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Effect of Indian Medium Coking Coal on Coke Quality in Non-recovery Stamp Charged Coke Oven 被引量:3
1
作者 H.P.Tiwari P.K.Banerjee +1 位作者 V.K.Saxena S.K.Haldar 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第7期673-678,共6页
The maximum possibility of utilizing the Indian coking coals and inferior grade coking coal for producing metallurgical coke through non-recovery stamp charging tech_nology was investigated. Indian indigenous coals co... The maximum possibility of utilizing the Indian coking coals and inferior grade coking coal for producing metallurgical coke through non-recovery stamp charging tech_nology was investigated. Indian indigenous coals contained low percent of vitrinite (〈50%) and higher content of ash (〉15%) compared to imported coking coal. Therefore, the selection of appropriate proportion of different types of coals was a major challenge for coke makers. Coal blend selection criterion based on a single coefficient, named as composite coking potential (CCP), was developed. The use of increased proportion of semi-soft coal (crucible swelling number of 2.5) and high ash (≥15%) indigenous coal in the range of 20%- 35% and 20%-65% respectively in the blends resulted in good quality of coke. Plant data of a non recovery coke oven were used for developing and validating the model. The results showed that the coke strength after reaction (CSR) varied in the range of 63.7%-67.7% and the M40 value was between 81.8 and 89.3 in both the cases. 展开更多
关键词 Indian coking coal imported coking coal CCP CSR M40 non-recovery stamp charged coke making
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Development of carbon composite iron ore micropellets by using the microfines of iron ore and carbon-bearing materials in iron making 被引量:2
2
作者 Jagannath Pal Satadal Ghorai Avimanyu Das 《International Journal of Minerals,Metallurgy and Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第2期132-140,共9页
Iron ore microfines and concentrate have very limited uses in sintering processes. They are used in pelletization; however, this process is cost intensive. Furthermore, the microfines of non-coking coal and other carb... Iron ore microfines and concentrate have very limited uses in sintering processes. They are used in pelletization; however, this process is cost intensive. Furthermore, the microfines of non-coking coal and other carbon-bearing materials, e.g., blast-furnace flue dust (BFD) and coke frees, are not used extensively in the metallurgical industry because of operational difficu]ties and handling problems. In the present work, to utilize these microfines, coal composite iron oxide micropellets (2-6 mm in size) were produced through an innovative technique in which lime and molasses were used as binding materials in the micropellets. The micropellets were subsequently treated with CO2 or the industrial waste gas to induce the chemical bond formation. The results show that, at a very high carbon level of 22wt% (38wt% coal), the cold crushing strength and abrasion index of the micropellets are 2.5-3 kg/cm2 and 5wt%-9wt%, respectively; these values indicate that the pellets are suitable for cold handling. The developed micropellets have strong potential as a heat source in smelting reduction in iron making and sintering to reduce coke breeze. The micropellets produced with BFD and coke fines (8wt%-12wt%) were used in iron ore sin- tering and were observed to reduce the coke breeze consumption by 3%-4%. The quality of the produced sinter was at par with that of the conventional blast-furnace sinter. 展开更多
关键词 IRONMAKING microfines non-coking coal iron ore concentrates micropellets pelletizing waste utilization
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不黏煤改性及配煤炼焦优化 被引量:15
3
作者 朱子宗 徐军 +1 位作者 李硕 宋楠 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第7期1195-1200,共6页
利用自主研发的煤粉改性剂对非炼焦煤进行改性后配煤炼焦,可以达到有效利用非炼焦煤的目的。通过40 kg焦炉试验研究表明:直接加入4%的无烟煤和6%的长焰煤后,焦炭质量变差,然而,加入煤粉改性剂对其改性后炼焦,焦炭质量改善;当煤粉改性剂... 利用自主研发的煤粉改性剂对非炼焦煤进行改性后配煤炼焦,可以达到有效利用非炼焦煤的目的。通过40 kg焦炉试验研究表明:直接加入4%的无烟煤和6%的长焰煤后,焦炭质量变差,然而,加入煤粉改性剂对其改性后炼焦,焦炭质量改善;当煤粉改性剂量低于或高于配合煤质量的0.08%时,焦炭质量改善幅度较小;当煤粉改性剂量达到0.08%时,焦炭质量改善明显,其M40提高5.94%,M10降低7.12%,CRI降低4.61%,CSR提高11.42%,接近原配合煤的炼焦指标,符合生产要求。 展开更多
关键词 配煤炼焦 煤粉改性剂 非炼焦煤 焦炭质量
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利用新型煤粉改性剂优化炼焦配煤 被引量:13
4
作者 朱子宗 廖占平 +3 位作者 杨舫 刁岳川 王鑫海 盛建文 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第S1期194-198,共5页
开展无烟煤和不黏煤配煤炼焦试验,研究新型煤粉改性剂(ZBS)对配合煤及焦炭质量的影响。试验结果表明,最佳方案为添加81%生产配合煤、5%无烟煤、10%不黏煤和4%肥煤,在0.08%的ZBS改性下,配合煤的G值和y值升高,焦炭M40、M10、CRI和CSR指标... 开展无烟煤和不黏煤配煤炼焦试验,研究新型煤粉改性剂(ZBS)对配合煤及焦炭质量的影响。试验结果表明,最佳方案为添加81%生产配合煤、5%无烟煤、10%不黏煤和4%肥煤,在0.08%的ZBS改性下,配合煤的G值和y值升高,焦炭M40、M10、CRI和CSR指标均得到改善。ZBS增加焦炭的气孔壁厚度,降低气孔率,改善气孔直径分布,有利于提高焦炭质量。ZBS对添加非炼焦煤后的配合煤和焦炭质量有明显的改善效果。 展开更多
关键词 煤粉改性剂 优化配煤炼焦 非炼焦煤 焦炭质量
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神华不黏煤的加热处理及其配煤炼焦试验 被引量:4
5
作者 崔平 徐昶辉 陈勇 《煤炭科学技术》 CAS 北大核心 2010年第6期122-125,共4页
利用热惰性气体在不同温度下对神华不黏煤进行加热处理,并将其按3%,5%,8%的比例替换部分气煤进行配煤炼焦试验。结果表明:在配入同一比例神华不黏煤的情况下,所得焦炭反应性(CRI)随其处理温度的升高呈现出先降低后增大的趋势,在400℃时... 利用热惰性气体在不同温度下对神华不黏煤进行加热处理,并将其按3%,5%,8%的比例替换部分气煤进行配煤炼焦试验。结果表明:在配入同一比例神华不黏煤的情况下,所得焦炭反应性(CRI)随其处理温度的升高呈现出先降低后增大的趋势,在400℃时达到最低,对应的神华不黏煤添加量为3%,5%,8%时,焦炭反应性分别为43.20%,45.95%,48.48%,但焦炭的显微强度(MSI)差别不大;当增加肥煤配比后,随着添加的神华不黏煤处理温度的升高,焦炭反应性呈现下降、反应后强度(CSR)和焦炭显微强度呈现出增大的趋势,且适当调整焦肥煤比例后,可在保证焦炭质量不变的前提下使加热处理后的神华不黏煤的配入比例达到8%以上。 展开更多
关键词 神华不黏煤 加热处理 配煤 焦炭反应性 焦炭反应后强度 焦炭显微强度 惰性气体
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钾及其化合物对黑液水煤浆催化气化的作用 被引量:4
6
作者 周志军 林妙 +3 位作者 匡建平 刘建忠 周俊虎 岑可法 《热力发电》 CAS 北大核心 2006年第10期60-64,共5页
对黑液水煤浆(由造纸黑液(废液)和煤制成)、水煤浆进行了等温和不等温热重试验,发现在1 200℃下,黑液水煤浆焦的转化率较高,气化活性比水煤浆焦提高了68.8%;黑液水煤浆焦的霞石衍射峰值比水煤浆焦高出22.5%;通过计算得到黑液水煤浆焦的... 对黑液水煤浆(由造纸黑液(废液)和煤制成)、水煤浆进行了等温和不等温热重试验,发现在1 200℃下,黑液水煤浆焦的转化率较高,气化活性比水煤浆焦提高了68.8%;黑液水煤浆焦的霞石衍射峰值比水煤浆焦高出22.5%;通过计算得到黑液水煤浆焦的活化能为125.44 kJ/mol,反应级数约为0.5,添加催化剂碳酸钾后煤焦的活化能比没有添加的下降了近40%。 展开更多
关键词 黑液水煤浆 水煤浆 煤焦 催化气化 不等温热重 催化剂 碳酸钾
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不同粒度的不粘煤参与配煤炼焦的研究 被引量:4
7
作者 宋子逵 薛改凤 项茹 《武钢技术》 CAS 2014年第3期15-18,共4页
通过粘结指数试验以及配煤炼焦试验分析,探讨了不粘煤参与配煤炼焦的合适粒度范围,同时提出不粘煤参与配煤炼焦需要胶质体含量较高,必须对常规配煤结构进行调整。
关键词 不粘煤 配煤炼焦 粒度
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应用不粘煤配煤炼焦 被引量:11
8
作者 崔洪江 刘文波 徐显贺 《燃料与化工》 2002年第1期4-6,共3页
文中通过200kg试验焦炉、两座生产焦炉和四座生产焦炉的大量试验数据证明,配入5%的不粘煤后,焦炭质量基本不变,并已应用于正常生产。
关键词 不粘煤 配煤 炼焦 炼焦炉
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我国非炼焦煤在炼焦中的应用 被引量:7
9
作者 廖占平 朱子宗 《燃料与化工》 2009年第6期9-12,共4页
介绍了我国无烟煤、贫煤、不黏煤和长焰煤等非炼焦煤的性质及在炼焦生产中的应用情况。利用非炼焦煤代替部分焦煤炼焦,成本优势十分明显,既可缓解焦煤资源不足的压力,还能优化我国煤炭资源的利用。
关键词 非炼焦煤 无烟煤 贫煤 不黏煤 长焰煤
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常规焦炉上的完全型煤炼焦
10
作者 张玉君 万立平 +2 位作者 毕研科 李卉 桂鹏 《洁净煤技术》 CAS 2012年第2期99-101,共3页
简单介绍了型煤炼焦技术在国内外的发展情况。分析了型煤炼焦的优点,包括提高了非主流炼焦煤种的利用量;在降低入炉煤水分的同时,缩短了炼焦周期,降低了焦粉产率。但型煤炼焦也存在诸多问题,主要包括炉型小且适应性差,炼焦过程中对环境... 简单介绍了型煤炼焦技术在国内外的发展情况。分析了型煤炼焦的优点,包括提高了非主流炼焦煤种的利用量;在降低入炉煤水分的同时,缩短了炼焦周期,降低了焦粉产率。但型煤炼焦也存在诸多问题,主要包括炉型小且适应性差,炼焦过程中对环境的污染严重,产出的炼焦产品质量不稳定。为了解决上述问题,研究了常规焦炉上的完全型煤炼焦技术。介绍了该工艺的流程,重点分析了其经济意义与技术可行性。结果表明:完全型煤炼焦可以提高不粘煤的配入比例,从而直接提高焦炭产量。在降低入炉煤成本的情况下,提高了焦炭品质。 展开更多
关键词 型煤炼焦 焦炭质量 配入量 常规焦炉 完全型煤炼焦 不粘煤
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利用不黏煤配煤炼焦试验研究 被引量:1
11
作者 张伟林 《煤质技术》 2008年第4期1-3,共3页
通过总结石梯子煤20 kg焦炉配煤炼焦、铁箱以及生产焦炉炉孔配煤炼焦试验结果,阐述了该煤在配煤实际生产中的应用可行性,指出配入不黏结性石梯子煤炼焦可扩大炼焦煤源和降低配煤成本。
关键词 炼焦 不黏结性煤 配煤
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粒径对弱黏结性煤与非黏结性煤共热解特性的影响 被引量:6
12
作者 何志鹏 刘周恩 +4 位作者 李文松 谢以民 崔艳红 余剑 高士秋 《煤炭转化》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期9-16,共8页
采用向弱黏结性兴县煤(XX)内加入非黏结性先锋褐煤(XF)进行共热解的方式以防止兴县煤热解时结焦堵炉,着重研究了粒径对共热解特性的影响。结果表明:0.0 mm^3.0 mm范围内,不同粒径兴县煤热解时均有结焦现象,在其中加入不同粒径段(0.0 mm^... 采用向弱黏结性兴县煤(XX)内加入非黏结性先锋褐煤(XF)进行共热解的方式以防止兴县煤热解时结焦堵炉,着重研究了粒径对共热解特性的影响。结果表明:0.0 mm^3.0 mm范围内,不同粒径兴县煤热解时均有结焦现象,在其中加入不同粒径段(0.0 mm^0.5 mm,0.5 mm^1.5 mm,1.5 mm^3.0 mm)的非黏结性先锋褐煤进行共热解时,有效减少低了粒径为0.5 mm^1.5 mm兴县煤的结焦现象。同时,不同粒径的兴县煤与先锋褐煤共热解时,焦油产率比兴县煤和先锋煤单独热解时产生的焦油加权产率增加10.33%,促进了焦油生成,且焦油品质得到了提升;共热解所产热解煤气中H 2,CH 4,CO及CO 2与兴县煤单独热解所产煤气相应组分相比,其产率最大值分别增加了1.33%,-1.23%,49.12%和175.00%,增加了热解煤气的产率。采用共热解方式,既可防止弱黏结性兴县煤结焦堵炉,又提高了焦油和煤气的产率。 展开更多
关键词 弱黏结性煤 非黏结性煤 共热解 结焦堵炉 高值化
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低阶不黏炼焦煤低温氧化及动力学研究 被引量:3
13
作者 甘恢玉 张小勇 +1 位作者 郑明东 李奎 《煤炭科学技术》 CAS 北大核心 2012年第9期121-124,共4页
基于恒温法在富氧条件下对低阶不黏煤进行氧化,采用官能团定量分析和红外光谱技术研究了低价不黏煤的低温氧化程度与煤粒度、氧化时间和氧化温度之间的关系;采用热重分析法研究了低阶不黏煤的氧化动力学过程。结果表明,随低阶不黏煤粒... 基于恒温法在富氧条件下对低阶不黏煤进行氧化,采用官能团定量分析和红外光谱技术研究了低价不黏煤的低温氧化程度与煤粒度、氧化时间和氧化温度之间的关系;采用热重分析法研究了低阶不黏煤的氧化动力学过程。结果表明,随低阶不黏煤粒度的减小、氧化时间的延长和温度的升高,低阶不黏煤氧化程度加剧,自燃倾向加大;不黏煤较气煤更易发生氧化,可储存时间更短。 展开更多
关键词 不黏煤 炼焦煤 低温氧化 煤自燃
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铁矿粉含量对神府煤制备的含铁型焦气化反应起始温度的影响 被引量:3
14
作者 刘建国 张龙龙 +1 位作者 原春阳 王社斌 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第6期731-737,共7页
为提高高炉反应效率和拓展炼焦煤的范围,以非焦煤和铁矿粉为原料,经破碎、筛分、混合、热压成型和焦化后,制成5种不同铁矿粉含量的含铁型焦。通过X射线衍射、SEM和差热分析,研究不同铁矿粉含量对其气化反应起始温度的影响。结果表明,焦... 为提高高炉反应效率和拓展炼焦煤的范围,以非焦煤和铁矿粉为原料,经破碎、筛分、混合、热压成型和焦化后,制成5种不同铁矿粉含量的含铁型焦。通过X射线衍射、SEM和差热分析,研究不同铁矿粉含量对其气化反应起始温度的影响。结果表明,焦化后试样中出现Fe、FeO和SiO2等相;含铁型焦的气化反应起始温度从884.7℃降低到803.2℃,活化能从192.35kJ/mol降低到177.30kJ/mol;预计CO2的排放量可降低11.2%。为我国高炉炼铁减少CO2排放,扩大原燃料适应范围和提高市场竞争力提供基础实验数据。 展开更多
关键词 非焦煤 含铁型焦 气化反应 炼铁
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非纯氢气氛下煤直接液化的研究 被引量:3
15
作者 熊奇 乔建超 +2 位作者 韩菊红 盛清涛 申峻 《煤化工》 CAS 2013年第5期21-24,共4页
介绍了4种非纯氢气氛下煤的直接液化技术研究现状:是在甲烷气氛下进行煤的液化;二是在焦炉气下进行煤的热解和加氢及模拟焦炉气进行煤的液化;三是在合成气或合成气-水体系下进行煤的液化;四是在CO和H2O体系下进行煤的液化。分析了上述... 介绍了4种非纯氢气氛下煤的直接液化技术研究现状:是在甲烷气氛下进行煤的液化;二是在焦炉气下进行煤的热解和加氢及模拟焦炉气进行煤的液化;三是在合成气或合成气-水体系下进行煤的液化;四是在CO和H2O体系下进行煤的液化。分析了上述几种非纯氢气氛下煤液化的转化率和液化产物的选择性等问题,并指出发高活性和高选择性的催化剂是非纯氢气氛下煤直接液化的研究方向。 展开更多
关键词 煤直接液化 非纯氢气氛 甲烷 焦炉气 合成气 cO和H20
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非高炉炼铁技术概述 被引量:3
16
作者 朱英传 黄金堤 王志刚 《中国化工贸易》 2012年第11期154-154,134,共2页
随着焦煤资源日益减少,高炉炼铁技术发展受到限制,非高炉炼铁成为了日益关注的冶炼技术。文章阐述了非高炉炼铁技术的发展现状、分类,工艺流程及特点,同时展望了其未来的发展前景。
关键词 非高炉炼铁 直接还原 熔融还原 非焦煤
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轻烃非催化转化合成气制氨、甲醇的创新技术 被引量:6
17
作者 李琼玖 赵沛华 +4 位作者 廖宗富 杜世权 黄吉荣 王伟 龚京利 《化肥设计》 CAS 2006年第3期3-11,共9页
分析了我国焦炉气、煤层气资源的生产利用状况,提出了将回收利用的焦炉气、煤层气通过轻烃非催化转化生产的合成气用于制氨和甲醇的创新技术。对催化与非催化2种合成气生产工艺技术进行了比较;从设计条件、工艺流程、生产能力、主要设... 分析了我国焦炉气、煤层气资源的生产利用状况,提出了将回收利用的焦炉气、煤层气通过轻烃非催化转化生产的合成气用于制氨和甲醇的创新技术。对催化与非催化2种合成气生产工艺技术进行了比较;从设计条件、工艺流程、生产能力、主要设备等方面对常压非催化转化制甲醇工艺技术进行了阐述,并进行了初步技术经济分析。结果表明,烃类非催化转化对原料毒物含量无要求,在高温下直接转化,得到的含CO较高的合成气有利用于甲醇合成。 展开更多
关键词 轻烃非催化转化 合成气 焦炉气 煤层气 甲醇
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不粘煤在大容积焦炉中的配合应用 被引量:1
18
作者 陈勇 孔祥宝 《山西煤炭》 2011年第11期79-80,共2页
本介绍了不粘煤在焦化厂的配合试验及生产应用,实践表明:通过落实原料"均质化"管理,强化生产过程控制等手段,在大容积焦炉生产中配入3%-5%的不粘结性煤是可行的。
关键词 大容积焦炉 炼焦配煤 不粘煤
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CoCeNi改性非沥青基煤质活性焦低温脱硝活性研究
19
作者 李源 刘俊 +4 位作者 付亚利 鲁阳 魏征 郝五兴 张永发 《热力发电》 CAS 北大核心 2017年第9期39-46,共8页
采用等体积浸渍法制备了系列CoCeNi改性非沥青基煤质活性焦(NPAC)催化剂,并结合N_2吸附、X射线衍射、X射线光电子能谱分析以及NH3程序升温脱附等表征技术,对3种金属单一负载和共负载后改性活性焦的低温NH_3-SCR脱硝活性进行了研究。结... 采用等体积浸渍法制备了系列CoCeNi改性非沥青基煤质活性焦(NPAC)催化剂,并结合N_2吸附、X射线衍射、X射线光电子能谱分析以及NH3程序升温脱附等表征技术,对3种金属单一负载和共负载后改性活性焦的低温NH_3-SCR脱硝活性进行了研究。结果表明:单一负载和共负载都可提高非沥青基煤质活性焦的低温脱硝活性,且共负载的脱硝能力较强;CoCeNi可以较好地并入NPAC的类石墨微晶结构,Ce、Co和Ni在负载改性NPAC表面分散均匀;Ce以Ce^(3+)和Ce^(4+)形式存在,但以Ce^(4+)为主,Co以Co^(2+)和Co^(3+)形式存在,Ni以Ni^(2+)和Ni^(3+)形式存在;金属负载改性使NPAC的化学吸附氧浓度增加,氧化NO能力和表面酸性增强,增加了NH_3吸附和活化能力,从而提高其低温脱硝能力。共负载改性NPAC在150℃脱硝率达到71.55%。 展开更多
关键词 低温脱硝 非沥煤质活性焦 浸渍法 负载改性 脱硝活性 表征 CoCeNi
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CFB锅炉环保项目SNCR工艺优化提效研究 被引量:1
20
作者 郑文凯 邓雨生 段伦博 《安全、健康和环境》 2019年第4期28-32,共5页
某炼化企业自备电厂循环流化床锅炉(简称CFB锅炉)环保项目所采用的脱硝方法为选择性非催化还原脱硝(简称SNCR),使用的还原剂为尿素,SNCR系统投用后,虽然能使NOX排放量显著下降,但尿素用量明显过度,增加了企业脱硝成本,并导致脱硫废水氨... 某炼化企业自备电厂循环流化床锅炉(简称CFB锅炉)环保项目所采用的脱硝方法为选择性非催化还原脱硝(简称SNCR),使用的还原剂为尿素,SNCR系统投用后,虽然能使NOX排放量显著下降,但尿素用量明显过度,增加了企业脱硝成本,并导致脱硫废水氨氮含量超标。为了应对这一情况,本研究主要通过现场调节锅炉运行参数,以及基于CFD建模的方法研究出高效可靠的SNCR工艺优化调整策略及方法,结果表明:在锅炉燃料煤∶焦=4∶1掺烧比例下,氧含量不宜超过3%,有利于降低NOX生成量;控制减少石灰石量有助于提升NOX的脱除效率;通过模拟计算发现下半部喷枪起到主要的脱硝作用,可适当减少上半部喷枪、提升环下半部喷枪的尿素喷入量来提高脱硝效率。为煤焦混烧CFB锅炉脱硝系统的优化提供指导和借鉴作用。 展开更多
关键词 煤焦混烧 CFB锅炉 选择性非催化还原脱硝(SNCR) 优化提效 模拟
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