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模拟仿真技术在转K6型摇枕铸造工艺优化中的应用 被引量:3
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作者 罗广思 潘安霞 赵茹叶 《科技通报》 北大核心 2012年第12期76-77,160,共3页
利用铸造计算机模拟仿真软件ProCAST对转K6型摇枕的铸造过程进行了模拟仿真,预测了缩孔、缩松、裂纹倾向及出现位置,在此基础上分析了实际铸造过程中缩孔、缩松缺陷产生的原因,并根据模拟结果对摇枕铸造工艺进行了优化。结果表明,将ProC... 利用铸造计算机模拟仿真软件ProCAST对转K6型摇枕的铸造过程进行了模拟仿真,预测了缩孔、缩松、裂纹倾向及出现位置,在此基础上分析了实际铸造过程中缩孔、缩松缺陷产生的原因,并根据模拟结果对摇枕铸造工艺进行了优化。结果表明,将ProCAST模拟仿真技术应用在摇枕的生产中,可以有效控制摇枕铸造缺陷的产生,并大大提高摇枕制造质量。 展开更多
关键词 模拟仿真 PROCAST 摇枕 工艺优化
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基于ProCAST的转K6型摇枕铸造工艺优化 被引量:2
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作者 潘安霞 赵茹叶 《铸造技术》 CAS 北大核心 2013年第1期95-97,共3页
结合生产实践,利用铸造分析软件ProCAST对B+级摇枕的充型流场、凝固温度场等进行模拟,预测缩孔、缩松、裂纹倾向及出现位置。在此基础上分析了实际铸造过程中缩孔、缩松缺陷产生的原因,并根据模拟结果对摇枕铸造工艺进行了优化。
关键词 PROCAST 摇枕 铸造工艺
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侧架铸造工艺的改进 被引量:2
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作者 潘安霞 赵茹叶 《机车车辆工艺》 2006年第3期22-23,共2页
介绍了侧架的结构和工艺特点。通过分析和试验,找出了侧架铸造缺陷产生的主要原因;采取了相应的工艺措施,使侧架铸造缺陷大幅降低。
关键词 侧架 铸造缺陷 工艺
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液化气罐车转K2改造热处理鼓包原因分析与解决措施
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作者 潘安霞 赵茹叶 《科技通报》 北大核心 2012年第8期42-44,共3页
液化罐热处理目的是消除焊接应力,避免罐体在使用过程中出现裂纹,局部热处理是液化气罐车转K2改造的重要生产工序。通过对罐体材质、热处理工艺、设备、操作过程等方面进行分析,找出了造成罐体局部热处理后鼓包的原因,并提出了解决措施... 液化罐热处理目的是消除焊接应力,避免罐体在使用过程中出现裂纹,局部热处理是液化气罐车转K2改造的重要生产工序。通过对罐体材质、热处理工艺、设备、操作过程等方面进行分析,找出了造成罐体局部热处理后鼓包的原因,并提出了解决措施,保证了液化罐转K2改造热处理质量。 展开更多
关键词 液化气罐车体 局部热处理 鼓包
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摇枕心盘面夹砂分析
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作者 潘安霞 罗广思 赵茹叶 《铁道机车车辆工人》 2005年第10期1-4,共4页
分析了型砂、浇注系统及人工操作3方面对摇枕心盘面夹砂的影响,找 出了摇枕心盘面夹砂的根本原因,采取了提高干强度、加强原砂含泥量控制、增 加内浇道数量以及在内浇道增加过滤网等措施。
关键词 夹砂 型砂 内浇道 过滤网
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唐僧的私密日记(一)
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作者 赵茹叶 《创新作文(小学3-4年级)》 2014年第7期12-12,共1页
今天,我们从女儿国出来,大家都累了,八戒刚想找个阴凉的地方躺下,就被悟空给制止了:“呆子,天气这么热,怎么睡?不如来玩脑筋急转弯吧!”
关键词 小学生 作文 语文学习 阅读知识
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难忘的冠头岭之行
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作者 赵茹叶 《创新作文(小学3-4年级)》 2014年第6期37-37,共1页
五一,我和爸爸妈妈去北海的冠头岭游玩。如果说北海是一顶美丽的皇冠,那么冠头岭就是镶嵌在上面的一颗明珠。
关键词 小学生 作文 语文学习 阅读知识
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大型薄壁罐热处理防变形工艺研究 被引量:1
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作者 赵茹叶 左红磊 《中国化工装备》 CAS 2014年第3期35-38,共4页
大型薄壁罐因其直径大,壁薄,在热处理过程中很容易发生塌陷变形,本文通过对加热速度、保温温度等工艺参数的合理制定,并对罐体内外重要部位采取技术性支撑、同时在人孔、安全阀座等部位加装工艺盖等措施,有效控制了大型薄壁罐在热处理... 大型薄壁罐因其直径大,壁薄,在热处理过程中很容易发生塌陷变形,本文通过对加热速度、保温温度等工艺参数的合理制定,并对罐体内外重要部位采取技术性支撑、同时在人孔、安全阀座等部位加装工艺盖等措施,有效控制了大型薄壁罐在热处理过程中的变形,保证了薄壁罐的热处理质量。 展开更多
关键词 大型薄壁罐 热处理变形 技术性支撑 工艺参数 工艺盖
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大型压力容器封头变形调整工艺研究
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作者 赵茹叶 邹文杰 范文革 《中国化工装备》 CAS 2022年第1期15-17,共3页
液化石油气封头因其特有的结构,大直径、开口等结构特点,热处理过程很容易变形,本文针对封头变形情况,分析封头变形的原因,提出在封头直径最小的部位采用液压千金顶顶开后,加焊十字工艺拉筋,并进行炉内消应力退火热处理等方法,对变形封... 液化石油气封头因其特有的结构,大直径、开口等结构特点,热处理过程很容易变形,本文针对封头变形情况,分析封头变形的原因,提出在封头直径最小的部位采用液压千金顶顶开后,加焊十字工艺拉筋,并进行炉内消应力退火热处理等方法,对变形封头进行调整,调整后的封头全部满足设计要求,该项工艺的研究,成功解决了变形封头的调整问题。 展开更多
关键词 冷压成型 封头变形 千斤顶 工艺拉筋 消应力退火
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