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题名H13钢芯棒过热断裂特征
被引量:3
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作者
徐小伟
董霞
侯宁娜
刘霞
崔玉军
韩素红
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机构
内蒙古北方重工业集团有限公司中心实验室
内蒙古北方重工业集团有限公司特殊钢厂
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出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2006年第4期174-176,共3页
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文摘
H13钢芯棒毛坯在调质热处理后的校正工序中发生断裂,宏观断裂面出现萘状断口。采用断口宏、微观检测、材料力学性能测试和其组织结构分析等方法对H13钢芯棒的断裂原因进行了分析。结果表明,芯棒因过热并在校正外力作用下发生断裂。阐述了H13钢芯棒材过热的基本特征,便于在生产过程中严格规范和控制H13钢芯棒热加工工艺,防止过热现象的发生,稳定和提高产品的制造质量。
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关键词
H13钢芯棒
过热断裂
锻材过热特征
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Keywords
H13 steel core bar
Overheat fractures
the character of forged material overheated
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分类号
TG142.45
[金属学及工艺—金属材料]
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题名M2高速钢Φ183mm锻坯针孔缺陷分析和工艺改进
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作者
尤晓东
郝世风
邵青立
何宁
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机构
河冶科技股份有限公司
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出处
《特殊钢》
北大核心
2016年第1期50-53,共4页
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文摘
M2高速钢(/%:0.86C,0.39Si,0.32Mn,0.015P,0.006S,6.00W,4.00Cr,4.80Mo,1.85V)Φ183 mm圆坯由2.0 t电渣锭(Φ~500 mm)锻制而成。M2钢锻坯探伤缺陷率为33.33%~69.23%,主要为中心部位针孔缺陷。分析表明,针孔缺陷是钢锭偏析部位在开坯加热和锻制过程中产生过热形成的。通过将电渣重熔电流由8 000→6 800 A降至7 000→6 000 A,降低电渣重熔速度,开锻温度由1070~1090℃降至1030~1060℃,终锻温度由960~980℃C降至900~950℃以降低中间坯的中心温度等工艺措施,使M2钢Φ183 mm锻坯的探伤缺陷率由50%降低到5.71%。
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关键词
M2高速钢
2t电渣锭
Φ183mm锻坯
偏析
过热
针孔缺陷
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Keywords
material Index High Speed Steel M2
2 t ESR Ingot
Φ183 mm forged Billet
Segregation
Overheating
Pinhole Defect
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分类号
TG115
[金属学及工艺—物理冶金]
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