题名 不同孔型参数对薄壁无缝管顶管过程管壁拉凹的影响
被引量:2
1
作者
尹元德
章明
王纯凯
汪龙
李珺
李修叶
机构
安徽工业大学冶金减排与资源综合利用教育部重点实验室
安徽工业大学冶金工程学院
江苏常宝普莱森钢管有限公司
出处
《塑性工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期197-205,共9页
基金
安徽高校自然科学研究重点资助项目(KJ2016A806)
钢铁联合基金重点资助项目(U186021)
文摘
针对某钢管公司Φ114 mm CPE顶管机组薄壁无缝管顶管过程中出现的管壁拉凹缺陷,借助于有限元分析软件Simufact,对典型规格Φ111 mm×4. 35 mm的42CrMo4钢管顶管过程进行三维弹塑性有限元模拟,分析了不同孔型参数对顶管过程的模辊力、各机架出口轧件壁厚及应力应变的影响。结果表明:顶管过程中,减壁量较大的机架之间存在张力作用;不同孔型系列,机架减壁量(减壁率)越大,机架间张力、轧件在辊缝处产生的附加变形、壁厚拉薄量和所受的轴向拉应力越大,管壁发生拉凹的倾向性增大。因此,在设计孔型时,要合理分配各机架的减壁量(减壁率),使单个机架的减壁量(减壁率)不宜太大。通过现场生产探伤数据对模拟结果的正确性进行了验证。
关键词
薄壁无缝管
CPE顶管
拉凹
应力/应变
孔型参数
Keywords
thin-walled seamless steel tube
CPE push bench
pulled concave
stress/strain
groove parameter
分类号
TG335.1
[金属学及工艺—金属压力加工]
题名 CPE顶管机组热轧T91无缝钢管的工艺研究
被引量:2
2
作者
王纯凯
刘洋
机构
江苏常宝普莱森钢管有限公司
出处
《钢管》
CAS
2019年第3期45-47,共3页
文摘
介绍CPE顶管机组生产T91无缝钢管的工艺流程,分析生产中可能出现的问题,评定生产的Φ60 mm×7 mm规格T91无缝钢管的质量。生产实践表明:采用合理的加热制度及可靠的穿孔工艺参数,通过顶管及张力减径延伸,完全可以实现T91无缝钢管的稳定生产。CPE顶管机组热轧T91无缝钢管时,应重点对加热制度、穿孔工艺进行控制。
关键词
无缝钢管
T91
CPE顶管机组
热轧
Keywords
seamless steel tube
T91
CPE mill
hot rolling
分类号
TG335.71
[金属学及工艺—金属压力加工]
题名 车站铁路营业线施工安全管理的思考
被引量:1
3
作者
王纯凯
机构
兰州铁路局兰西车站
出处
《甘肃联合大学学报(自然科学版)》
2010年第S1期16-18,共3页
文摘
铁路营业线施工的特点是施工多、时间紧、任务重,且涉及部门多、结合部复杂,牵扯面广,对运输生产的正常秩序造成的影响和干扰很大.因此,有必要强化车站施工安全管理解决营业线施工中存在的一些问题.
关键词
车站
施工
安全管理
分类号
U215.8
[交通运输工程—道路与铁道工程]
题名 2Cr13合金管热轧穿孔工艺探讨
4
作者
王纯凯
刘广华
机构
江苏常宝普莱森钢管有限公司
出处
《钢管》
CAS
2019年第6期42-45,共4页
文摘
介绍2Cr13合金管热轧穿孔内螺纹的形成原因,分析增大顶头均壁段锥角的利弊,并优化其热轧穿孔工艺参数。分析认为:热轧生产2Cr13合金钢管的穿孔参数调整,一次咬入位置和二次咬入位置距离应控制在不超过2.2个螺距,同时顶前压下率在6.5%以内为宜;一旦出现异常停机,及时将管坯退回加热区加热,即使出现前卡,也要谨慎调整辊距,以微调顶头前伸量作为首要调整方式;合理的工模具设计直接决定着后期产品的质量和生产效率;2Cr13产品实现了多次批量化的生产实践表明合金元素含量14%~16%的高合金钢产品可以通过热轧生产方式生产。
关键词
合金管
2Cr13
热轧
穿孔
高温塑性
Keywords
alloy steel pipe
2Cr13
hot-rolling
piercing
hi-plasticity
分类号
TG337.1
[金属学及工艺—金属压力加工]
题名 Φ114mm CPE机组高精度小直径薄壁管的生产
被引量:5
5
作者
郑臻
许才斌
马辉
王纯凯
王奎
张家琛
张万超
机构
江苏常宝钢管股份有限公司
山东华宸高压容器有限公司
江苏常宝普莱森钢管有限公司
出处
《钢管》
CAS
2016年第4期51-54,共4页
文摘
介绍了Φ114 mm CPE机组热轧生产径壁比∧27的Φ89 mm×3.2 mm、Φ108 mm×3.5 mm高精度小直径薄壁管的工艺方案及控制措施,分析了其生产控制的难点和重点。试制结果表明:穿孔壁厚偏差控制在7%以内和有效控制顶管工序纵向壁厚波动是保障成品尺寸的前提;热轧生产径壁比∧27、外径允许偏差(-0.5%^+0.5%)D、壁厚允许偏差(-9%^+9%)S的高精度小直径薄壁管是可行的。
关键词
CPE机组
小直径薄壁管
径壁比
穿孔
顶管
壁厚精度
Keywords
CPE pipe plant
small-sized, light-wall pipe
D/S
piercing
push bench process
W.T. tolerance
分类号
TG335.71
[金属学及工艺—金属压力加工]
题名 SA-192高频焊翅片管漏水原因
6
作者
徐磊
蔡煜
王燕萍
王剑平
王纯凯
朱寅
机构
江苏常宝钢管股份有限公司
江苏常宝普莱森钢管有限公司
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2023年第6期10-14,共5页
文摘
某SA-192高频焊翅片管发生漏水,采用宏观观察、尺寸测量、化学成分分析、金相检验、扫描电镜和能谱分析、硬度测试等方法对其漏水原因进行分析。结果表明:漏水的主要原因是焊接时高频电流集中在钢管表面,输入功率大而焊接速率小,造成表面局部受热严重,出现过烧缺陷;过烧缺陷导致钢管表面堆积大量焊渣,降低了基体材料的塑性和韧性,促使表面凹坑和孔洞的形成。
关键词
SA-192翅片管
高频焊
过烧
孔洞
漏水
Keywords
SA-192 finned tube
high frequency welding
overburning
hole
water leakage
分类号
TB31
[一般工业技术—材料科学与工程]
TG115.2
[金属学及工艺—物理冶金]
题名 轧辊参数对斜轧穿孔变形过程及内折叠的影响
7
作者
尹元德
张宇
王纯凯
郭照生
李珺
张义伟
机构
安徽工业大学冶金工程学院
江苏常宝普莱森钢管有限公司
出处
《钢铁研究学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期490-501,共12页
基金
钢铁联合基金重点资助项目(U186021)。
文摘
针对某钢管公司2Cr13钢无缝管穿孔过程中出现的内折叠缺陷问题,在测定2Cr13钢高温力学性能的基础上,借助于有限元软件Simufact,完成对典型规格的2Cr13钢管现有工艺穿孔过程的分析后,对轧辊参数进行了优化设计,在此基础上研究了不同轧辊入口锥角、入口锥分段长度、轧辊辊径和轧辊转速对穿孔内折叠及二次咬入的影响规律。结果表明:将原有轧辊入口锥设计为2段式,第1段变形区长度L_(11)=170 mm,入口工作锥角β_(11)=1.8°,第2段变形区长度L_(12)=110 mm,入口工作锥角β_(12)=3.2°,采用该轧辊设计方案穿孔时,最大轧制力、顶头轴向力和导板力较原有轧辊分别下降了5.56%、3.89%和20.55%,二次咬入顺利,轧件产生内折叠的倾向性较小;轧辊直径从800 mm增大到850 mm,轧制力增大,导板力减小,轧件轴向阻力减小,有利于管坯的二次咬入和穿孔过程的稳定,扩大了顶前压下率的调整范围;当轧辊转速从56.4 r/min增大到62 r/min时,轧件出口速度增大,但轧制力矩增大,能耗增加,轴向滑移增大,轴向速度效率降低,轧件发生内折叠的倾向性增大。
关键词
2CR13钢
斜轧穿孔
轧辊参数
内折叠
数值模拟
Keywords
2Crl3 steel
rotary piercing
roll parameter
inner folding
numerical simulation
分类号
TG335.7
[金属学及工艺—金属压力加工]
题名 薄壁无缝钢管顶管过程拉凹缺陷研究
被引量:3
8
作者
尹元德
杨青青
王纯凯
汪龙
李修叶
机构
安徽工业大学冶金工程与资源综合利用安徽省重点实验室
安徽工业大学冶金工程学院
江苏常宝普莱森钢管有限公司技术中心
出处
《钢铁研究学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期460-467,共8页
基金
安徽高校自然科学研究重点资助项目(KJ2016A806)
钢铁联合基金重点资助项目(U186021)
文摘
为了解决CPE顶管机组轧制薄壁无缝管实际生产中出现的管壁拉凹问题,基于某钢管公司?114 mm CPE顶管机组的装备和工艺条件,借助于有限元分析软件Simufact,对42CrMo4钢管典型规格?111 mm×4.35 mm顶管过程的辊模力、各机架轧件出口壁厚、应力应变及相对滑动速度进行了分析。结果表明,顶管过程中,减壁量较大的机架之间存在张力作用,机架减壁量越大,轧件在辊缝处壁厚减薄量越大;轧件在辊缝处所受到的轴向应力均为拉应力,在靠近轧件头部一段距离内轧件所受到的轴向拉应力较大,发生壁厚拉凹的倾向性增大。机架过大的减壁量和减壁率引起的轧件沿孔型宽度方向的严重不均匀变形、机架间大的张力及芯棒与轧件间过大的速度差引起的芯棒拽入力是顶管过程管壁拉凹缺陷产生的主要原因。
关键词
薄壁无缝管
CPE顶管
拉凹
应力
应变
数值模拟
Keywords
thin-walled seamless steel tube
CPE push bench
pulled concave
stress
strain
numerical simulation
分类号
TG335.71
[金属学及工艺—金属压力加工]
题名 2Cr13钢无缝管内折叠的形成机理和消除措施
被引量:2
9
作者
尹元德
张思宇
王纯凯
郭照生
李珺
汪婷
机构
安徽工业大学冶金减排与资源综合利用教育部重点实验室
安徽工业大学冶金工程学院
江苏常宝普莱森钢管有限公司
出处
《钢铁》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第4期96-106,共11页
基金
钢铁联合基金重点资助项目(U186021)。
文摘
为了研究某钢管公司2Cr13钢无缝管实际生产中出现的内折叠缺陷问题,在测定2Cr13钢高温力学性能的基础上,借助于有限元软件Simufact,通过Oyane韧性断裂损伤场模拟预测了2Cr13钢的临界压下率范围,并对典型规格2Cr13钢管现有工艺穿孔过程进行三维弹塑性有限元模拟,分析了穿孔过程中轧件的应力/应变分布、温度场、力能参数及内折叠缺陷形成的倾向性,在此基础上研究了不同的穿孔调整参数对穿孔内折叠及轧卡倾向性的影响。结果表明,2Cr13钢临界压下率在6.0%~6.5%之间,穿孔不发生内折叠且二次咬入顺利的顶前压下率范围较窄,工艺调整范围较小;轧辊入口锥摩擦因数增大,利于穿孔的二次咬入,同时减小轧辊磨损及内折叠的发生;现行工艺穿孔时,在距离管坯前端面约80 mm处,管坯中心点三向正应力均为拉应力且同时达到最大,最大横向、径向和轴向拉应力分别为87.30、12.39和53.38 MPa;在该处及其附近区域管坯中心发生了内撕裂,进而产生穿孔内折叠缺陷;将顶前压下率由原工艺的6.39%调整为5.75%,穿孔过程中轧件中心不发生内撕裂现象,不产生内折叠缺陷。优化的调整参数为,轧辊辊距B_(CK)=133.6 mm,导板距L_(CK)=145 mm,顶头前伸量b=89 mm。通过现场生产探伤数据对模拟结果的正确性进行了验证。
关键词
2CR13钢
穿孔
内折叠
应力/应变
数值模拟
Keywords
2Cr13 steel
rotary piercing
inner folding
stress/strain
numerical simulation
分类号
TG335.71
[金属学及工艺—金属压力加工]
题名 自动轧管横向壁厚精度研究
被引量:1
10
作者
尹元德
汪婷
王纯凯
郭照生
李珺
章明
机构
安徽工业大学冶金减排与资源综合利用教育部重点实验室
安徽工业大学冶金工程学院
江苏常宝普莱森钢管有限公司
出处
《钢铁研究学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第9期981-990,共10页
基金
钢铁联合基金重点资助项目(U186021)。
文摘
针对自动轧管机轧制薄壁不锈钢管中出现的严重横向壁厚不均问题,借助于三维有限元分析软件Simufact,对X10CrNiTi18不锈钢管典型规格Ф112 mm×4.5 mm自动轧管过程进行数值模拟。研究了不同轧辊孔型结构参数、芯棒润滑状态、轧辊孔型磨损及穿孔毛管偏心对自动轧管横向壁厚精度的影响。结果表明:随着芯棒摩擦因数的增大,所轧荒管横向壁厚精度明显恶化;偏心毛管轧制所轧荒管依旧偏心,延伸轧制对穿孔毛管偏心壁厚纠偏能力有限;磨损的孔型修模后,采用负芯补轧制较增大芯棒直径轧制所轧荒管横向壁厚不均度增大;采用三段式圆弧孔型,所轧荒管横向平均壁厚更接近目标壁厚,横向壁厚不均度由原孔型的13.55%下降到9.94%,横向壁厚精度明显改善。
关键词
不锈钢管
自动轧管机
横向壁厚精度
金属流动
数值模拟
Keywords
stainless steel tube
automatic plug mill
transverse wall thickness accuracy
metal flow
numerical simulation
分类号
TG335.7
[金属学及工艺—金属压力加工]