流程成材率的各个因素进行分析,包括连浇炉数、连铸漏钢与开浇失败等事故、轧机事故、大包中包注余、非正常终浇比例等,并分析了实际生产中影响成材率的各种情况,提出了提高电炉CSP短流程成材率的措施. 展开更多
关键词 电炉 CSP流程 综合成材率 分析
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CSP流程中包干式料替代喷涂料的应用与研究
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作者 洪兵雄 《河南冶金》 2006年第B09期40-43,60,共5页
珠钢投产以后到2004年,CSP连铸中包工作衬耐材一直采用西马克公司推荐的湿法喷涂料,实际生产中暴露很多缺点,例如生产中残留水分多,使板卷不同程度的存在气孔、夹渣和冷弯裂纹,连浇7炉后翻包性能差,使用寿命短,影响生产作业率。2005年... 珠钢投产以后到2004年,CSP连铸中包工作衬耐材一直采用西马克公司推荐的湿法喷涂料,实际生产中暴露很多缺点,例如生产中残留水分多,使板卷不同程度的存在气孔、夹渣和冷弯裂纹,连浇7炉后翻包性能差,使用寿命短,影响生产作业率。2005年起珠钢研究了性能优良的新一代工作衬耐材即干式料,在生产中推广使用,连浇炉数最高达14炉,一次翻包成功率99.5%以上,连铸作业率达到88%,同时杜绝了气孔等缺陷。 展开更多
关键词 干式料 中间包 CSP流程 应用实践
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珠江钢铁CSP连铸的高效化生产实践 被引量:2
6
作者 王进步 洪兵雄 +2 位作者 范胜标 柴毅忠 张国广 《河南冶金》 2006年第B09期50-55,共6页
随着珠江钢铁两机两流生产格局的形成以及电炉改造后生产能力的提高,提高连铸产能成了珠钢的一个瓶颈。为此,珠江钢铁公司提出了高效化连铸以及1号铸机改造的措施。本文介绍了珠江钢铁CSP连铸高效化实践,主要表现在拉速、作业率、连浇... 随着珠江钢铁两机两流生产格局的形成以及电炉改造后生产能力的提高,提高连铸产能成了珠钢的一个瓶颈。为此,珠江钢铁公司提出了高效化连铸以及1号铸机改造的措施。本文介绍了珠江钢铁CSP连铸高效化实践,主要表现在拉速、作业率、连浇率、低纵裂率、集装箱板保护渣开发应用、LCR设备改造等方面的提高和改进,以及CSP铸机对各种钢种的高适应性和兼容性。 展开更多
关键词 CSP 连铸 高效化
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珠钢CSP薄板坯凝固层厚度研究 被引量:5
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作者 岳尔斌 那贤昭 +7 位作者 韩朋 刘爱强 张兴中 王进步 张振彪 洪兵雄 庄汉洲 李烈军 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2003年第8期27-29,68,共4页
 结合珠钢生产实际情况,采用射钉法来测定二冷区不同位置的凝固坯壳厚度,试验结果表明,4.8m/min拉速下铸坯液芯长度为4820mm,4.5m/min拉速下铸坯液芯为4490mm,两种拉速下连铸坯坯壳厚度的实际测量结果与凝固传热模型计算结果一致。整...  结合珠钢生产实际情况,采用射钉法来测定二冷区不同位置的凝固坯壳厚度,试验结果表明,4.8m/min拉速下铸坯液芯长度为4820mm,4.5m/min拉速下铸坯液芯为4490mm,两种拉速下连铸坯坯壳厚度的实际测量结果与凝固传热模型计算结果一致。整个凝固过程坯壳厚度生长符合平方根定律。 展开更多
关键词 薄板坯连铸连轧 凝固层厚度 射钉法 测定 CSP工艺
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集装箱板钢薄板坯连铸用结晶器保护渣 被引量:7
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作者 唐萍 文光华 +4 位作者 徐楚韶 洪兵雄 陈国江 王进步 李伟峰 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第2期16-18,共3页
针对集装箱板钢薄板坯连铸过程中拔热量偏低及不稳定问题,根据集装箱板钢种及相适应的结晶器保护渣特点,分析了结晶器拔热量与保护渣理化性能的关系,提出了相应的保护渣理化性能指标。实践表明:新开发的XCZ H保护渣的使用性能稳定,铸坯... 针对集装箱板钢薄板坯连铸过程中拔热量偏低及不稳定问题,根据集装箱板钢种及相适应的结晶器保护渣特点,分析了结晶器拔热量与保护渣理化性能的关系,提出了相应的保护渣理化性能指标。实践表明:新开发的XCZ H保护渣的使用性能稳定,铸坯表面质量良好。 展开更多
关键词 薄板坯 连铸 集装箱板钢 结晶器保护渣
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CSP结晶器内钢液流动的水模型研究
9
作者 王现辉 景财良 +3 位作者 王新华 张炯明 柴毅忠 洪兵雄 《特殊钢》 北大核心 2008年第5期23-25,共3页
采用1:1水力学模型对厚度60 mm薄板坯连铸水口浸入深度220~310 mm、出口角度-30°~-60°、拉速4.2~6.0 m/min条件下CSP结晶器内钢液流动行为进行模拟研究。在拉速4.2~5.0 m/min时双侧孔水口下CSP结晶器流场股流冲击深度达85... 采用1:1水力学模型对厚度60 mm薄板坯连铸水口浸入深度220~310 mm、出口角度-30°~-60°、拉速4.2~6.0 m/min条件下CSP结晶器内钢液流动行为进行模拟研究。在拉速4.2~5.0 m/min时双侧孔水口下CSP结晶器流场股流冲击深度达850~1 010 mm;流场内存在三个滞区,液面波动不稳定;水口角度对结晶器窄面和水口附近波动影响很显著,拉速对结晶器和窄面中心处波动影响较大,浸入深度对水口附近波动影响较大。 展开更多
关键词 CSP结晶器 水模型 液面波动 表面流速
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EAF-CSP流程Nb微合金化管线钢的连铸工艺研究 被引量:1
10
作者 苏东 庄汉洲 +4 位作者 高吉祥 王进步 李亚平 洪兵雄 沈训良 《河南冶金》 2006年第B09期74-77,共4页
基于珠钢采用Nb微合金化技术成功地开发了管线钢X52和X56的事实,结合CSP薄板坯连铸工艺特点,探索出了一套适合含Nb钢薄板坯连铸的浇注温度制度、结晶器保护渣、连铸拉速和结晶器热流密度匹配及二次冷却曲线等工艺控制技术。
关键词 铌微合金化 管线钢 连铸工艺
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EAF—CSP流程铌微合金化管线钢的连铸工艺 被引量:2
11
作者 苏东 庄汉洲 +4 位作者 高吉祥 王进步 李亚平 洪兵雄 沈训良 《连铸》 2006年第4期8-10,22,共4页
基于珠钢采用铌微合金化技术成功地开发了管线钢X52和X56的事实,结合CSP薄板坯连铸工艺特点,探索出一套适合含铌钢薄板坯连铸的浇注温度制度、结晶器保护渣、连铸拉速和结晶器热流密度匹配及二次冷却曲线等工艺控制技术。
关键词 铌微合金化 连铸工艺 管线钢 结晶器保护渣 工艺控制技术 薄板坯连铸 工艺特点 温度制度 冷却曲线 密度匹配
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CSP结晶器内卷渣的瞬态特征 被引量:8
12
作者 王现辉 王新华 +3 位作者 张炯明 王万军 柴毅忠 洪兵雄 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期764-769,共6页
利用1∶1的水力学模型对双侧孔水口结构下的CSP结晶器内卷渣现象进行了模拟.结果表明:由于双侧孔水口下结晶器内液面的动态失稳现象,导致其液面卷渣呈周期性;液面失稳态时会发生连续剪切卷渣,液面卷渣有效涡主要出现在液面失稳态,拉速... 利用1∶1的水力学模型对双侧孔水口结构下的CSP结晶器内卷渣现象进行了模拟.结果表明:由于双侧孔水口下结晶器内液面的动态失稳现象,导致其液面卷渣呈周期性;液面失稳态时会发生连续剪切卷渣,液面卷渣有效涡主要出现在液面失稳态,拉速对液面卷渣影响较大.分析了液渣滴在结晶器内运动的瞬态特征.CSP结晶器内液面卷渣的周期性导致铸坯内大型夹杂物纵向分布差异较大. 展开更多
关键词 结晶器 卷渣 水模型 流场 液面波动
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CSP铸坯内的大型夹杂物 被引量:3
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作者 王现辉 王新华 +2 位作者 张炯明 柴毅忠 洪兵雄 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期13-16,共4页
利用阳极泥法对CSP流程不同工艺参数下生产的汽车大梁板ZJ510L、集装箱板SPA-H、普板ZJ330B三个钢种铸坯中的大型夹杂物进行了研究。发现尺寸350μm以下的大多为圆球形状的Si-Al-Ca类夹杂物,常规拉速4.7~5.0 m/min夹杂物尺寸一般在390... 利用阳极泥法对CSP流程不同工艺参数下生产的汽车大梁板ZJ510L、集装箱板SPA-H、普板ZJ330B三个钢种铸坯中的大型夹杂物进行了研究。发现尺寸350μm以下的大多为圆球形状的Si-Al-Ca类夹杂物,常规拉速4.7~5.0 m/min夹杂物尺寸一般在390μm以下。连铸稳态生产情况下铸坯纵向大型夹杂物数量分布差异较大,水模型研究发现其原因是由于结晶器内“液面动态失稳”现象造成的。拉速越大夹杂物容易上浮的临界直径越大。 展开更多
关键词 CSP 夹杂物 卷渣
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