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邯钢120 t转炉“留渣+双渣”脱磷工艺研究 被引量:8
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作者 高福彬 李建文 王玉刚 《河南冶金》 2020年第3期23-26,42,共5页
对“留渣+双渣”冶炼工艺的热力学条件进行了计算分析。计算表明,脱磷期温度在1360~1410℃之间,碱度在1.6~1.7之间,TFe含量在15%~20%之间最利于“留渣+双渣”工艺转炉脱磷。经现场实际试验表明该工艺能够降低炼钢渣料的消耗,减少渣量,... 对“留渣+双渣”冶炼工艺的热力学条件进行了计算分析。计算表明,脱磷期温度在1360~1410℃之间,碱度在1.6~1.7之间,TFe含量在15%~20%之间最利于“留渣+双渣”工艺转炉脱磷。经现场实际试验表明该工艺能够降低炼钢渣料的消耗,减少渣量,进而降低炼钢工序成本。 展开更多
关键词 转炉炼钢 “留+渣”工艺 转炉脱磷 石灰消耗
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氧气转炉“留渣+双渣”炼钢工艺技术分析 被引量:3
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作者 赵云珠 《中国新技术新产品》 2015年第20期95-95,共1页
氧气转炉"留渣+双渣"炼钢工艺技术属于一种新型工艺,SGRS工艺利用转炉终渣在下一炉脱磷阶段重复使用的特点,能够达到降低原辅料消耗的目的。在使用该种工艺时,需要对炉底的液态渣进行固化处理,在完成固化工作之后,即可将铁水... 氧气转炉"留渣+双渣"炼钢工艺技术属于一种新型工艺,SGRS工艺利用转炉终渣在下一炉脱磷阶段重复使用的特点,能够达到降低原辅料消耗的目的。在使用该种工艺时,需要对炉底的液态渣进行固化处理,在完成固化工作之后,即可将铁水与废钢装入其中,开展脱磷吹炼,这一步骤完成后即可开展倒渣工作,并步入到脱碳环节中,结束出钢与留渣工作,循环往复。本文主要分析氧气转炉"留渣+双渣"炼钢工艺技术的应用。 展开更多
关键词 氧气转炉“留+渣” 炼钢工艺技术 分析
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“留渣+双渣”转炉炼钢工艺高效脱磷技术 被引量:1
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作者 王冠华 《山西冶金》 CAS 2023年第2期37-39,共3页
研究“留渣+双渣”工艺能够促进转炉炼钢效率的提升。因此对该技术转炉冶炼过程控制进行了试验研究,介绍了脱磷器高效脱磷工艺,研究了井下定向钻进技术及煤层底板注浆加固技术,使钻孔效率得到了提升,加固效果得到了保障。
关键词 “留+渣” 转炉炼钢 高效脱磷技术
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转炉“留渣+双渣”炼钢工艺研究 被引量:2
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作者 嵇立磊 《冶金与材料》 2022年第4期16-17,20,共3页
作为当下我国钢铁产品企业生产最常应用到的工艺形态,转炉“留渣+双渣”炼钢工艺的科学应用极为关键,是提升钢铁产品整体质量与产量的关键工艺类型。文章以某钢铁产业产品企业为例,就其所应用的转炉“留渣+双渣”炼钢工艺的基本流程进... 作为当下我国钢铁产品企业生产最常应用到的工艺形态,转炉“留渣+双渣”炼钢工艺的科学应用极为关键,是提升钢铁产品整体质量与产量的关键工艺类型。文章以某钢铁产业产品企业为例,就其所应用的转炉“留渣+双渣”炼钢工艺的基本流程进行了简要分析,并详细阐述了转炉“留渣+双渣”炼钢工艺的实践要点,希望能够为同行业工作者提供一些帮助。 展开更多
关键词 转炉“留+渣”炼钢工艺 工艺简述 实践要点
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高废钢比条件下转炉“留渣+双渣”脱磷工艺分析
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作者 李臻 《中国科技期刊数据库 工业A》 2021年第1期170-170,共1页
本文选取高废钢比条件下转炉留渣为研究立足点,对最新脱磷工艺进行分析,在研究过程中,使用了脱磷反应公式,明确炉渣中碱度、FeO和CaO含量对脱磷工艺产生的具体影响,并对留渣过程进行调整,明确脱磷技术应用重要性,提出可行的脱磷工艺实... 本文选取高废钢比条件下转炉留渣为研究立足点,对最新脱磷工艺进行分析,在研究过程中,使用了脱磷反应公式,明确炉渣中碱度、FeO和CaO含量对脱磷工艺产生的具体影响,并对留渣过程进行调整,明确脱磷技术应用重要性,提出可行的脱磷工艺实现路径,即应用“留渣+双渣”方法,减少初期渣形成时间,并提高P\S去除效率,可节约石灰使用量,达到高效脱磷目标。 展开更多
关键词 高废钢比 转炉“留+渣” 脱磷工艺
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复吹转炉“留渣-双渣”脱磷工艺试验 被引量:9
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作者 孟华栋 杨勇 +3 位作者 姚同路 贺庆 林腾昌 李龙飞 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第7期622-628,共7页
在国内某转炉钢厂采用“留渣-双渣”工艺技术进行脱磷工艺试验。结果表明:随着转炉前期脱磷率不断升高,终点脱磷率不断提高。铁水硅含量对前期脱磷率的影响最大。根据铁水成分,在冶炼前期适当降低供氧强度、降低气固氧比、加入适量石灰... 在国内某转炉钢厂采用“留渣-双渣”工艺技术进行脱磷工艺试验。结果表明:随着转炉前期脱磷率不断升高,终点脱磷率不断提高。铁水硅含量对前期脱磷率的影响最大。根据铁水成分,在冶炼前期适当降低供氧强度、降低气固氧比、加入适量石灰及烧结矿,均有利于前期脱磷率的提高。在一倒时每吨钢液加入4~8 kg石灰,不影响出钢温度,可提高一倒-终点阶段脱磷率,同时可提高终点脱磷率。从终点的控制效果可知,终点炉渣碱度应保持不小于3.0,炉渣中FeO质量分数在16%~20%,并适当降低终点出钢温度在1 610~1 630℃,有利于终点脱磷率的提高。通过加强熔池搅拌,促进钢渣反应趋于平衡,有利于终点磷分配比提高,从而可进一步提高终点脱磷率。 展开更多
关键词 复吹转炉 “留-渣”工艺 脱磷率 工艺优化
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