对ϕ140 mm TC11钛合金试棒分别进行了940℃、960℃、980℃和1000℃加热5h空冷的退火处理.采用光学显微镜、扫描电子显微镜和室温拉伸试验检测了合金的微观组织、拉伸性能及拉伸断口的微观形貌.结果表明:随着退火温度的升高,合金中初生...对ϕ140 mm TC11钛合金试棒分别进行了940℃、960℃、980℃和1000℃加热5h空冷的退火处理.采用光学显微镜、扫描电子显微镜和室温拉伸试验检测了合金的微观组织、拉伸性能及拉伸断口的微观形貌.结果表明:随着退火温度的升高,合金中初生α相减少至消失,析出的针状α相增多,组织从双态组织转变为细小的层状β转变组织;随着退火温度的升高,合金强度提高,塑性降低;两相区温度退火的合金拉伸断口以韧窝为主,而在单相区温度退火的合金拉伸断口主要呈岩石状,仅有很少的韧窝.展开更多
某批ϕ120 mm TC11钛合金棒料超声波检测时发现有缺陷。采用X射线检测、金相检验、微区成分分析和显微硬度检测等分析了缺陷的性质和产生原因。结果表明:缺陷为细长条高密度Mo夹杂物,与基体冶金结合,且有元素扩散。缺陷的产生可能是一次...某批ϕ120 mm TC11钛合金棒料超声波检测时发现有缺陷。采用X射线检测、金相检验、微区成分分析和显微硬度检测等分析了缺陷的性质和产生原因。结果表明:缺陷为细长条高密度Mo夹杂物,与基体冶金结合,且有元素扩散。缺陷的产生可能是一次锭装炉过程中,底部与铸锭存放区的钢板接触,导致外来金属附着在其端部,随后在对焊过程中进入铸锭。展开更多
文摘对ϕ140 mm TC11钛合金试棒分别进行了940℃、960℃、980℃和1000℃加热5h空冷的退火处理.采用光学显微镜、扫描电子显微镜和室温拉伸试验检测了合金的微观组织、拉伸性能及拉伸断口的微观形貌.结果表明:随着退火温度的升高,合金中初生α相减少至消失,析出的针状α相增多,组织从双态组织转变为细小的层状β转变组织;随着退火温度的升高,合金强度提高,塑性降低;两相区温度退火的合金拉伸断口以韧窝为主,而在单相区温度退火的合金拉伸断口主要呈岩石状,仅有很少的韧窝.
文摘某批ϕ120 mm TC11钛合金棒料超声波检测时发现有缺陷。采用X射线检测、金相检验、微区成分分析和显微硬度检测等分析了缺陷的性质和产生原因。结果表明:缺陷为细长条高密度Mo夹杂物,与基体冶金结合,且有元素扩散。缺陷的产生可能是一次锭装炉过程中,底部与铸锭存放区的钢板接触,导致外来金属附着在其端部,随后在对焊过程中进入铸锭。