期刊文献+
共找到11篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于液压机械手的绿化带自动浇灌装置设计 被引量:7
1
作者 王增娣 薛林 《机械工程与自动化》 2012年第6期83-84,87,共3页
介绍了基于液压机械手的自动浇灌装置的系统结构、工作过程,完成了液压系统、PLC控制系统的设计,编写了FX1N-24MT可编程控制器下的控制程序。该绿化带自动浇灌装置以PLC为控制核心,采用液压缸、步进电机和洒水喷头为主要执行元件,保证... 介绍了基于液压机械手的自动浇灌装置的系统结构、工作过程,完成了液压系统、PLC控制系统的设计,编写了FX1N-24MT可编程控制器下的控制程序。该绿化带自动浇灌装置以PLC为控制核心,采用液压缸、步进电机和洒水喷头为主要执行元件,保证了设备的可靠性和灵活性。 展开更多
关键词 液压机械手 浇灌装置 PLC控制
下载PDF
新发展格局背景下我国世界技能大赛成果转化研究 被引量:5
2
作者 王增娣 《职业》 2020年第32期18-21,共4页
自2010年加入世界技能组织以来,我国通过参加世界技能大赛(以下简称世赛)这一国际最高水平的职业竞技赛事,有效提升了职业技能和职业培训教育水平。在当前实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,党的十九届五中全会提出“加快构建... 自2010年加入世界技能组织以来,我国通过参加世界技能大赛(以下简称世赛)这一国际最高水平的职业竞技赛事,有效提升了职业技能和职业培训教育水平。在当前实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,党的十九届五中全会提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。世赛作为技能教育教学改革的导向标杆,技工院校推进其成果转化,使其主动服务新发展格局需要,为推动实体经济高质量发展提供重要支撑,助力建设制造强国、质量强国、教育强国等战略,具有重要而深远的意义。 展开更多
关键词 成果转化 技工院校 教育强国 世界技能大赛 制造强国 双循环 主动服务 质量强国
下载PDF
基于ADAMS焊接变位机受迫振动分析及优化研究 被引量:2
3
作者 王增娣 《机械工程师》 2012年第6期53-56,共4页
目前的自动化焊接设备中,不少点焊设备的变位机均为点焊、装卸等多工位设计,变位机在点焊的同时,另一端正在装卸工件等工序。工件装卸所产生的振动对点焊精度产生影响,高精度的变位机产品开发中必须对其认真考虑。文中以点焊和装卸两工... 目前的自动化焊接设备中,不少点焊设备的变位机均为点焊、装卸等多工位设计,变位机在点焊的同时,另一端正在装卸工件等工序。工件装卸所产生的振动对点焊精度产生影响,高精度的变位机产品开发中必须对其认真考虑。文中以点焊和装卸两工位的变位机为例,基于ADAMS/Vibration功能模块对其进行了受迫振动分析,从而模拟了整个焊接过程中工件的装卸对点焊过程的影响,并以最小频域响应为目标,基于一个自编制仿真脚本,对振动分析进行了参数化设计,从而得到满足目标函数管件厚度的最优解,为高精度变位机的产品开发做一个研究,具有一定的理论价值。 展开更多
关键词 ADAMS 变位机 受迫振动
下载PDF
氨基膦酸改性硅胶在乙醇体系中对汞的吸附性能研究 被引量:4
4
作者 王增娣 殷平 +4 位作者 曲荣君 刘希光 徐强 唐清华 张锦峰 《青岛科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第6期588-595,共8页
采用异相合成法,以3-氯丙基三甲氧基硅烷为偶联剂,以硅胶为基质,通过胺化、膦酸化反应合成并表征了氨基膦酸改性硅胶SG-Cl-T-P,并进一步研究了氨基膦酸改性硅胶在无水乙醇体系中对金属离子的静态饱和吸附性能,重点研究了对Hg(Ⅱ)的吸附... 采用异相合成法,以3-氯丙基三甲氧基硅烷为偶联剂,以硅胶为基质,通过胺化、膦酸化反应合成并表征了氨基膦酸改性硅胶SG-Cl-T-P,并进一步研究了氨基膦酸改性硅胶在无水乙醇体系中对金属离子的静态饱和吸附性能,重点研究了对Hg(Ⅱ)的吸附动力学、吸附热力学及竞争吸附。结果表明,氨基膦酸改性硅胶对Hg(Ⅱ)具有较好的吸附性能,25℃的静态饱和吸附容量为72.75mg.g-1。在无水乙醇的二元金属离子体系中,吸附剂对Hg(Ⅱ)具有较好的吸附选择性。等温吸附符合Langmuir经验式。吸附动力学结果表明,氨基膦酸改性硅胶在不同条件下对Hg(Ⅱ)的吸附属于液膜扩散机理,拟二级动力学方程能更好的描述吸附剂对Hg(Ⅱ)的吸附。根据动力学数据计算得到吸附热力学参数分别为:ΔG=-3.24kJ.mol-1(35℃),ΔH=29.25kJ.mol-1,ΔS=106.20J.K-1.mol-1。 展开更多
关键词 硅胶 氨基膦酸 吸附 乙醇
下载PDF
焊接变位机受迫振动分析及优化研究
5
作者 王增娣 《CAD/CAM与制造业信息化》 2012年第5期61-64,共4页
本文以点焊和装卸两工位的变位机为例,基于ADAMS/Vibration功能模块对其进行受迫振动分析,从而模拟整个焊接过程中工件的装卸对点焊过程的影响。并以最小频域响应为目标,基于一个自编制仿真脚本,对振动分析进行参数化设计,从而得到满足... 本文以点焊和装卸两工位的变位机为例,基于ADAMS/Vibration功能模块对其进行受迫振动分析,从而模拟整个焊接过程中工件的装卸对点焊过程的影响。并以最小频域响应为目标,基于一个自编制仿真脚本,对振动分析进行参数化设计,从而得到满足目标函数管件厚度的最优解,为高精度变位机产品的开发做研究,具有一定的理论价值。 展开更多
关键词 焊接变位机 振动分析 优化 ADAMS 参数化设计 功能模块 焊接过程 频域响应
下载PDF
世赛电子技术项目对电子技术专业教学改革的启示
6
作者 王增娣 《中文科技期刊数据库(全文版)教育科学》 2021年第9期237-237,239,共2页
世界技能大赛是全球最高级别的技能赛事,本文从世界技能大赛电子技术项目的描述出发,从人才培养目标、课程标准、实训基地建设、师资队伍培养等方面阐述了电子技术专业人才培养模式改革途径。
关键词 世赛 教学 改革
下载PDF
高分子螯合材料的吸附性能研究
7
作者 王增娣 崔爱珍 +3 位作者 田媛 徐强 唐清华 殷平 《化工时刊》 CAS 2010年第8期45-52,共8页
高分子螯合材料是一类能与某些金属离子形成螯合配位键的特性分离材料,被广泛应用于废水处理、冶金、分析、海洋化学等领域。介绍了不同种类的高分子螯合材料,指出研究高分子螯合材料的合成及吸附性能的重要性。
关键词 高分子螯合材料 吸附 应用
下载PDF
汽轮机缸体用钢高温时效韧性与组织研究 被引量:1
8
作者 王冬梅 张庄 +1 位作者 白新房 王增娣 《物理测试》 CAS 2006年第2期6-9,17,共5页
本文采用仪器化冲击试验方法及微观组织分析方法,对汽轮机缸体用钢在593℃不同时间时效条件下的动态断裂韧性及显微组织进行了研究。动态断裂试验结果表明,经过438 h时效,KId值比未时效试样下降了9.5%;时效2 105 h与时效438 h相比,KId... 本文采用仪器化冲击试验方法及微观组织分析方法,对汽轮机缸体用钢在593℃不同时间时效条件下的动态断裂韧性及显微组织进行了研究。动态断裂试验结果表明,经过438 h时效,KId值比未时效试样下降了9.5%;时效2 105 h与时效438 h相比,KId值差异不大,趋于稳定。断口分析表明,剪切唇厚度和侧膨胀值随时效时间的变化趋势与KId值随时效时间变化趋势相一致。SEM微观组织形貌和能谱分析表明,时效438 h后,晶内与晶界均析出少量碳化物,且部分碳化物颗粒发生聚集和长大;时效438 h至2 105 h,碳化物尺寸及数量变化不大,显微组织趋于稳定。 展开更多
关键词 时效 动态断裂韧度 组织稳定性
下载PDF
高纯锌参比电极电位稳定性研究 被引量:8
9
作者 王增娣 闫永贵 +3 位作者 马力 钱建华 陈光章 李庆芬 《腐蚀与防护》 CAS 北大核心 2006年第9期450-453,共4页
采用电化学方法研究了氯离子浓度、温度、阳极极化电流及三者间相互协同作用对99.9999%高纯锌参比电极电位稳定性的影响。结果表明,常温(25℃)下氯离子浓度越高,电极的稳定电位越负;在海水中,偏离25℃,温度升高或降低时,电极... 采用电化学方法研究了氯离子浓度、温度、阳极极化电流及三者间相互协同作用对99.9999%高纯锌参比电极电位稳定性的影响。结果表明,常温(25℃)下氯离子浓度越高,电极的稳定电位越负;在海水中,偏离25℃,温度升高或降低时,电极电位都会负移,当温度达到50℃时,锌上沉积的腐蚀产物结构改变使锌的电极电位正移;海水温度在0~25℃,阳极极化电流〈5μA/cm^2,高纯锌具有良好的电流负载能力。 展开更多
关键词 高纯锌 氯离子浓度 温度 阳极极化电流
下载PDF
土壤中高纯锌参比电极电化学行为研究 被引量:1
10
作者 王增娣 王兴浩 《全面腐蚀控制》 2008年第3期18-20,共3页
本文采用极化曲线等电化学方法研究了高纯锌在模拟土壤孔隙液中,温度、阳极极化电流、氧分压对锌电极电位的影响,以及XRD和失重法验证模拟土壤孔隙液试验的可行性。结果表明,在模拟土壤孔隙液中,高纯锌参比电极耐腐蚀能力较强,温度、阳... 本文采用极化曲线等电化学方法研究了高纯锌在模拟土壤孔隙液中,温度、阳极极化电流、氧分压对锌电极电位的影响,以及XRD和失重法验证模拟土壤孔隙液试验的可行性。结果表明,在模拟土壤孔隙液中,高纯锌参比电极耐腐蚀能力较强,温度、阳极电流、氧分压有助于改善锌参比电极的稳定性,实验室模拟土壤孔隙液的方法可行。 展开更多
关键词 高纯锌 模拟土壤孔隙液 温度 氧分压 阳极极化电流
下载PDF
基于PLC的安瓿瓶气动开启机械手的设计
11
作者 王增娣 《液压与气动》 北大核心 2012年第8期41-43,共3页
该文介绍了基于PLC控制的安瓿瓶气动开启机械手的系统结构及工作过程,完成了气动系统、PLC控制系统的设计,编写了FX1N-24MT可编程控制器下的控制程序。该气动机械手以PLC为控制核心,采用气缸和步进电机为主要执行元件,保证了设备的可靠... 该文介绍了基于PLC控制的安瓿瓶气动开启机械手的系统结构及工作过程,完成了气动系统、PLC控制系统的设计,编写了FX1N-24MT可编程控制器下的控制程序。该气动机械手以PLC为控制核心,采用气缸和步进电机为主要执行元件,保证了设备的可靠性和灵活性,具有较强的抗干扰能力。 展开更多
关键词 PLC控制 安瓿瓶 气动机械手
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部