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胎圈钢丝拉拔模具的修模质量改进 被引量:1
1
作者 辛成 储少军 杜海清 《金属制品》 2009年第4期47-51,共5页
将需修复的拉丝模切开并测绘,利用Photoshop软件得到Φ4.27,3.50,1.75,1.38mm规格拉丝模的各部分尺寸和角度,发现修复后胎圈钢丝拉拔模具存在定径带不明显、工作锥角度不合理和偏心等问题。研究确定修模原则:定径带长度应根据拉拔材料... 将需修复的拉丝模切开并测绘,利用Photoshop软件得到Φ4.27,3.50,1.75,1.38mm规格拉丝模的各部分尺寸和角度,发现修复后胎圈钢丝拉拔模具存在定径带不明显、工作锥角度不合理和偏心等问题。研究确定修模原则:定径带长度应根据拉拔材料、模具材料、润滑粉和拉拔工艺并通过试验确定;对应不同的道次压缩率选择工作锥角度。制定完善、系统、操作性强的磨模操作工艺,给出拉拔各道次模具孔型结构参数。采用新的磨模工艺修模后,模具平均吨钢丝损耗由0.16个降为0.09个。 展开更多
关键词 胎圈钢丝 拉丝模 拉拔工艺 拉丝模修复 道次压缩率
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提高三峡船闸通过能力的若干措施研究 被引量:8
2
作者 谢凯 胡亚安 周丰 《水运工程》 北大核心 2012年第1期79-82,共4页
三峡水库蓄水通航以来,通过三峡坝区货运量持续增长,通过能力已趋于饱和,而且船舶大型化发展迅速,目前通过船舶大约一半吃水大于原设计标准。科学合理地挖掘船闸的富余水深,增加过闸船舶吃水、提高船闸的通过量是当前需要解决的重要问... 三峡水库蓄水通航以来,通过三峡坝区货运量持续增长,通过能力已趋于饱和,而且船舶大型化发展迅速,目前通过船舶大约一半吃水大于原设计标准。科学合理地挖掘船闸的富余水深,增加过闸船舶吃水、提高船闸的通过量是当前需要解决的重要问题。采取理论研究与实船测试验证的方法,对三峡船闸的运行方式和过闸船舶、船舶吃水控制标准计算方法、船舶过闸实船试验、过闸船舶吃水控制标准等进行了系统的研究,取得了多项创新成果。 展开更多
关键词 三峡船闸 过闸船舶吃水 控制标准
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提高三峡船闸通过能力的若干措施研究 被引量:7
3
作者 谢凯 胡亚安 周丰 《水运工程》 北大核心 2015年第2期83-87,共5页
三峡水库蓄水通航以来,通过三峡坝区货运量持续增长,通过能力已趋于饱和,而且船舶大型化发展迅速,目前通过船舶大约一半吃水大于原设计标准。科学合理地挖掘船闸的富余水深,增加过闸船舶吃水、提高船闸的通过量是当前需要解决的重要问... 三峡水库蓄水通航以来,通过三峡坝区货运量持续增长,通过能力已趋于饱和,而且船舶大型化发展迅速,目前通过船舶大约一半吃水大于原设计标准。科学合理地挖掘船闸的富余水深,增加过闸船舶吃水、提高船闸的通过量是当前需要解决的重要问题。采取理论研究与实船测试验证的方法,对三峡船闸的运行方式和过闸船舶、船舶吃水控制标准计算方法、船舶过闸实船试验、过闸船舶吃水控制标准等进行了系统的研究,取得了多项创新成果。 展开更多
关键词 三峡船闸 过闸船舶吃水 控制标准
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首钢长钢万能法轧制45#工字钢的开发 被引量:2
4
作者 程向前 《轧钢》 2012年第4期63-66,共4页
介绍了首钢长治钢铁有限公司H型钢生产线自主开发45#工字钢的工艺方案、孔型设计和轧制规程设计,以及试生产过程中存在的问题及其改进措施,该45#工字钢的生产工艺稳定顺行,产品质量良好。
关键词 工字钢 孔型设计 万能轧机 轧制规程 X—H轧制法
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平均道次压缩率对钢丝性能的影响 被引量:3
5
作者 常秋 《金属制品》 2003年第6期10-12,共3页
经铅浴淬火且磷化处理后的 6 5钢丝由 4 .0mm拉拔到 1.70mm ,分别采用 7道次和 9道次进行拉拔 ,平均道次压缩率分别为 2 1.6 6 %和 17.2 9%。实验结果表明 :随着平均道次压缩率的减小 ,钢丝的扭转值平均提高 2 .6 1次 ,扭转性能合格率... 经铅浴淬火且磷化处理后的 6 5钢丝由 4 .0mm拉拔到 1.70mm ,分别采用 7道次和 9道次进行拉拔 ,平均道次压缩率分别为 2 1.6 6 %和 17.2 9%。实验结果表明 :随着平均道次压缩率的减小 ,钢丝的扭转值平均提高 2 .6 1次 ,扭转性能合格率由 6 9%提高到 92 % ;弯曲次数平均提高 0 .6 3次 ;钢丝抗拉强度值变化不大。 展开更多
关键词 平均道次压缩率 钢丝 路浴淬火 磷化处理 扭转值 抗拉强度 力学性能
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多丝大直径预应力钢绞线的断丝分析和解决措施 被引量:1
6
作者 岳黎明 吴光虎 +1 位作者 江渝 张宗前 《金属制品》 2009年第6期15-17,共3页
多丝大直径预应力钢绞线在张拉过程中经常断丝,主要有2方面原因:(1)生产过程中拉拔和捻制工序控制不当;(2)使用过程中用户操作不当和相关设施不匹配。解决方法:(1)生产时,单道次拉拔压缩率控制在13%~23%,拉丝模工作锥角控制在10°... 多丝大直径预应力钢绞线在张拉过程中经常断丝,主要有2方面原因:(1)生产过程中拉拔和捻制工序控制不当;(2)使用过程中用户操作不当和相关设施不匹配。解决方法:(1)生产时,单道次拉拔压缩率控制在13%~23%,拉丝模工作锥角控制在10°~14.5°,采用盐酸酸洗和中温中速磷化,杜绝使用潮湿的拉丝粉,使用智能型放线张力控制器控制捻制质量;(2)使用过程中采用正确的运输、装卸、储存、施工方法,并合理配置相关设施。 展开更多
关键词 多丝大直径预应力钢绞线 断丝 表面处理 道次压缩率 拉拔 捻制
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