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题名自动猫道翻转机构失效研究
被引量:2
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作者
于萍
宋杰
靳恩朝
赵楠
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机构
吉林大学机械科学与工程学院
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出处
《机械设计与制造》
北大核心
2019年第10期257-261,共5页
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基金
国家深部探测技术预实验研究专项资助(SinProbe-09-05)
吉林省自然科学基金(20170101204JC)
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文摘
自动猫道是现代钻探业必不可少的重要装备,翻转机构负责钻杆在地面与滑道平台之间运移工作。本项目组研制的自动猫道在测试时翻转机构的支撑架出现断裂,为查找其失效原因对该机构进行了实验分析和应力仿真分析。所做的研究实验包括部件的断裂痕迹检测和拉伸测试。综合分析结果表明翻转机构失效的主要原因是支撑板设计结构存在过大的应力集中,在此基础上对支撑架的结构进行设计改进。这次研究结果也表明了复杂的工况对自动猫道部件的应力变化有着很大影响。
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关键词
自动猫道
翻转机构
失效分析
实验检测
虚拟仿真
结构改进
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Keywords
Automatic Catwalk
Turnover Mechanism
Failure Analysis
Experimental Test
Stress Simulation
Stru-cture Improvement
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分类号
TH16
[机械工程—机械制造及自动化]
TH114
[机械工程—机械设计及理论]
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题名全液压自动猫道举升系统控制策略研究
被引量:8
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作者
康思杰
于萍
靳恩朝
谭志松
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机构
吉林大学机械科学与工程学院
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出处
《机床与液压》
北大核心
2016年第3期102-105,共4页
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基金
国家深部探测技术与实验研究专项资助项目(Sino Probe-09-05)
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文摘
举升系统是动力猫道的核心部分,其连续性和平稳性是影响动力猫道性能的关键因素。液压马达和双作用液压缸共同作用的举升系统是一个双输入单输出耦合非线性系统。钻杆上钻台面时与地面夹角为控制变量,为实现举升过程的连续性,要求其角度稳定在设定角度上钻台面。对举升系统进行速度分析,得到两个输入变量和输出变量的关系式;对速度关系式进行线性化处理,就控制效果和可行性,对控制策略进行比较,并确定马达变速—双作用液压缸变速的控制方式;通过LMS Virtual.Lab Motion和AMESim的联合仿真,分析举升过程的平稳性和受力情况。结果表明:该控制方式是可行的,满足实际要求。
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关键词
动力猫道
举升系统
平稳性
控制策略
联合仿真
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Keywords
Power catwalk
Lifting system
Stability
Control strategy
Co-simulation
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分类号
TE951
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名液压猫道翻转机构工程破坏实例分析及优化
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作者
赵楠
于萍
宋杰
靳恩朝
赵迪
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机构
吉林大学机械科学与工程学院
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出处
《石油矿场机械》
2018年第3期39-43,共5页
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基金
国土资源部深部探测专项课题(SinoProbe 09-05)
吉林省自然科学基金"绞点可移式钻具输送机构非线性动力学分析与稳定性研究"(20170101204JC)
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文摘
某型全液压自动猫道的翻转机构在进行工程试验时发生断裂失效事故。通过试验测试和应力状态仿真,分析了翻转机构支撑架断裂的原因。通过建立支撑板的Ansys Workbench有限元模型,进行应力状态仿真。试验测试包括探伤检测、力学性能测试、材料的化学成分分析。分析结果表明,翻转机构失效的主要原因是支撑板设计中存在应力集中。经过优化设计后的液压猫道翻转机构满足工程需要,可靠性高。
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关键词
液压猫道
翻转机构
支撑板
测试
仿真
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Keywords
hydraulic catwalk
turnover mechanism
support plate
test
simulation
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分类号
TE928.02
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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