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高温高盐油藏S/P二元复合驱室内实验研究 被引量:12
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作者 李华斌 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期336-339,共4页
针对高温(98℃)、高盐(矿化度122.4 g/L)、不宜使用含碱驱油剂的中原胡12块砂岩油藏,实验考察了S/P二元复合驱替液的配方和性能.实验温度98℃,实验溶液用矿化度122.4 g/L、Ca2++Mg2+ 1.0 g/L的油田污水配制,实验原油地下密度0.8236 g/c... 针对高温(98℃)、高盐(矿化度122.4 g/L)、不宜使用含碱驱油剂的中原胡12块砂岩油藏,实验考察了S/P二元复合驱替液的配方和性能.实验温度98℃,实验溶液用矿化度122.4 g/L、Ca2++Mg2+ 1.0 g/L的油田污水配制,实验原油地下密度0.8236 g/cm3,地下粘度9.11 mPa·s.从11种商品表面活性剂中筛选出的石油磺酸盐MJ2和DQ,0.4%溶液的界面张力平衡值达10-3 mN/m超低值.=1.7×107、2.4×107的商品HPAM Y1、Y2与MJ2、DQ(0.3%)的二元体系粘度(7.34 s-1,下同)很低,<4 mPa·s,疏水基摩尔分数为0.20%、0.25%的商品疏水缔合聚合物AP-P4、AP-P5的二元体系粘度高,当聚合物浓度为1.5 g/L时MJ2/AP-P5体系的粘度>50 mPa·s.1.5 g/L AP-P5/MJ2和DQ体系在表面活性剂质量分数为0.1%~0.3%时出现宽的高粘度峰.AP-P5/MJ2和DQ体系在11000 r/min剪切0.5分钟后静置时,60分钟粘度恢复率为80%,10小时为85%.在天然岩心中注入0.25 PV 0.05%~0.50% MJ2/1.5 g/L AP-P5体系,采收率随MJ2质量分数增大而提高,MJ2为0.25%时采收率比水驱提高20%.图5表2参1. 展开更多
关键词 S/P复合驱油体系 石油磺酸盐偷水缔合聚合物复合体系 配方研究 应用性能 高温高盐砂岩油藏 中原胡状油田
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用二氧化氯处理油田污水 被引量:5
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作者 白莲 易明新 +1 位作者 黄爱君 白杨 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2006年第12期84-86,共3页
针对中原油田采出水(污水)污泥残渣量大、腐生菌产生极大的抗药性并大量繁殖、污水处理系统效率下降等问题。在原污水处理工艺的基础上,利用ClO2的强氧化性,提出了“先氧化、后沉降,先杀菌、后控制”的污水处理新思路。通过在胡状污水... 针对中原油田采出水(污水)污泥残渣量大、腐生菌产生极大的抗药性并大量繁殖、污水处理系统效率下降等问题。在原污水处理工艺的基础上,利用ClO2的强氧化性,提出了“先氧化、后沉降,先杀菌、后控制”的污水处理新思路。通过在胡状污水处理站试验应用,水质稳定达标,解决了水体改性后细菌严重超标的技术难题。经ClO2处理后的注入水对地层无伤害,对地面设备、管网腐蚀较小。同时减少了环境污染。 展开更多
关键词 污水处理 油田采出水 CLO2 胡状油田
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胡状油田体膨型聚合物调驱矿场试验 被引量:3
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作者 杨智华 《石油地质与工程》 CAS 2010年第4期123-125,共3页
胡状油田处于高含水期,常规的调驱技术已不能满足生产需求。针对胡状油田储层非均质性强的特征,近年来开展了体膨型聚合物调驱技术的矿场试验和应用研究,该技术解决了常规调驱剂存在的注入性及可驱动性差的问题,有效地缓解了储层层内矛... 胡状油田处于高含水期,常规的调驱技术已不能满足生产需求。针对胡状油田储层非均质性强的特征,近年来开展了体膨型聚合物调驱技术的矿场试验和应用研究,该技术解决了常规调驱剂存在的注入性及可驱动性差的问题,有效地缓解了储层层内矛盾,取得了较好的增油降水效果,为高含水期油藏提高采收率探索了一条新途径。 展开更多
关键词 聚合物驱 提高采收率 胡状油田 矿场试验
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