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Erosion wear at the bend of pipe during tailings slurry transportation:Numerical study considering inlet velocity,particle size and bend angle 被引量:4
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作者 Qiusong Chen Hailong Zhou +3 位作者 Yunmin Wang Daolin Wang Qinli Zhang Yikai Liu 《International Journal of Minerals,Metallurgy and Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第8期1608-1620,共13页
Pipeline hydraulic transport is a highly efficient and low energy-consumption method for transporting solids and is commonly used for tailing slurry transport in the mining industry.Erosion wear(EW)remains the main ca... Pipeline hydraulic transport is a highly efficient and low energy-consumption method for transporting solids and is commonly used for tailing slurry transport in the mining industry.Erosion wear(EW)remains the main cause of failure in tailings slurry pipeline systems,particularly at bends.EW is a complex phenomenon influenced by numerous factors,but research in this area has been limited.This study performs numerical simulations of slurry transport at the bend by combining computational fluid dynamics and fluid particle tracking using a wear model.Based on the validation of the feasibility of the model,this work focuses on the effects of coupled inlet velocity(IV)ranging from 1.5 to 3.0 m·s^(-1),particle size(PS)ranging from 50 to 650μm,and bend angle(BA)ranging from 45°to 90°on EW at the bend in terms of particle kinetic energy and incidence angle.The results show that the maximum EW rate of the slurry at the bend increases exponentially with IV and PS and first increases and then decreases with the increase in BA with the inflection point at 60°within these parameter ranges.Further comprehensive analysis reveals that the sensitivity level of the three factors to the maximum EW rate is PS>IV>BA,and when IV is 3.0 m/s,PS is 650μm,and BA is 60°,the bend EW is the most severe,and the maximum EW rate is 5.68×10^(-6)kg·m^(-2)·s^(-1).In addition,When PS is below or equal to 450μm,the maximum EW position is mainly at the outlet of the bend.When PS is greater than 450μm,the maximum EW position shifts toward the center of the bend with the increase in BA.Therefore,EW at the bend can be reduced in practice by reducing IV as much as possible and using small particles. 展开更多
关键词 tailings transportation erosion wear pipe wear CFD numerical simulation
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基于骨料运移的高浓度充填管道磨损机制
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作者 王小林 郭进平 +2 位作者 吴爱祥 王洪江 李泽峰 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期2099-2111,共13页
高浓度充填管道磨损威胁矿山安全,但磨损机制尚不明析。采用CFD-DEM模拟高浓度充填管道磨蚀、骨料运移、骨料与管壁接触,结合理论分析和现场实测揭示管道磨损机制。结果表明:料浆承载力充足时,固液两相在管内呈柱塞流,骨料向管道中心运... 高浓度充填管道磨损威胁矿山安全,但磨损机制尚不明析。采用CFD-DEM模拟高浓度充填管道磨蚀、骨料运移、骨料与管壁接触,结合理论分析和现场实测揭示管道磨损机制。结果表明:料浆承载力充足时,固液两相在管内呈柱塞流,骨料向管道中心运移,管壁处形成减磨滑移层,管道四周磨损较均匀;反之,骨料在管底呈滑动床,管底磨损最严重。滑动床对管壁的作用力是柱塞流时的2.46~2.76倍,管底磨损是柱塞流时的1.48倍。骨料在管壁附近的运动轨迹类似波形线,以小角度接触管壁并滑滚,对管壁的切向力是法向力的27.44~30.84倍,管壁磨损受骨料切向刮擦主导。非稳态输送、粗糙管壁和过高浓度会劣化滑移层的减磨效果。根据模拟结果提出六条磨损防控措施,可供相关矿山借鉴。 展开更多
关键词 高浓度充填 管道磨蚀 骨料运移 磨损机制 CFD-DEM模拟 磨损防控
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基于DPM模型的变径管冲蚀磨损分析与结构改进
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作者 华剑 闫冲冲 董小庆 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第26期11238-11245,共8页
针对变径管冲蚀失效的问题,基于DPM模型、Realizeble k-ε模型和颗粒磨损方程对变径管进行数值模拟计算,分析流速、颗粒直径、质量流量、过渡倾角、改进后过渡圆角对变径管的冲蚀磨损规律和改进后变径管的性能。结果表明:过渡段与小径... 针对变径管冲蚀失效的问题,基于DPM模型、Realizeble k-ε模型和颗粒磨损方程对变径管进行数值模拟计算,分析流速、颗粒直径、质量流量、过渡倾角、改进后过渡圆角对变径管的冲蚀磨损规律和改进后变径管的性能。结果表明:过渡段与小径管相贯处冲蚀磨损最为严重;随流速、质量流量的增大和颗粒直径的减小,最大冲蚀速率逐渐增大,其中受流速的影响最大。过渡倾角由5°增加至35°,最大冲蚀速率在9.32×10^(-5) kg/(m^(2)·s)上下波动;由35°增加至85°,最大冲蚀速率整体上升、后大幅度下降;80°~85°时,最大冲蚀速率较小且受各因素的影响很小,尤其等于85°时,其最大冲蚀速率降低了23.5倍。结构改进后过渡圆角7.5~15 mm变径管的最大冲蚀速率小于改进前变径管,且冲蚀分布比较均匀;随过渡倾角的增大,结构改进后过渡圆角2.5~15 mm变径管与改进前变径管相比,管内最大压力相差逐渐减小,且改进后管内最大压力及应力均低于改进前变径管,管内压力最大降低了2.25倍。该结果可为实际作业中变径管的选用及结构设计与优化提供参考。 展开更多
关键词 变径管 数值模拟 冲蚀磨损 结构改进
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65Mn/Q235双金属复合管的热处理工艺优化及其耐磨性
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作者 王庭昆 樊剑 +3 位作者 李涛 马贤勇 李俊 李绍宏 《上海金属》 CAS 2024年第1期9-14,23,共7页
采用金相显微镜、扫描电子显微镜、洛氏硬度计、显微硬度计和磨粒磨损试验机,分析了65Mn/Q235双金属复合管在使用过程中失效的原因,并对其热处理工艺进行了优化。结果表明:65Mn钢中存在大量的未溶碳化物和层片状珠光体,导致其韧性降低... 采用金相显微镜、扫描电子显微镜、洛氏硬度计、显微硬度计和磨粒磨损试验机,分析了65Mn/Q235双金属复合管在使用过程中失效的原因,并对其热处理工艺进行了优化。结果表明:65Mn钢中存在大量的未溶碳化物和层片状珠光体,导致其韧性降低、焊缝硬度较低,使65Mn/Q235双金属复合管在服役过程中因耐磨性不足而失效。采用优化的热处理工艺即840℃保温10~30 min油冷后,65Mn/Q235双金属复合管的组织为均匀细小的马氏体,未溶碳化物和层片状珠光体基本消除,焊缝硬度得到提高,耐磨性明显改善。 展开更多
关键词 双金属复合管 65MN钢 热处理 耐磨性
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顶管机用盘形滚刀断裂原因分析
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作者 贾爽 马允郑 +2 位作者 吕庆洲 陈胜 康学勤 《失效分析与预防》 2024年第4期279-283,共5页
顶管机盘形滚刀在施工过程中出现断裂,严重影响施工效率且增加施工成本。对断裂和偏磨的盘形滚刀进行统计和分析,发现其断裂位置、形式有相似性,对滚刀质量的提高具有重要意义。对故障件进行外观观察、成分测试、硬度分布测试及金相组... 顶管机盘形滚刀在施工过程中出现断裂,严重影响施工效率且增加施工成本。对断裂和偏磨的盘形滚刀进行统计和分析,发现其断裂位置、形式有相似性,对滚刀质量的提高具有重要意义。对故障件进行外观观察、成分测试、硬度分布测试及金相组织测试,结果表明:盘形滚刀密封性较差,在施工过程中有砂石和泥浆进入滚刀内部,造成内部轴承失效,导致盘形滚刀不能自转且出现偏磨,滚柱相互挤压产生外推力,导致轴承外圈和刀圈均出现断裂,最终导致盘形滚刀断裂。建议改善盘形滚刀密封性,防止影响轴承运转的外部异物进入轴承,可有效避免滚刀早期失效。 展开更多
关键词 盘形滚刀 5Cr5MoSiV1 密封 顶管机 偏磨
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深井钻杆接头耐磨防护技术研究综述与展望
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作者 覃泳杰 王瑜 +2 位作者 张凯 薛婷 刘长硕 《钻探工程》 2024年第4期54-63,共10页
在深井、特深井钻探过程中,井下钻具处于高温、高压、高腐蚀环境,钻杆与外部岩层以及套管发生激烈的碰撞和磨损,钻具耐磨防护是需重点关注的问题。目前在钻杆接头上敷焊耐磨带是深井钻具防护的主要方法,对减少钻具磨损、延长钻具寿命起... 在深井、特深井钻探过程中,井下钻具处于高温、高压、高腐蚀环境,钻杆与外部岩层以及套管发生激烈的碰撞和磨损,钻具耐磨防护是需重点关注的问题。目前在钻杆接头上敷焊耐磨带是深井钻具防护的主要方法,对减少钻具磨损、延长钻具寿命起着重要作用。本文综述了国内外耐磨带技术发展研究现状,阐述了耐磨带失效原因以及关键性能评价测试方法,分析目前耐磨带技术发展的关键为耐磨带防脱落、耐磨带修复技术和套管友好型耐磨带材料研究。最后对耐磨带技术在深井、特深井应用发展趋势进行展望。 展开更多
关键词 钻具防护 钻杆接头 耐磨带 防脱落 修复 套管友好型 特深井
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压力钢管的应力与腐蚀监测系统设计与实现
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作者 马相 马国强 王大东 《科学技术创新》 2024年第6期43-46,共4页
水电站压力钢管在腐蚀及泥沙环境中服役,会遭受严重的泥沙磨损和介质腐蚀。压力钢管球阀段的结构健康监测,能够有效避免发生结构致命安全隐患,状态预测预警以及延长设备运营寿命。对于结构健康监测包括材料腐蚀及荷载作用下的结构承力安... 水电站压力钢管在腐蚀及泥沙环境中服役,会遭受严重的泥沙磨损和介质腐蚀。压力钢管球阀段的结构健康监测,能够有效避免发生结构致命安全隐患,状态预测预警以及延长设备运营寿命。对于结构健康监测包括材料腐蚀及荷载作用下的结构承力安全,进行应变等反映结构变化的参数和金属腐蚀的监测。 展开更多
关键词 压力钢管 磨损 腐蚀 结构健康监测
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钛合金弯管的冲蚀模拟及其仿生优化设计
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作者 席凯凯 葛鹏 +1 位作者 赵亮 杨一鸣 《有色金属加工》 CAS 2024年第5期38-45,67,共9页
针对冲蚀磨损及腐蚀导致的弯管刺漏、破裂等问题,文章以钛合金弯管为例,通过有限元模拟软件分析了弯曲角度、曲率半径、流体速度、粒径和质量流量对弯管最大冲蚀速率的影响规律。模拟结果表明,弯管易冲蚀磨损的区域主要分布在弯头的内... 针对冲蚀磨损及腐蚀导致的弯管刺漏、破裂等问题,文章以钛合金弯管为例,通过有限元模拟软件分析了弯曲角度、曲率半径、流体速度、粒径和质量流量对弯管最大冲蚀速率的影响规律。模拟结果表明,弯管易冲蚀磨损的区域主要分布在弯头的内壁面外侧区域,且随着弯曲角度的增加,易冲蚀区域的位置逐渐向出口靠近;最大冲蚀速率整体随曲率半径的增大而减小;最大冲蚀速率的变化对低速流体的流速更敏感;粒径对最大冲蚀速率的影响是由砂粒质量和砂粒数量两者共同决定的,且粒径的变化不会改变易冲蚀区域的位置;最大冲蚀速率随质量流量的增大而增大,最终趋于平缓。最后从仿生学角度出发,以自然界的沙漠红柳树皮为仿生原型,对易冲蚀磨损部位进行结构优化,以期延长钛合金弯管的使用寿命。 展开更多
关键词 钛合金弯管 腐蚀 磨损 最大冲蚀速率 仿生
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Si、Mn对耐磨无缝钢管耐磨性的影响
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作者 袁琴 张尧 +3 位作者 王善宝 赵波 解德刚 王熙翔 《钢管》 CAS 2024年第4期49-52,共4页
研究不同Si、Mn合金含量对耐磨无缝钢管力学性能、组织、硬度及耐磨性能的影响,对比4种实验钢热轧态和正火态的组织性能,相变温度以及淬火后实验钢的耐磨性能。结果表明:利用Mn合金提高钢的耐磨性时,Mn含量控制在0.9%左右时,钢管具有较... 研究不同Si、Mn合金含量对耐磨无缝钢管力学性能、组织、硬度及耐磨性能的影响,对比4种实验钢热轧态和正火态的组织性能,相变温度以及淬火后实验钢的耐磨性能。结果表明:利用Mn合金提高钢的耐磨性时,Mn含量控制在0.9%左右时,钢管具有较好的综合性能,耐磨性能较好;Mn含量过高降低钢的冲击韧性,Mn含量过低降低钢的淬火硬度,均对耐磨性不利;利用Si合金提高耐磨性时,钢管的耐磨性能最优;相比热轧后直接淬火工艺,钢管热轧后经正火+淬火工艺处理后耐磨性能更好。 展开更多
关键词 无缝钢管 SI合金 MN合金 耐磨性能
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铝合金钻杆冲蚀磨损原因分析
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作者 房精哲 闻亚星 +1 位作者 戴永国 吕拴录 《石油管材与仪器》 2024年第5期80-84,共5页
Φ147 mm钢接箍D16T铝合金钻杆在某油田的油气井中使用时发生了冲蚀磨损失效。为了确定其失效的原因,对该铝合金钻杆的冲蚀磨损形貌进行了宏观和微观分析,对其接头的结构尺寸进行了测量分析,对其管体材料的化学成分、力学性能和金相组... Φ147 mm钢接箍D16T铝合金钻杆在某油田的油气井中使用时发生了冲蚀磨损失效。为了确定其失效的原因,对该铝合金钻杆的冲蚀磨损形貌进行了宏观和微观分析,对其接头的结构尺寸进行了测量分析,对其管体材料的化学成分、力学性能和金相组织进行了试验分析。结果表明,该铝合金钻杆管体材料的化学成分符合ISO 209:2007标准的要求,但其拉伸性能不符合ISO 15546:2007标准要求。钻杆钢接箍与铝合金管体外螺纹接头上扣连接后,其管体外螺纹端部与接箍内表面的交界部位存在凸起台阶结构,因而在使用时钻井液在凸起台阶部位形成了紊流,冲蚀磨损了凸起的钻杆外螺纹端部,因此该铝合金钻杆接箍内的凸起台阶结构是冲蚀磨损失效的主要原因。钻杆材料的强度越低,冲蚀磨损的速度越快,即钻杆管体材料的抗拉强度和屈服强度低于标准的要求是冲蚀磨损失效的次要原因。建议在设计加工时,钻杆管体外螺纹接头与钢接箍连接后其接头内表面交界部位应保持平滑过渡,即不应有凸起台阶;另外,应采用高强度的铝合金材料制造钻杆管体。 展开更多
关键词 铝合金钻杆 冲蚀磨损 接箍 凸起台阶
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超声振动对42CrMo铸钢管道硬度和耐磨性的影响
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作者 丁冰冰 张森 闫悦敏 《焊管》 2024年第9期28-33,共6页
为了探讨超声振动对42CrMo铸钢管道硬度和耐磨性的影响,分别在激励频率为0 kHz(无超声振动)、20 kHz和25 kHz的超声振动下制备检测试样。使用Rtec摩擦试验机,获得了不同载荷条件下平均摩擦系数和摩擦稳定系数的变化规律。采用超声波清... 为了探讨超声振动对42CrMo铸钢管道硬度和耐磨性的影响,分别在激励频率为0 kHz(无超声振动)、20 kHz和25 kHz的超声振动下制备检测试样。使用Rtec摩擦试验机,获得了不同载荷条件下平均摩擦系数和摩擦稳定系数的变化规律。采用超声波清洗机对摩擦后的试样进行处理,并采用电子天平进行测量,得出磨损质量的变化规律。将硬度研究与金相观察相结合,得出了超声波振动对试样微观组织和表面硬度的影响规律。通过电子探针显微镜分析微磨损形态,结合元素分布测试结果,解释了超声振动对试样材料耐磨性的影响机理。研究表明,将超声振动应用于管道铸造的工艺过程中,可以显著提高管道的硬度、耐磨性和摩擦稳定性,特别是当激励频率为20 kHz时,管材力学性能的提升效果更显著。 展开更多
关键词 超声振动 42CrMo铸钢 管道硬度 耐磨性
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基于CFD的弯管抗冲蚀结构优化研究
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作者 王云龙 徐志刚 杨骏杰 《河南科技》 2024年第20期47-50,共4页
【目的】针对水力压裂高压管汇含砂压裂液冲蚀问题,分析弯管冲蚀影响因素并提出优化手段减少弯管受冲蚀程度。【方法】运用FLUENT软件,基于DPM模型、Realizable k-ε湍流模型,根据实际工况条件对90°弯管进行冲蚀仿真分析。【结果... 【目的】针对水力压裂高压管汇含砂压裂液冲蚀问题,分析弯管冲蚀影响因素并提出优化手段减少弯管受冲蚀程度。【方法】运用FLUENT软件,基于DPM模型、Realizable k-ε湍流模型,根据实际工况条件对90°弯管进行冲蚀仿真分析。【结果】结果表明,新型弯管结构可以有效降低弯管冲蚀磨损程度。在相同工况下,优化后最大冲蚀速率为1.861×10^(-5) kg/(m^(2)·s),相较于优化前减少了41.6%。【结论】经过分析可知,改变弯管形状、增加弯管处管径可有效减少弯管受冲蚀程度。 展开更多
关键词 水力压裂 高压管汇 数值模拟 冲蚀磨损
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八钢2500m^(3)高炉直吹管烧穿原因及对策探讨
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作者 李胜强 《新疆钢铁》 2024年第2期112-114,共3页
本文结合八钢新区ABC高炉直吹管的特点和2022年度以前直吹管送风装置的烧穿事故,分析了其对高炉生产和安全的影响,通过对直吹管使用过程中发红的控制,以及残骸烧损的诊断、分析,制定了针对性的防范措施,延长了直吹管的使用寿命、有效杜... 本文结合八钢新区ABC高炉直吹管的特点和2022年度以前直吹管送风装置的烧穿事故,分析了其对高炉生产和安全的影响,通过对直吹管使用过程中发红的控制,以及残骸烧损的诊断、分析,制定了针对性的防范措施,延长了直吹管的使用寿命、有效杜绝了直吹管烧穿事故的发生,并取得了较好的效果。 展开更多
关键词 直吹管 烧穿 煤枪磨损
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激光熔覆工艺在电厂锅炉热管修复中的使用
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作者 吴小明 《电力系统装备》 2024年第8期144-146,共3页
锅炉热管修复是运维工作的重点内容,旨在提高管道的耐磨损性能,保证锅炉的运行安全。文章分析了电厂锅炉热管磨损的原因及危害,指出了激光熔覆工艺的原理和优势;通过试验方式对激光熔覆合金复合涂层的耐腐蚀性能进行了说明,并以案例方... 锅炉热管修复是运维工作的重点内容,旨在提高管道的耐磨损性能,保证锅炉的运行安全。文章分析了电厂锅炉热管磨损的原因及危害,指出了激光熔覆工艺的原理和优势;通过试验方式对激光熔覆合金复合涂层的耐腐蚀性能进行了说明,并以案例方式评价了该工艺在电厂锅炉热管修复中的应用效果。结果显示,锅炉热管增加激光熔覆层后,不仅提高了管道防磨性能,而且锅炉运行参数稳定,表明该工艺可在热管修复中推广应用。 展开更多
关键词 电厂锅炉 热管磨损 激光熔覆技术 耐腐蚀性能 热管修复
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主动钻杆公接头加工工艺技术研究
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作者 蒋开勇 《煤矿机械》 2024年第9期100-102,共3页
主动钻杆是自动钻机的关键零部件之一,在自动钻机钻进过程中起至关重要的作用,而主动钻杆公接头螺纹使用寿命的高低直接决定自动钻机的钻进效率,其质量优劣主要取决于公接头热处理加工工艺。原公接头渗碳、淬火后的防渗部位依然硬度过... 主动钻杆是自动钻机的关键零部件之一,在自动钻机钻进过程中起至关重要的作用,而主动钻杆公接头螺纹使用寿命的高低直接决定自动钻机的钻进效率,其质量优劣主要取决于公接头热处理加工工艺。原公接头渗碳、淬火后的防渗部位依然硬度过高、渗层过深,摩擦焊接端及外螺纹表面被淬透,螺纹表面抗冲击韧性较差,使用过程中主动钻杆摩擦焊缝及公接头螺纹易脆断,进尺较浅。为解决该问题,研究采用了新型的加工工艺方法,提升了主动钻杆公接头螺纹耐磨性及摩擦焊缝接头的综合力学性能,避免渗碳、淬火后涂抹防渗剂的各种弊端及质量问题,其适应性增强,质量可靠,提高了主动钻杆的使用寿命。 展开更多
关键词 主动钻杆 公接头 渗碳淬火 螺纹脆断 耐磨性 质量可靠
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直连绳索取心钻杆分区热处理技术研究
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作者 何蕙岚 王久全 +7 位作者 李秋玥 丁向忠 谷孝宾 罗巍 吴树军 高科 赵研 李旭 《钻探工程》 2024年第3期125-130,共6页
为了提高绳索取心钻杆的性能,对直连绳索取心钻杆的受力情况、结构特点以及传统处理工艺进行分析,提出了分区热处理的工艺。通过对两端进行热加工处理,使钻杆中间管体区域和两端热处理螺纹区域性能出现差异,提高两端综合强度的同时改善... 为了提高绳索取心钻杆的性能,对直连绳索取心钻杆的受力情况、结构特点以及传统处理工艺进行分析,提出了分区热处理的工艺。通过对两端进行热加工处理,使钻杆中间管体区域和两端热处理螺纹区域性能出现差异,提高两端综合强度的同时改善螺纹部分的受力状态,可使钻杆柱既具有高强度又兼具柔性,大幅提高钻杆机械性能以及耐磨性。其中调质硬度HRC33~38能在保证管体延伸率与正火、回火基本一致的情况下,强度提高37.7%,硬度提高40%,抗冲击性提高46.7%。调质硬度HRC38~42时,材料的耐磨性提高9.1%。更适合全液压钻机施工及深孔钻进,为钻探施工提供了钻机、钻杆配套性的优选方案。 展开更多
关键词 直连绳索取心钻杆 分区热处理 综合机械性能 调质硬度 耐磨损
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疏浚钢管直管段磨损试验研究 被引量:1
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作者 李洪彬 李董 +2 位作者 倪福生 蒋爽 顾磊 《中国港湾建设》 2023年第6期36-40,共5页
输送钢管的磨损一直是疏浚行业重点研究的问题之一,文章对管径DN50,材质Q235,长度300 mm的直管段在40%粗砂体积浓度下的磨损以及粗砂自身磨损情况进行了试验研究。结果发现,同一批次粗砂在4.2 m/s流速下持续对直管段的磨损率随时间呈下... 输送钢管的磨损一直是疏浚行业重点研究的问题之一,文章对管径DN50,材质Q235,长度300 mm的直管段在40%粗砂体积浓度下的磨损以及粗砂自身磨损情况进行了试验研究。结果发现,同一批次粗砂在4.2 m/s流速下持续对直管段的磨损率随时间呈下降趋势,前8 h的磨损率为1.875 g/(h·m),后2次16 h的磨损率仅为0.52 g/(h·m)和0.42 g/(h·m),经40 h磨损后,粗砂中值粒径由0.82 mm降至0.75 mm;不同批次粗砂在4.2 m/s流速下每8 h对直管段磨损量与时间成线性关系,斜率约为0.5188,平均磨损率约为1.736 g/(h·m),试验前后粗砂中值粒径基本不变;粗砂对直管段的磨损率随流速增大而增大,在2.2 m/s、3.2 m/s和4.2 m/s流速下的磨损率分别为0.625 g/(h·m)、1.25 g/(h·m)、1.875 g/(h·m),与流速成线性关系,试验前后的粗砂中值粒径基本不变,但在5.2 m/s流速下,直管段磨损率陡增至3.54 g/(h·m),粗砂中值粒径由0.82 mm降至0.72 mm。研究结果可为管道磨损估算,以及管道磨损的数值仿真提供试验数据支撑。 展开更多
关键词 磨损率 磨损 直管段 疏浚
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双金属复合管自动穿管机组研发
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作者 寇永乐 梁国栋 +2 位作者 马海宽 洪源隆 彭磊 《机械工程与自动化》 2023年第3期104-105,108,共3页
在研究双金属复合管穿管工艺的基础上开发了适合基管直径为114 mm~660 mm的双金属复合管自动穿管机组。穿管机组主要由基管储料台架及上料翻板、基管对齐及压紧装置、衬管储料台架及翻料装置、自动推管装置、衬管端部支撑装置等部分组... 在研究双金属复合管穿管工艺的基础上开发了适合基管直径为114 mm~660 mm的双金属复合管自动穿管机组。穿管机组主要由基管储料台架及上料翻板、基管对齐及压紧装置、衬管储料台架及翻料装置、自动推管装置、衬管端部支撑装置等部分组成。详细介绍了每个部分的组成与功能,为具体设计双金属复合管穿管机组提供了依据。 展开更多
关键词 双金属复合管 穿管机 基管 衬管
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聚氨酯管开裂原因
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作者 贾仕君 孙明正 《理化检验(物理分册)》 CAS 2023年第4期57-61,共5页
某机器人装备聚氨酯管发生开裂,采用宏观观察、红外光谱分析、力学性能测试、扫描电镜及能谱分析等方法对其开裂原因进行分析。结果表明:聚氨酯管并未发生热氧老化及紫外老化;环境中的细小铝颗粒对管件表面造成磨损,损伤处成为应力集中... 某机器人装备聚氨酯管发生开裂,采用宏观观察、红外光谱分析、力学性能测试、扫描电镜及能谱分析等方法对其开裂原因进行分析。结果表明:聚氨酯管并未发生热氧老化及紫外老化;环境中的细小铝颗粒对管件表面造成磨损,损伤处成为应力集中点并萌生裂纹,裂纹进一步扩展并贯穿管壁,最终导致内部介质泄漏。 展开更多
关键词 聚氨酯管 裂纹 磨损 热氧老化
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混凝土泵送管道的低碳技术与工程研究
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作者 黄启有 周朝辉 +3 位作者 黄晓研 田桂萍 李盼 周洲 《建材世界》 2023年第3期58-62,共5页
针对市场上混凝土泵车的单层弯管不耐磨、双层弯管价格贵的问题,在耐磨管道方面进行颠覆性的低碳技术创新,设计出独特的新型组合结构耐磨管件,破解了轴承钢材料成型焊接等关键结构工艺难题。基于轻装、耐磨、低耗、廉价、高效的管道,首... 针对市场上混凝土泵车的单层弯管不耐磨、双层弯管价格贵的问题,在耐磨管道方面进行颠覆性的低碳技术创新,设计出独特的新型组合结构耐磨管件,破解了轴承钢材料成型焊接等关键结构工艺难题。基于轻装、耐磨、低耗、廉价、高效的管道,首次提出我国混凝土管业资源节约型降耗的方案,主张管道的低碳技术与工程研究。 展开更多
关键词 资源节约 泵送耐磨管道 低碳技术 降耗减排案例 工程研究
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