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New Method to Measure the Fill Level of the Ball Mill Ⅱ-Analysis of the Vibration Signals 被引量:1
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作者 HUANG Peng JIA Minping ZHONG Binglin 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2011年第4期553-560,共8页
The exact measurement of the fill level is the key and basic problem for automatic control and optimized operation of the coal pulverizing system. Because the ball mill pulverizing system is non-linearity, long time d... The exact measurement of the fill level is the key and basic problem for automatic control and optimized operation of the coal pulverizing system. Because the ball mill pulverizing system is non-linearity, long time delay and time-varying, the reliable and effective method for measuring the fill level was lacked at present. In order to reduce the influence by various factors on measuring the fill level and improve the measuring accuracy of the fill level, a novel characteristic variable is proposed. A set of wireless transmission device was designed to record vibration signals, and an accelerometer with high accuracy and large measuring range was mounted directly on the mill shell to pick up the vibration signals from the mill shell. A series of data acquisition experiments under various ball load and water content of coal conditions were conducted in an industrial mill to investigate the relationship between the fill level and the angular position of the maximum vibration point of the mill shell through the analysis of the vibration signals. The analytical result of test data clearly show that the angular position of the maximum vibration point on the mill shell decreases as the fill level increases. At the same time, comparing with the traditional characteristic variable, the feature variable of the fill level proposed in this paper is not subject to the effect of the ball load and water content of coal, which provides a new solution and reliable basis for the accurate measurement of the fill level. 展开更多
关键词 ball mill fill level vibration signal signal processing
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双圆弧斜齿齿轮泵转子加工刀轨规划及仿真
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作者 董庆伟 周群起 +1 位作者 李阁强 刘理想 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第3期214-217,223,共5页
针对双圆弧斜齿齿轮泵转子加工方法中存在的加工效率和精度比较低等问题,提出了利用球头铣刀在数控铣床上加工双圆弧斜齿齿轮泵转子的方法。研究目标是:根据双圆弧斜齿齿轮泵转子方程,结合空间啮合原理,建立了双圆弧斜齿轮的加工坐标系... 针对双圆弧斜齿齿轮泵转子加工方法中存在的加工效率和精度比较低等问题,提出了利用球头铣刀在数控铣床上加工双圆弧斜齿齿轮泵转子的方法。研究目标是:根据双圆弧斜齿齿轮泵转子方程,结合空间啮合原理,建立了双圆弧斜齿轮的加工坐标系,根据各坐标系之间的转换矩阵,建立了双圆弧斜齿齿轮泵转子的齿面方程,模拟使用球头铣刀进行加工过程,计算出加工刀具中心在平面和空间轨迹,同时给出判定球头铣刀不发生干涉的最大半径的方法。利用VERICUT软件建立虚拟制造环境并进行铣齿仿真加工,验证了双圆弧斜齿齿轮泵转子齿面数控加工方法的正确性及其可行性。 展开更多
关键词 双圆弧斜齿齿轮泵 齿轮建模 球头铣刀 仿真加工
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锌浮渣干湿法处理工艺对比与干法处理工艺关键设备选型及应用 被引量:1
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作者 陈向强 宋言 《有色设备》 2024年第1期86-93,共8页
在湿法炼锌的工业生产中,电解阴极锌片在熔锌感应电炉内熔化除杂时产出副产品锌浮渣,锌浮渣中含锌约80%,其中70%以上锌以单质形态存在。本文对比了干法和湿法两种处理工艺的优缺点,重点介绍了干法处理工艺中关键设备选择和能力计算,并... 在湿法炼锌的工业生产中,电解阴极锌片在熔锌感应电炉内熔化除杂时产出副产品锌浮渣,锌浮渣中含锌约80%,其中70%以上锌以单质形态存在。本文对比了干法和湿法两种处理工艺的优缺点,重点介绍了干法处理工艺中关键设备选择和能力计算,并结合实际生产情况对投产后的工艺设备进行改进和完善。 展开更多
关键词 锌浮渣 干法 湿法 球磨 分离 锌粉
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球磨方式对CNTs/Al复合材料显微组织与力学性能的影响
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作者 游远琪 李才巨 +3 位作者 杨超 邢辕 彭言之 易健宏 《粉末冶金技术》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期331-337,345,共8页
采用湿法球磨和干法球磨两种方式制备碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)和铝的复合粉体,再使用放电等离子烧结结合热挤压的工艺制备碳纳米管增强铝基(CNTs/Al)复合材料,系统研究了制备工艺-组织结构-材料性能之间的关系。结果表明,相较... 采用湿法球磨和干法球磨两种方式制备碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)和铝的复合粉体,再使用放电等离子烧结结合热挤压的工艺制备碳纳米管增强铝基(CNTs/Al)复合材料,系统研究了制备工艺-组织结构-材料性能之间的关系。结果表明,相较于干法球磨,湿法球磨可以更好地分散碳纳米管,且显著减少对其结构的破坏;乙醇球磨介质具有冷却作用,在减少粉体冷焊的同时有助于细化Al基体晶粒,从而使复合材料获得出色的力学性能。乙醇湿法球磨6 h后烧结并热挤压的2%CNTs/Al复合材料抗拉强度达到207 MPa。 展开更多
关键词 CNTs增强铝基复合材料 球磨工艺 湿法球磨 显微组织 力学性能
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基于球磨机放大数学模型的钢球与钢锻磨矿效率对比研究——以某钨矿石为例
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作者 李明珠 左蔚然 白俊智 《金属矿山》 CAS 北大核心 2024年第5期269-275,共7页
钢球与钢锻作为磨矿介质在磨矿效率上的差异长期存在争议,基于实验室试验和磨矿流程模拟,对钢球和钢锻在实验室球磨机和工业磨矿回路的表现进行了对比。对云南某钨矿石进行了增强型邦德球磨功指数试验,并采用理想混合模型对2种磨矿介质... 钢球与钢锻作为磨矿介质在磨矿效率上的差异长期存在争议,基于实验室试验和磨矿流程模拟,对钢球和钢锻在实验室球磨机和工业磨矿回路的表现进行了对比。对云南某钨矿石进行了增强型邦德球磨功指数试验,并采用理想混合模型对2种磨矿介质在实验室试验中的破碎率参数(r/d)进行了计算。根据实验室试验获得的破碎率参数,采用球磨机放大数学模型预测了工业规模球磨磨矿回路的循环倍率和产品粒度。结果表明,尽管2种介质可以在实验室试验中获得相近的邦德球磨功指数,但在粗粒端钢锻产生的破碎率参数比钢球更大,在细粒端则相反。在工业规模球磨磨矿回路中,当循环倍率接近时,2种介质产生的旋流器溢流产品粒度分布总体较接近,但相比于钢球介质,钢锻的产品粒度分布更均匀,粗颗粒含量和细颗粒含量均少于对应的钢球产品。由于最终产品粒度分布曲线形状上的差异,对钢球与钢锻磨矿效率进行比较时,可能会受到所选磨矿细度衡量指标(P80或-0.075 mm含量)的影响。因此,应当结合矿石的实际解离特征和浮选作业的具体需求,来决定采用哪种磨矿细度衡量指标进行评估。 展开更多
关键词 钢球 钢锻 球磨机 流程模拟 磨矿效率
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一种新型Al-2.5GNPs细化剂制备及其对AZ31镁合金的细化作用
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作者 姚春旭 白玉 +2 位作者 范文学 周欢欢 郝海 《铸造技术》 CAS 2024年第7期629-638,共10页
镁合金因自身强度低和塑性较差限制了其在工业领域的应用,向镁合金中添加晶粒细化剂的方法能够改善其组织并提高材料的强度和塑性,是提升镁合金性能的最有效方法之一。本文利用球磨工艺结合粉末冶金的方法制备出一种含有GNPs(石墨烯纳米... 镁合金因自身强度低和塑性较差限制了其在工业领域的应用,向镁合金中添加晶粒细化剂的方法能够改善其组织并提高材料的强度和塑性,是提升镁合金性能的最有效方法之一。本文利用球磨工艺结合粉末冶金的方法制备出一种含有GNPs(石墨烯纳米片)的新型镁合金细化剂。采用拉曼光谱分析法探究了不同球磨参数对GNPs的质量影响规律,得出较优球磨工艺参数为:转速300 r/min、球磨时间2 h,可以保证球磨后GNPs的高质量。将其混合粉体进行冷压,并在400℃烧结2 h,得到含有GNPs且组织致密、成型良好的Al-2.5GNPs细化剂。采用OM、SEM、XRD、TEM等表征手段初步分析了细化剂中Al4C3和GNPs对AZ31镁合金中的细化及强化机理。在720℃下加入质量分数为1.5%的Al-2.5GNPs细化剂,可以使AZ31镁合金的晶粒尺寸从228.8μm细化至65.6μm,抗拉强度从112.6 MPa提升至178.2 MPa,伸长率从8.9%提升至16.7%,分别提高了58.3%和87.6%。 展开更多
关键词 石墨烯纳米片 球磨工艺 粉末冶金法 AZ31镁合金 晶粒细化
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机械合金化粉末的制备工艺及球磨参数研究
7
作者 胡春林 《山西冶金》 CAS 2024年第1期36-38,共3页
通过分析球磨参数对机械合金化粉末的影响,实验发现,随着高能球磨时间的延长,不同元素晶格常数变化率稍有不同,均呈增加趋势。当Ti-9Mg合金的转速为170 r/min时,Ti的X衍射峰宽度明显宽于转速为110 r/min时的情况,研究结果对于进一步优... 通过分析球磨参数对机械合金化粉末的影响,实验发现,随着高能球磨时间的延长,不同元素晶格常数变化率稍有不同,均呈增加趋势。当Ti-9Mg合金的转速为170 r/min时,Ti的X衍射峰宽度明显宽于转速为110 r/min时的情况,研究结果对于进一步优化合金粉末制备工艺和提高材料性能具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 机械合金化 球磨参数 制备工艺
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工艺参数对抛光渣轻质陶瓷砖性能的影响
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作者 付思远 吕文欣 +1 位作者 韦家崭 柯善军 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2024年第4期1524-1531,共8页
近年来我国陶瓷行业发展迅速,每年产生约1000万吨陶瓷抛光渣,但只有5%被利用。本文以陶瓷抛光渣作为研究对象,辅以球土、瓷片砂和中温砂等原料,以SiC为孔结构调控剂来制备轻质陶瓷砖,运用一系列正交试验得出最佳的烧结制度,并探究烧成... 近年来我国陶瓷行业发展迅速,每年产生约1000万吨陶瓷抛光渣,但只有5%被利用。本文以陶瓷抛光渣作为研究对象,辅以球土、瓷片砂和中温砂等原料,以SiC为孔结构调控剂来制备轻质陶瓷砖,运用一系列正交试验得出最佳的烧结制度,并探究烧成温度与球磨时间对抛光渣轻质陶瓷砖的性能影响。结果表明,烧成温度的升高会改善轻质陶瓷砖内部连通孔和气孔均匀性,在1160℃时,轻质陶瓷砖的体积密度、抗压强度、显气孔率最大,分别为1.24 g/cm^(3)、35 MPa、20%,吸水率为20.38%;当球磨时间从10 min延长至110 min时,轻质陶瓷砖颗粒变细,表面能增大,液相量增多,发泡量增多,使连通孔、气孔均匀性得到改善。 展开更多
关键词 陶瓷抛光渣 轻质陶瓷砖 烧结工艺 烧成温度 球磨时间 抗压强度
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高纯石英前体砂球磨工艺研究
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作者 胡修权 张立 +3 位作者 张晋 尤大海 李国栋 张朝宏 《非金属矿》 2024年第5期1-4,共4页
磨矿是岩石矿物在被开发利用前的一种预处理方式,由于目标产品、性能要求及矿物自身性质不同,所采取的磨矿方法不尽相同,效果也不同。本试验以优质脉石英为原料,通过对罐体和磨球材质、介质级配、介质及矿物填充率、研磨时间及干湿法对... 磨矿是岩石矿物在被开发利用前的一种预处理方式,由于目标产品、性能要求及矿物自身性质不同,所采取的磨矿方法不尽相同,效果也不同。本试验以优质脉石英为原料,通过对罐体和磨球材质、介质级配、介质及矿物填充率、研磨时间及干湿法对比等工艺条件及参数进行研究。结果表明,罐体材质对产品纯度的影响相较磨球材质的影响更大。柔性材质聚氨酯橡胶(PR)罐体更有利于减少过粉碎现象。将钇稳定氧化锆陶瓷球+聚氨酯橡胶罐用于高纯石英砂前期磨矿作业,能有效避免外来杂质元素尤其是Al、Fe等金属元素的污染。矿物填充量及研磨时间对磨矿产率影响较大,当矿物填充率质量分数为15%~25%,研磨时间为30 min,有效粒度60~200目(0.074~0.25 mm)区间产率最高,可达60%。采用湿法研磨工艺能最大限度避免介质磨损,此时研磨介质每吨矿每小时磨损率仅为0.038%,而干法磨损率为0.86%,湿法磨矿更加经济,产品高纯度更有保障。 展开更多
关键词 脉石英 高纯石英 球磨工艺 研磨介质 矿物填充率 有效粒度
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基于响应曲面法优化球磨机利用系数研究
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作者 邹存存 侯英 +2 位作者 韩呈 李晨 陈鹏 《现代矿业》 CAS 2024年第9期137-141,共5页
为优化磨矿工艺参数,提高球磨机处理能力,采用单因素试验探索各操作参数对球磨机-0.074 mm利用系数的影响,单因素试验得到的最佳参数介质充填率为40%,料球比为0.057,矿浆浓度为70%,对应球磨机-0.074 mm利用系数为1.06 t/(m^(3)·h)... 为优化磨矿工艺参数,提高球磨机处理能力,采用单因素试验探索各操作参数对球磨机-0.074 mm利用系数的影响,单因素试验得到的最佳参数介质充填率为40%,料球比为0.057,矿浆浓度为70%,对应球磨机-0.074 mm利用系数为1.06 t/(m^(3)·h)。在单因素试验的基础上,采用响应曲面法继续优化磨矿工艺参数,得到的最优参数矿浆浓度为68.97%,料球比为0.055 6,介质充填率为37.64%,对应球磨机-0.074 mm利用系数为1.12 t/(m^(3)·h),且实际值与模拟值相对误差均小于3%。响应曲面法试验设计方案中的最优结果与单因素试验相比,球磨机-0.074 mm利用系数相对提高5.66%,说明采用响应曲面法可以提高磨机利用效率,并为提高后续选别指标提供准确的方案设计和参数优化。 展开更多
关键词 响应曲面法 球磨机 磨矿工艺参数
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球磨机衬板加工工艺改进及其对设备性能的影响分析
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作者 黄芳 徐野 《有色矿冶》 2024年第3期40-42,共3页
本研究旨在改进球磨机衬板加工工艺,并深入分析其对设备性能的影响。通过对目前常见的衬板加工工艺进行综合分析,提出了一种改进的衬板加工工艺。在对球磨机性能的关键指标进行深入研究的基础上,通过实验与数据分析,探讨了改进工艺对设... 本研究旨在改进球磨机衬板加工工艺,并深入分析其对设备性能的影响。通过对目前常见的衬板加工工艺进行综合分析,提出了一种改进的衬板加工工艺。在对球磨机性能的关键指标进行深入研究的基础上,通过实验与数据分析,探讨了改进工艺对设备性能的具体影响。实验中设计了合理的实验方案并设置了相关参数,通过数据采集与分析,系统评估了改进工艺的效果。研究结果表明,改进的衬板加工工艺显著提高了球磨机的性能。本研究为球磨机衬板加工工艺的优化提供了实质性的参考。 展开更多
关键词 球磨机 衬板加工工艺 性能指标 数据分析 优化
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某选矿厂提高磨机效率工艺流程优化改造
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作者 李林 《中国矿业》 北大核心 2024年第6期245-252,共8页
某钒钛磁铁矿选矿厂原矿处理规模900万t/a,采用一段半自磨+二段球磨+阶磨阶选工艺流程,选别回收铁、钛精矿,自投产以来生产运行成本居高不下,经多次流程考察,得出二段磨机效率偏低,其单位容积处理量仅为0.49 t/(h·m^(3)),远低于矿... 某钒钛磁铁矿选矿厂原矿处理规模900万t/a,采用一段半自磨+二段球磨+阶磨阶选工艺流程,选别回收铁、钛精矿,自投产以来生产运行成本居高不下,经多次流程考察,得出二段磨机效率偏低,其单位容积处理量仅为0.49 t/(h·m^(3)),远低于矿石性质及工艺流程都相近的同类型选矿厂,同类型选矿厂单位容积处理量可达0.92 t/(h·m^(3))。为提高二段磨机效率,降低生产运行成本,选矿厂进行了一系列工艺流程优化改造,将原有4台二段磨机先改为3台进行生产试验,各项生产指标均正常后,再将3台二段磨机改为2台,成功将二段磨机单位容积处理能力从0.49 t/(h·m^(3))提高至0.875 t/(h·m^(3)),改造后二段磨机效率较改造前提高了78.6%,大大降低了能耗,节约原矿处理成本1.62元/(t·原矿),每年可以节约生产运行成本1 458.77万元。 展开更多
关键词 二段球磨 磨机效率 单位容积处理量 优化改造 生产运行成本 能耗
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相关性分析在水泥粉磨系统调试中的应用
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作者 苗旭东 《水泥工程》 CAS 2024年第2期22-25,共4页
湖南某水泥厂~#1生产线采用160-140辊压机+V选+Φ4.2 m×12.5 m球磨机+高效选粉机的闭路联合粉磨系统,台时产量180 t/h,工序电耗约33 kWh/t,成品比表面积337 m~2/kg。技改后出现质量波动,针对问题采用相关系数方法分析原因,提出对策... 湖南某水泥厂~#1生产线采用160-140辊压机+V选+Φ4.2 m×12.5 m球磨机+高效选粉机的闭路联合粉磨系统,台时产量180 t/h,工序电耗约33 kWh/t,成品比表面积337 m~2/kg。技改后出现质量波动,针对问题采用相关系数方法分析原因,提出对策,最终将系统台时产量稳定于210 t/h、工序电耗27.8 kWh/t、成品比表面积368 m~2/kg,系统生产全面满足考核指标。 展开更多
关键词 相关性分析 辊压机 球磨机 联合粉磨系统 台时产量 工序电耗
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球磨机运行中的故障分析与预防措施研究
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作者 武允鑫 《中国高新科技》 2024年第14期158-160,共3页
球磨机是矿物加工中不可或缺的关键设备,其稳定运行对保证生产效率和质量至关重要。然而,在实际操作中,球磨机常常面临多种故障,这些故障若得不到及时处理,不仅会降低生产效率,还可能导致更严重的设备损坏。本研究通过对球磨机运行中常... 球磨机是矿物加工中不可或缺的关键设备,其稳定运行对保证生产效率和质量至关重要。然而,在实际操作中,球磨机常常面临多种故障,这些故障若得不到及时处理,不仅会降低生产效率,还可能导致更严重的设备损坏。本研究通过对球磨机运行中常见的故障类型进行分类与分析,包括主轴承温度过高、运转声音异常、球磨机涨肚、齿轮故障及油泵站故障等,揭示了这些故障的成因及对生产过程的影响。 展开更多
关键词 球磨机故障 预防措施 矿物加工
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Fabrication of an r-Al_2Ti intermetallic matrix composite reinforced with α-Al_2O_3 ceramic by discontinuous mechanical milling for thermite reaction 被引量:1
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作者 A.Mosleh M.Ehteshamzadeh R.Taherzadeh Mousavian 《International Journal of Minerals,Metallurgy and Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第10期1037-1043,共7页
In this study, a powder mixture with an Al/TiO2 molar ratio of 10/3 was used to form an r-Al2Ti intermetallic matrix composite (IMC) reinforced with α-Al2O3 ceramic by a novel milling technique, called discontinuou... In this study, a powder mixture with an Al/TiO2 molar ratio of 10/3 was used to form an r-Al2Ti intermetallic matrix composite (IMC) reinforced with α-Al2O3 ceramic by a novel milling technique, called discontinuous mechanical milling (DMM) instead of milling and ignition of the produced thermite. The results of energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray diffraction (XRD) of samples with varying milling time indicate that this fabrication process requires considerable mechanical energy. It is shown that Al2Ti-α-Al2O3 IMC with small grain size was produced by DMM after 15 h of ball milling. Peaks for γ-TLA1 as well as Al2Ti and Al2O3 are observed in XRD patterns after DMM followed by heat treatment. The microhardness of the DMM-treated composite produced after heat treatment was higher than Hv 700. 展开更多
关键词 composite materials INTERMETALLICS ALUMINA titanium aluminide ball milling thermite reaction process
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MECHANOCHEMICAL REACTION IN PROCESS OF GRINDING GOLD ORE
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作者 Yi Nangai Xu Xiaohe(Department of Mining Engineering, Northeastern University , Shenyang 110006) 《中国有色金属学会会刊:英文版》 CSCD 1996年第2期8-9,0+11,共4页
MECHANOCHEMICALREACTIONINPROCESSOFGRINDINGGOLDOREYiNangai;XuXiaohe(DepartmentofMiningEngineering,Northeaster... MECHANOCHEMICALREACTIONINPROCESSOFGRINDINGGOLDOREYiNangai;XuXiaohe(DepartmentofMiningEngineering,NortheasternUniversity,Sheny... 展开更多
关键词 ball mill MECHANOCHEMISTRY MINERAL processING
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球磨改性对小米全粉理化特性及其面条品质特性的影响 被引量:3
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作者 孙晓晓 刘敬科 +4 位作者 赵巍 张爱霞 四兴学 李红民 王运亭 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期39-46,共8页
小米兼具营养价值与药用价值,为提高小米的附加值和小米面条的加工品质,本实验利用球磨技术对小米全粉进行改性处理,探究不同球磨处理时间(0.5、1、2、4、6、8 h)对小米全粉营养成分、水合特性、糊化特性、流变特性、结晶结构及面条品... 小米兼具营养价值与药用价值,为提高小米的附加值和小米面条的加工品质,本实验利用球磨技术对小米全粉进行改性处理,探究不同球磨处理时间(0.5、1、2、4、6、8 h)对小米全粉营养成分、水合特性、糊化特性、流变特性、结晶结构及面条品质的影响,并分析部分理化性质与面条品质的相关性。结果表明,随着球磨时间延长,小米全粉的结晶结构破坏较明显,损伤淀粉质量分数显著增加,直链淀粉质量分数不断减少(除8 h外),面粉亮度由77.27升至81.37。同时,球磨处理使小米全粉峰值黏度、谷值黏度和最终黏度均显著上升(P<0.05),分别由1478、665Pa·s和1384Pa·s提升至3271(球磨1 h)、982Pa·s(球磨2 h)和2199Pa·s(球磨2 h),同时使水合特性(持水力、膨润力)显著提升(P<0.05)。当球磨时间为4h时,面团的凝胶网状结构愈发均匀致密,制作的小米面条质构、蒸煮品质均最佳。相关性分析结果表明,面条质构特性(弹性、胶黏性、咀嚼性)、感官品质(色泽、外观、黏性)与直链淀粉质量分数呈极显著负相关(P<0.01),与损伤淀粉和支链淀粉质量分数整体上呈极显著正相关(P<0.01)。面条的蒸煮品质(断条率)与直链淀粉质量分数呈极显著正相关(P<0.01),与损伤淀粉和支链淀粉质量分数呈极显著负相关(P<0.01);且糊化黏度与面条品质相关性也较强。综合分析,球磨技术对小米全粉的改性处理可用于生产较高品质的小米面条。 展开更多
关键词 球磨时间 加工特性 小米 面条品质
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选区激光熔化TiC/AlMgScZr复合材料的成形工艺研究 被引量:1
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作者 马国楠 樊子煜 +4 位作者 杨鹏伟 钟亮 郭维敏 张乐 郑顺奇 《兵器材料科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期41-47,共7页
为了获得组织均匀且高致密的TiC/AlMgScZr复合材料,用低能球磨技术将50 nmTiC增强颗粒和15~53μm铝合金粉末进行预分散处理,基于选区激光熔化(SLM)技术,研究激光能量密度、功率和扫描速率对复合材料致密度的影响。结果表明:在层厚为30μ... 为了获得组织均匀且高致密的TiC/AlMgScZr复合材料,用低能球磨技术将50 nmTiC增强颗粒和15~53μm铝合金粉末进行预分散处理,基于选区激光熔化(SLM)技术,研究激光能量密度、功率和扫描速率对复合材料致密度的影响。结果表明:在层厚为30μm、扫描间距为0.12 mm、激光功率为280 W、扫描速率为800 mm/s的工艺条件下,可获得成形质量最佳的复合材料,其致密度为99.49%。显微组织表征发现,沉积态复合材料中存在少量的Al3(Sc、Zr)相,无界面反应产物和其他杂质。复合材料平均晶粒尺寸为720 nm,TiC颗粒使热影响区的晶粒明显细化,呈均匀的等轴状。 展开更多
关键词 选区激光熔化 铝基复合材料 球磨 工艺参数 显微组织
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无铅双钙钛矿纳米粉体Cs_(2)AgBiBr_(6)的球磨法制备工艺与性能 被引量:1
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作者 于颖 曹丙强 《中国粉体技术》 CSCD 2023年第6期91-100,共10页
以溴化铯、溴化银和溴化铋为原料,采用机械球磨工艺制备无铅双钙钛矿Cs_(2)AgBiBr_(6)纳米粉体;在一定的球磨转速、研磨球与物料的质量比条件下,利用X射线衍射仪、拉曼光谱仪、激光粒度分析仪、扫描电子显微镜、紫外可见分光光度计、稳... 以溴化铯、溴化银和溴化铋为原料,采用机械球磨工艺制备无铅双钙钛矿Cs_(2)AgBiBr_(6)纳米粉体;在一定的球磨转速、研磨球与物料的质量比条件下,利用X射线衍射仪、拉曼光谱仪、激光粒度分析仪、扫描电子显微镜、紫外可见分光光度计、稳态荧光光谱和热重分析仪等手段对制得的Cs_(2)AgBiBr_(6)纳米粉体进行测试和表征,研究球磨时间对纳米粉体Cs_(2)AgBiBr_(6)的纯度、粒径和形貌的影响,并对Cs_(2)AgBiBr_(6)纳米粉体进行光学性质分析和热重分析。结果表明,随着球磨时间的增加,Cs_(2)AgBiBr_(6)纳米粉体最终达到纯相,粒径逐渐减小至约100 nm,颗粒形状由棒状变为圆形颗粒;在球磨转速为500 r/min、研磨球与物料的质量比为4.5∶1时,最佳球磨时间为12 h;Cs_(2)AgBiBr_(6)粉体禁带宽度为1.97 eV,发光峰位的波长为630 nm,属可见光发光波段;Cs_(2)AgBiBr_(6)粉体在温度为430℃时发生分解,在室温下可长久保存。 展开更多
关键词 球磨工艺 无铅双钙钛矿 球磨时间 纳米粉体 光学性质
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球磨工艺对SiC粉体研磨质量影响的研究 被引量:1
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作者 张馥显 艾秀兰 +1 位作者 童小英 杨军 《铸造设备与工艺》 2023年第5期18-21,共4页
为探究球磨过程中工艺参数对SiC粉体粒度及其微观形貌的影响,分别就球磨转速、球料比和磨球材质设计方案并完成球磨试验,采用激光粒度仪和场发射扫描电镜对研磨质量进行检测和观察分析。结果表明:在本次试验条件下,提高球磨转速、提升... 为探究球磨过程中工艺参数对SiC粉体粒度及其微观形貌的影响,分别就球磨转速、球料比和磨球材质设计方案并完成球磨试验,采用激光粒度仪和场发射扫描电镜对研磨质量进行检测和观察分析。结果表明:在本次试验条件下,提高球磨转速、提升球料比以及采用高质量的不锈钢球,均可减小粉体粒径,增大粉体颗粒比表面积,使粉体表面形貌更加粗糙,提升球磨效果。 展开更多
关键词 SIC粉体 球磨工艺 球磨参数 粒径 比表面积
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