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大规格高碳硬线82B拉拔脆断原因分析 被引量:14
1
作者 张寄东 智建国 +1 位作者 吕刚 宿成 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2011年第3期82-86,共5页
采用金相组织检验分析等方法,分析了大规格82B拉拔劈裂脆断问题。结果表明:劈裂断口试样的中心处,由于锰、铬偏析而出现异常的马氏体组织,导致其变形与基体不一致,在拉拔过程中中心马氏体断裂成为裂纹源。断口附近表面存在结疤和擦伤等... 采用金相组织检验分析等方法,分析了大规格82B拉拔劈裂脆断问题。结果表明:劈裂断口试样的中心处,由于锰、铬偏析而出现异常的马氏体组织,导致其变形与基体不一致,在拉拔过程中中心马氏体断裂成为裂纹源。断口附近表面存在结疤和擦伤等表面缺陷,中心马氏体和表面缺陷共同导致大规格82B拉拔劈裂脆断。通过优化合金元素锰、铬的成分含量,同时改善炼钢、轧制、拉拔等工艺,有效地降低了劈裂脆断的发生率。 展开更多
关键词 高碳硬线 82b 拉拔 脆断 马氏体
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82B盘条质量分析与讨论 被引量:2
2
作者 郑家良 《冶金标准化与质量》 2014年第5期41-43,共3页
通过对82B盘条质量的分析与讨论,弄清了钢丝及钢绞线生产企业对盘条质量的要求,知晓了国内盘条存在的主要质量问题。为了满足用户使用要求,水钢研究开发了成分合理、钢质洁净、性能稳定的82B盘条。
关键词 82b 盘条 高碳钢
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Study on rolling process optimization of high carbon steel wire 被引量:1
3
作者 Yu-An Jing Lin Hu +1 位作者 Lihui Wang Jingtao Han 《Journal of University of Science and Technology Beijing》 CSCD 2007年第5期431-436,共6页
The existing problems in the manufacture of SWRH82B high carbon steel wire were discussed by sampling and testing the microstructure and properties of the steel from the workshop. To solve the problems, the experiment... The existing problems in the manufacture of SWRH82B high carbon steel wire were discussed by sampling and testing the microstructure and properties of the steel from the workshop. To solve the problems, the experimental parameters for thermal simulation were optimized, and the thermal simulating experiments were carded out on a Gleeblel500 thermal simulator. The process parameters for the manufacture were optimized after analysis of the data, and the productive experiments were performed after the water box in front of the no-twist blocks was reconstructed, to control the temperature of the loop layer. The results from the productive experiments showed that the cooling rate of 10-15℃/s was reasonable before phase transformation, about 5℃/s during phase transformation, and 600-620℃ was the suitable starting temperature for phase transformation. The ultimate strength of the Ф11.0 mm wire was increased to 1150-1170 MPa with an increase of 20-30 MPa, the percentage reduction of section was to 34%-36% with an increase of 1%-3% by testing the finished products after reconstruction. 展开更多
关键词 high-carbon steel wire SWRH82b microstructure thermal simulation phase transformation
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Φ12.5 mm 82B笔尖状断裂原因分析
4
作者 范伟 胡明 王立洲 《甘肃冶金》 2021年第6期73-76,共4页
通过光学显微镜、能谱仪等分析了Φ12.5 mm 82B盘条笔尖状断口形成的原因和断裂机理。结果表明:盘条芯部的C、Mn元素偏析是产生笔尖状断口的主要原因。通过优化过程控制参数,可将钢丝的C偏析系数由原来的1.35下降至1.09,Mn偏析系数由原... 通过光学显微镜、能谱仪等分析了Φ12.5 mm 82B盘条笔尖状断口形成的原因和断裂机理。结果表明:盘条芯部的C、Mn元素偏析是产生笔尖状断口的主要原因。通过优化过程控制参数,可将钢丝的C偏析系数由原来的1.35下降至1.09,Mn偏析系数由原来的1.30下降至1.08,笔尖状断口出现几率也随之降低。 展开更多
关键词 高碳82b 笔尖状断口 原因分析 中心偏析 改进措施
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高碳钢82B盘条断裂原因分析 被引量:2
5
作者 朱占涛 《河北冶金》 2019年第8期71-74,共4页
运用扫描电镜、金相显微镜、显微维氏硬度计等分析手段,对高碳钢82B盘条不同断口形态及原因进行了分析,提出了生产、存放及深加工过程的控制措施。通过采用结晶器电磁搅拌技术、恒拉速操作、严控轧制和冷却工艺参数、合理分配拉拔道次... 运用扫描电镜、金相显微镜、显微维氏硬度计等分析手段,对高碳钢82B盘条不同断口形态及原因进行了分析,提出了生产、存放及深加工过程的控制措施。通过采用结晶器电磁搅拌技术、恒拉速操作、严控轧制和冷却工艺参数、合理分配拉拔道次变形量等措施,82B线材的断裂现象得到有效控制,提高了产品质量和生产效率。 展开更多
关键词 高碳钢 82b 盘条 断口
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82B高碳钢热轧盘条心部异常组织分析及改善措施 被引量:6
6
作者 邱容容 陈泽平 +1 位作者 谢斌 童云峰 《理化检验(物理分册)》 CAS 2019年第6期381-384,387,共5页
某钢厂82B高碳钢热轧盘条心部出现网状渗碳体和马氏体异常组织。通过化学成分分析、金相检验、扫描电镜分析等方法,分析了其心部异常组织产生的原因。结果表明:82B高碳钢热轧盘条心部出现马氏体是由于坯料心部存在晶内锰、铬合金元素微... 某钢厂82B高碳钢热轧盘条心部出现网状渗碳体和马氏体异常组织。通过化学成分分析、金相检验、扫描电镜分析等方法,分析了其心部异常组织产生的原因。结果表明:82B高碳钢热轧盘条心部出现马氏体是由于坯料心部存在晶内锰、铬合金元素微观正偏析,并在轧制后的马氏体形成温度段的冷却速度偏快;心部出现网状渗碳体是由于坯料心部存在较严重的碳元素宏观正偏析,并在轧制后的索氏体形成温度段的冷却速度偏慢。通过多次工艺试验,调整盘条轧制工艺和轧后冷却工艺,不仅消除了心部马氏体组织,而且降低了网状渗碳体出现的概率。 展开更多
关键词 82b高碳钢 热轧盘条 心部异常组织 马氏体 网状渗碳体 改善措施
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82B高碳钢盘条连续冷却转变曲线的测定及其相变规律 被引量:1
7
作者 田志鹏 《理化检验(物理分册)》 CAS 2023年第6期29-32,共4页
采用GLEEBLE3800型热模拟试验机对82B高碳钢盘条进行连续冷却试验,利用光学显微镜及扫描电子显微镜对不同冷却速率的试样进行显微组织分析,绘制连续冷却转变曲线。结果表明:开始产生马氏体组织的临界冷却速率为5℃/s,冷却速率为0.5~5℃/... 采用GLEEBLE3800型热模拟试验机对82B高碳钢盘条进行连续冷却试验,利用光学显微镜及扫描电子显微镜对不同冷却速率的试样进行显微组织分析,绘制连续冷却转变曲线。结果表明:开始产生马氏体组织的临界冷却速率为5℃/s,冷却速率为0.5~5℃/s时,组织为珠光体和索氏体;通过性能对比发现,冷却速率为3℃/s时,82B高碳钢盘条的综合性能达到最佳。 展开更多
关键词 82b高碳钢盘条 连续冷却转变曲线 相变 显微组织
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高碳硬线82B 劈裂状断裂原因分析
8
作者 胡明 范伟 +1 位作者 王立洲 付红卫 《甘肃冶金》 2020年第2期21-24,共4页
为探究引起高碳82B盘条劈裂状断裂原因,分析了82B的金相组织、夹杂物、断裂形貌及线材表面特征。结果表明:盘条表面质量缺陷导致拉拔过程中钢丝表面润滑不良、受力不均,引起钢丝表面组织异常,造成钢丝最终产生劈裂状脆断。
关键词 高碳硬线 82b 脆断 异常组织
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高碳硬线82B结疤原因分析
9
作者 胡明 王立洲 +1 位作者 范伟 金武俊 《甘肃冶金》 2020年第3期44-47,共4页
为探究引起高碳82B盘条结疤原因,分析了82B盘条结疤处金相组织、夹杂物形貌和夹杂物成分。结果表明:连铸过程中形成的裂纹是引起高碳82B盘条表面结疤的主要原因。
关键词 高碳硬线 82b 结疤原因
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SWRH82B盘条的质量探讨
10
作者 李鸿荣 高长益 +2 位作者 江金东 安明清 吴华 《水钢科技》 2013年第3期32-34,40,共4页
通过对SWlkH82B盘条质量的探讨,弄清了钢丝及钢绞线生产企业对盘条质量的要求,知晓了国内盘条存在的主要质量问题。为了满足用户使用要求,水钢研究开发了成分合理、钢质洁净、性能稳定的SWRJ-182B盘条。
关键词 82b 盘条 高碳钢
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82B高碳钢盘条孔型优化研究
11
作者 沈克非 曹进 +1 位作者 桂海峰 吴雅仙 《轧钢》 北大核心 2024年第1期128-132,共5页
针对某产线在生产ϕ12.0~ϕ13.0 mm 82B高碳钢盘条时网状渗碳体超标、轧制速度受限和尺寸波动较大等问题,对预精轧和精轧机组的孔型配置进行了优化,合理调整了延伸系数和堆拉系数,在不改造风机、飞剪等工艺设备的情况下,提高了水箱和斯太... 针对某产线在生产ϕ12.0~ϕ13.0 mm 82B高碳钢盘条时网状渗碳体超标、轧制速度受限和尺寸波动较大等问题,对预精轧和精轧机组的孔型配置进行了优化,合理调整了延伸系数和堆拉系数,在不改造风机、飞剪等工艺设备的情况下,提高了水箱和斯太尔摩风冷线的冷却能力,改善了盘条组织,并且提升了轧制速度和产品尺寸精度。盘条的抗拉强度均值不小于1 180 MPa,断面收缩率均值不小于36%,索氏体率不小于85%,晶粒度在7级及以上,消除了2.0级以上的网状渗碳体,实现了82B高碳钢盘条的稳定批量生产。 展开更多
关键词 82b高碳钢 盘条 孔型优化 堆拉系数 尺寸精度 轧制速度 网状渗碳体 低成本生产
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82B高碳钢盘条的动态连续冷却组织转变 被引量:18
12
作者 付军 王福明 +2 位作者 柴国强 郝芳 赖朝彬 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2010年第8期5-8,共4页
针对82B高碳钢盘条实际生产条件及存在的问题,应用Gleeble-1500热/力模拟机测定82B高碳钢盘条动态连续冷却转变曲线,分析了终轧温度和冷却速度对盘条组织的形成、演变规律的影响。结果表明,终轧温度在950℃时,盘条轧后冷却速度<1℃/s... 针对82B高碳钢盘条实际生产条件及存在的问题,应用Gleeble-1500热/力模拟机测定82B高碳钢盘条动态连续冷却转变曲线,分析了终轧温度和冷却速度对盘条组织的形成、演变规律的影响。结果表明,终轧温度在950℃时,盘条轧后冷却速度<1℃/s时,有网状渗碳体沿晶界析出,6℃/s时开始生成马氏体组织;终轧温度在700℃时,形成的珠光体组织更加细小均匀,冷速直到9℃/s时才产生马氏体组织。 展开更多
关键词 82b高碳钢盘条 动态连续冷却转变曲线 过冷奥氏体 珠光体组织
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国内外高级硬线钢实物质量对比 被引量:8
13
作者 冯军 陈伟庆 《中国冶金》 CAS 2005年第10期18-21,共4页
分析对比了国内外钢厂生产的高级硬线钢的化学成分、金相组织和力学性能、显微氧化物夹杂、小方坯中心碳偏析,为改善高碳钢实物质量提供依据。
关键词 高碳钢 82b 盘条 实物质量
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高拉碳法冶炼82B系列钢的生产实践 被引量:19
14
作者 姚志超 吕成洵 《炼钢》 CAS 北大核心 2010年第3期34-36,46,共4页
根据首都钢铁股份有限公司第二炼钢厂生产的实际情况,初步分析了高拉碳法冶炼82B系列钢的过程控制。在分析了复吹转炉脱磷的热力学与动力学条件的基础上,利用吹炼前期低温的有利条件实现钢-渣充分脱磷、前期双渣后进行少渣冶炼、高碳出... 根据首都钢铁股份有限公司第二炼钢厂生产的实际情况,初步分析了高拉碳法冶炼82B系列钢的过程控制。在分析了复吹转炉脱磷的热力学与动力学条件的基础上,利用吹炼前期低温的有利条件实现钢-渣充分脱磷、前期双渣后进行少渣冶炼、高碳出钢,以实现复吹转炉吹炼前期高效脱磷。出钢碳质量分数由原来的平均0.10%左右提高到0.34%左右,大于0.40%者达到50%。 展开更多
关键词 转炉 82b盘条钢 高拉碳法
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高强度预应力钢绞线用盘条的质量控制 被引量:7
15
作者 陈伟庆 冯军 《金属制品》 2005年第5期14-17,共4页
综合分析高强度预应力钢绞线盘条的质量控制因素,讨论82B钢的化学成分、轧后控冷工艺对盘条强度的影响,以及夹杂物和碳偏析对盘条面缩率的影响;研究造成82B盘条冷加工断裂的主要原因,重点阐述高碳钢连铸小方坯中心碳偏析和夹杂物的控制... 综合分析高强度预应力钢绞线盘条的质量控制因素,讨论82B钢的化学成分、轧后控冷工艺对盘条强度的影响,以及夹杂物和碳偏析对盘条面缩率的影响;研究造成82B盘条冷加工断裂的主要原因,重点阐述高碳钢连铸小方坯中心碳偏析和夹杂物的控制措施。 展开更多
关键词 高碳钢 82b盘条 质量控制 碳偏析 夹杂物
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82B硬线钢夹杂物控制研究与轧制工艺优化 被引量:5
16
作者 王国栋 吕亚伟 《中国冶金》 CAS 2012年第3期15-17,21,共4页
通过金相分析、图像处理仪等分析了宣钢所生产的硬线钢82B中非金属夹杂物并对硬线盘条的影响,同时对成品力学性能进行了检测。分析结果发现,钢中脆性氧化铝夹杂危害最大,成品伸长率不高,平均为8.1%。通过对夹杂物控制工艺及轧钢工艺进... 通过金相分析、图像处理仪等分析了宣钢所生产的硬线钢82B中非金属夹杂物并对硬线盘条的影响,同时对成品力学性能进行了检测。分析结果发现,钢中脆性氧化铝夹杂危害最大,成品伸长率不高,平均为8.1%。通过对夹杂物控制工艺及轧钢工艺进行优化调整,钢中脆性夹杂物数量及尺寸大大降低,因夹杂物造成的盘条拉拔断裂现象显著减少。钢材索氏体比率达到85%~90%,伸长率平均达到11.6%。 展开更多
关键词 非金属夹杂物 硬线钢82b 轧制工艺优化
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高碳钢线材表面清洗工艺探讨 被引量:5
17
作者 贺孝宇 《金属制品》 2011年第6期28-30,共3页
以82B线材为例,分析高碳钢线材酸洗处理后线材表面手感粗糙、黏滞的原因。结合实际生产,对HCl酸洗的工艺参数进行改进:(1)各酸洗槽形成合适的HCl质量浓度范围和梯度,其中2#酸槽ρ(HCl)为110~150 g/L,ρ(FeCl2)为90~150 g/L;3#酸槽ρ(H... 以82B线材为例,分析高碳钢线材酸洗处理后线材表面手感粗糙、黏滞的原因。结合实际生产,对HCl酸洗的工艺参数进行改进:(1)各酸洗槽形成合适的HCl质量浓度范围和梯度,其中2#酸槽ρ(HCl)为110~150 g/L,ρ(FeCl2)为90~150 g/L;3#酸槽ρ(HCl)为170~210 g/L,ρ(FeCl2)为20~60 g/L;4#酸槽ρ(HCl)为210~250 g/L,ρ(FeCl2)为10~30 g/L。(2)酸洗时间10~14 min。(3)采用常温酸洗,无需加热。(4)缓蚀剂添加量以酸液表面形成泡沫层为宜。采用新酸洗工艺后,高碳钢线材表面光滑、无黏滞,酸洗过程正常,效果良好。同时减少HCl溶液浓度调整的次数,降低生产成本,为后续处理提供保障。 展开更多
关键词 82b 高碳钢线材 表面处理工艺 酸洗工艺
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