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柴油加氢改质MHUG-Ⅱ装置长周期运转分析及潜能预测 被引量:7
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作者 宋鹏俊 阚宝训 +1 位作者 赖全昌 任亮 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期7-11,共5页
为了进一步掌握装置的运行性能,对中国石化海南炼油化工有限公司2.48 Mt/a柴油加氢改质MHUG-Ⅱ装置生产满足国Ⅳ和国Ⅴ排放标准要求清洁柴油(简称国Ⅳ柴油和国Ⅴ柴油)的长周期运行情况进行了分析和预测。该装置自开工至2015年6月30日,... 为了进一步掌握装置的运行性能,对中国石化海南炼油化工有限公司2.48 Mt/a柴油加氢改质MHUG-Ⅱ装置生产满足国Ⅳ和国Ⅴ排放标准要求清洁柴油(简称国Ⅳ柴油和国Ⅴ柴油)的长周期运行情况进行了分析和预测。该装置自开工至2015年6月30日,生产国Ⅳ柴油的时间累计479天,生产国Ⅴ柴油的时间累计146天。运转分析结果表明,改质反应器中精制和改质催化剂平均失活速率分别为0.015℃/d和0.042℃/d,精制反应器中催化剂平均失活速率为0.055℃/d,两个反应器的总压降上升速率为6.4×10^(-4)MPa/d。综合考虑原料性质和组成的变化、国Ⅳ柴油和国Ⅴ柴油轮换生产对催化剂寿命的影响以及反应器压降等因素,预测出精制反应器催化剂可再运行620天,即催化剂总运行时间可达3年以上。 展开更多
关键词 柴油加氢改质 MHUG-Ⅱ 催化剂 潜能预测
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NNI-1型C_5/C_6烷烃异构化催化剂长周期运行分析及建议 被引量:2
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作者 宋鹏俊 阚宝训 蒋红斌 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2015年第9期16-19,共4页
中国石化海南炼油化工有限公司0.2 Mt/a C5/C6烷烃异构化装置以连续重整装置的拔头油为原料,使用NNI-1催化剂,采用一次通过流程,不设脱异戊烷塔和稳定塔,经设在连续重整装置内的脱丁烷塔稳定处理后作为汽油调合组分。该装置于2006年9月... 中国石化海南炼油化工有限公司0.2 Mt/a C5/C6烷烃异构化装置以连续重整装置的拔头油为原料,使用NNI-1催化剂,采用一次通过流程,不设脱异戊烷塔和稳定塔,经设在连续重整装置内的脱丁烷塔稳定处理后作为汽油调合组分。该装置于2006年9月开工投产,截至2015年3月已连续运行3个周期。长周期运行分析结果表明:前两个周期中NNI-1催化剂具有较高的异构化活性及选择性,C5异构化率为60%左右,C6异构化率为80%左右,C6选择性为15%左右,产品辛烷值基本达到技术指标要求(RON≥78);而在第三周期运行中,催化剂积炭增加等原因导致其异构化活性及选择性降低,异构化产品辛烷值提升能力呈现逐步衰减的趋势,提高反应苛刻度已不能弥补催化剂活性下降造成的产品辛烷值降低。为保证装置长周期运行,建议择机停工对催化剂进行再生,或是直接换用与装置原料性质匹配的异构化催化剂。 展开更多
关键词 NNI-1型催化剂 连续重整 C5/C6烷烃 异构化 长周期运行
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S Zorb装置生产国Ⅴ汽油的实践 被引量:4
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作者 王军强 阚宝训 蒋红斌 《炼油技术与工程》 CAS 2015年第4期1-4,共4页
介绍了中国石化海南炼油化工有限公司S Zorb装置生产国Ⅴ汽油时在操作上做出的调整及装置运行情况,指出了影响装置长期稳定生产国Ⅴ汽油的主要因素和对策。通过调整操作和细化、强化吸附剂管理、严密监控再生器操作、提高关键设备的维... 介绍了中国石化海南炼油化工有限公司S Zorb装置生产国Ⅴ汽油时在操作上做出的调整及装置运行情况,指出了影响装置长期稳定生产国Ⅴ汽油的主要因素和对策。通过调整操作和细化、强化吸附剂管理、严密监控再生器操作、提高关键设备的维护和管理水平等措施,装置分别经受住了超负荷运行、原料总硫大幅上升等情况的考验,能稳定生产硫质量分数不大于8μg/g的国Ⅴ汽油。期间原料硫质量分数平均为271μg/g(最高达600μg/g),精制汽油RON损失小于0.9单位,抗爆指数损失小于0.5单位。证明装置能长期稳定生产超低硫含量的国Ⅴ标准汽油。 展开更多
关键词 国V排放标准 催化汽油 吸附脱硫 辛烷值
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MHUG-Ⅱ工艺生产国Ⅴ柴油的工业实践 被引量:3
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作者 王军强 阚宝训 林伊卫 《炼油技术与工程》 CAS 2016年第2期19-22,共4页
中国石化海南炼油化工有限公司2.48 Mt/a柴油加氢改质装置于2013年完成改造,采用中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院开发的分区进料灵活加氢改质MHUG-Ⅱ工艺技术。装置在改质反应器主剂体积空速0.8 h-1、反应器入口氢分压不小... 中国石化海南炼油化工有限公司2.48 Mt/a柴油加氢改质装置于2013年完成改造,采用中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院开发的分区进料灵活加氢改质MHUG-Ⅱ工艺技术。装置在改质反应器主剂体积空速0.8 h-1、反应器入口氢分压不小于6.4 MPa及精制反应器主剂体积空速2.2 h-1的条件下,2015年2月6日开始正式生产硫质量分数小于10μg/g的国Ⅴ清洁柴油,并已平稳运行7个月。与生产国Ⅳ柴油相比,催化剂失活速度、装置氢耗均明显上升。在国Ⅴ柴油生产过程中,也遇到了精制柴油硫含量超标、十六烷值偏低等问题,通过优化装置操作、全厂统筹优化,保证了装置国Ⅴ柴油的稳定生产。 展开更多
关键词 MHUG-Ⅱ工艺 加氢改质 国Ⅴ柴油 优化
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VPSA技术在炼厂干气中回收氢气的效益分析 被引量:3
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作者 苏福辉 宋鹏俊 阚宝训 《化工管理》 2017年第20期164-166,共3页
某炼化公司采用变压吸附技术回收厂内多股干气中的氢气,装置主要以混合干气、烃化尾气、气柜干气、异构化干气和乙苯脱氢尾气为原料,经过真空变压吸附(VPSA)工艺分离后,得到氢纯度≥99.9%氢气和氢气含量<10%的解吸气,然后氢气压缩到2... 某炼化公司采用变压吸附技术回收厂内多股干气中的氢气,装置主要以混合干气、烃化尾气、气柜干气、异构化干气和乙苯脱氢尾气为原料,经过真空变压吸附(VPSA)工艺分离后,得到氢纯度≥99.9%氢气和氢气含量<10%的解吸气,然后氢气压缩到2.2MPa后并入厂内氢气管网,解吸气压缩到0.5MPa后并入厂内燃料气管网,装置进料负荷87.41%,每年可获经济效益3258.88万元,有效降低厂内用氢成本。 展开更多
关键词 变压吸附 氢气 效益
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制氢装置中变气换热网络分析
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作者 李能 阚宝训 +1 位作者 宋鹏俊 赖全昌 《石油化工技术与经济》 2017年第1期10-13,共4页
分析了改造前后制氢装置中变气换热流程运行过程中出现的问题,包括阀门冲刷腐蚀、除氧器除盐水上水温度波动大和除氧器压力波动大等,并运用Aspen软件对中变气换热流程进行了模拟分析。结果表明:中变气通过换热回收的能量较少是导致改造... 分析了改造前后制氢装置中变气换热流程运行过程中出现的问题,包括阀门冲刷腐蚀、除氧器除盐水上水温度波动大和除氧器压力波动大等,并运用Aspen软件对中变气换热流程进行了模拟分析。结果表明:中变气通过换热回收的能量较少是导致改造前后空冷入口温度均较高的主要原因。提出了3种改造方案,经过分析比较,利用旧除氧用蒸汽发生器用以产生外供0.4 MPa蒸汽的方案,在综合装置能耗、流程改动、投资及改造耗时等各个方面最优。制氢中变气换热流程进一步的工艺优化方向是使用自产的0.4 MPa蒸汽代替1.0 MPa蒸汽供制氢除氧器和酸性水汽提塔使用。 展开更多
关键词 制氢装置 换热网络 流程改造 工艺优化
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