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复合材料风机叶片结构分析与铺层优化 被引量:15
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作者 刘博 黄争鸣 《玻璃钢/复合材料》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期3-7,共5页
本文将梁理论应用于风机叶片的结构分析,将叶片视为一个变截面的悬臂梁,对美国可再生能源国家实验室发布的叶片结构分析程序Precomp进行了二次开发,使其不仅能计算叶片截面的刚度,而且还可以计算叶片的固有频率以及极限荷载作用下的变... 本文将梁理论应用于风机叶片的结构分析,将叶片视为一个变截面的悬臂梁,对美国可再生能源国家实验室发布的叶片结构分析程序Precomp进行了二次开发,使其不仅能计算叶片截面的刚度,而且还可以计算叶片的固有频率以及极限荷载作用下的变形和应力。基于该程序,对叶片结构铺层进行了优化,提出了梯形截面主梁结构,并减少根部材料消耗。结果显示,优化铺层结构后的叶片重量不仅显著降低,而且不影响叶片的使用性能。 展开更多
关键词 风机叶片 结构分析 梯形主梁 优化
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基于ANSYS10.0的大型风电叶片主梁的研究 被引量:3
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作者 毛占稳 宋俐 魏锋涛 《可再生能源》 CAS 北大核心 2011年第6期11-14,共4页
叶片主梁是大型风电叶片结构设计和有限元分析的重要部分。基于ANSYS软件对叶片进行了有限元分析,在此基础上研究了碳/环氧复合材料主梁的铺层变化对叶片的影响。研究结果表明:主梁复合材料的合理铺设角度是15°;主梁复合材料的铺... 叶片主梁是大型风电叶片结构设计和有限元分析的重要部分。基于ANSYS软件对叶片进行了有限元分析,在此基础上研究了碳/环氧复合材料主梁的铺层变化对叶片的影响。研究结果表明:主梁复合材料的合理铺设角度是15°;主梁复合材料的铺设角和铺设厚度对叶片的固有频率影响不大。 展开更多
关键词 风电叶片 叶片主梁 复合材料铺设角和铺设厚度 有限元分析
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主桨叶大梁疲劳断裂断口定量分析研究 被引量:3
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作者 刘高扬 陈星 +3 位作者 朱定金 刘新灵 刘春江 刘昌奎 《失效分析与预防》 2020年第3期184-190,共7页
主桨叶大梁服役800 h多后发生断裂,当大梁裂纹穿透壁厚时,压力传感器无压差告警,引起后续大梁的持续扩展直至断裂。通过对大梁断口开展宏微观观察和断口定量分析,结合外场飞机载荷谱分析,给出大梁在不同阶段的扩展速率,并通过模拟桨叶... 主桨叶大梁服役800 h多后发生断裂,当大梁裂纹穿透壁厚时,压力传感器无压差告警,引起后续大梁的持续扩展直至断裂。通过对大梁断口开展宏微观观察和断口定量分析,结合外场飞机载荷谱分析,给出大梁在不同阶段的扩展速率,并通过模拟桨叶裂纹扩展进行验证,获得主桨叶大梁的扩展寿命约为40个起落,萌生寿命为2097个起落,反推效果较好。通过断口定量给出的结果,弥补外场监测不到位的不足,为排故提供方向,为主桨叶大梁寿命评估和设制定检周期服务,可为大梁损伤容限进行评价,当裂纹穿透壁厚压力传感器告警后的损伤容限周期至少为10个起落。 展开更多
关键词 主桨叶大梁 整机服役 疲劳断裂 载荷谱分析 断口定量分析 损伤容限
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风力发电机组叶片装配吊具的研制
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作者 刘赛 《金属制品》 2018年第5期56-58,共3页
研制一种支撑吊梁、简支吊梁一体式结构,并带有固定倾角装置的风力发电机组叶片装配吊具。此吊具使用一台起重吊车就能满足叶片的装配、装车、卸车和吊运,避免了需要两台起重吊车相互配合使用的弊端,能适应风力发电机组现场安装的恶劣... 研制一种支撑吊梁、简支吊梁一体式结构,并带有固定倾角装置的风力发电机组叶片装配吊具。此吊具使用一台起重吊车就能满足叶片的装配、装车、卸车和吊运,避免了需要两台起重吊车相互配合使用的弊端,能适应风力发电机组现场安装的恶劣环境。操作简单、方便,降低了装配难度,提高了工作效率和安全性。 展开更多
关键词 风力发电机组 吊具 简支吊梁 叶片
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某型直升机主桨叶大梁断裂故障分析
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作者 侯波 徐冠峰 +1 位作者 闫慧娟 任战鹏 《航空动力学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第6期1489-1495,共7页
针对某型直升机桨叶疲劳断裂、压力传感器未报警故障,通过故障树分析法开展桨叶失效分析、压力信号器故障模式分析,在此基础上探明故障机理。宏、微观断口分析表明:剥落坑从大梁表面的非金属镶嵌物处起始,断口从疲劳剥落坑底部起源,具... 针对某型直升机桨叶疲劳断裂、压力传感器未报警故障,通过故障树分析法开展桨叶失效分析、压力信号器故障模式分析,在此基础上探明故障机理。宏、微观断口分析表明:剥落坑从大梁表面的非金属镶嵌物处起始,断口从疲劳剥落坑底部起源,具有明显高周疲劳断裂特征。能谱分析发现,大梁表面存在富Si、O镶嵌物。普查发现压力信号器存在手检功能正常、基准腔压力低的故障模式。综合分析认为,喷丸工艺参数不合理,大梁局部表面存在初始缺陷,在载荷作用下疲劳裂纹在缺陷部位萌生并扩展,大梁裂纹扩展贯穿至内腔时,大梁漏气压力下降,但压力信号器密封失效导致基准腔压力泄漏,告警功能丧失,桨叶监控安全机制失效,穿透裂纹沿大梁两侧方向扩展,23个起落后桨叶断裂。 展开更多
关键词 直升机 疲劳裂纹 桨叶大梁 失效分析 断裂
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