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1Cr18Ni9不锈弹簧钢丝冷拔组织分析 被引量:5
1
作者 王效光 岳晓岱 张麦仓 《金属制品》 2011年第4期42-47,共6页
1Cr18Ni9不锈弹簧钢丝拉拔过程中的强化形式主要是形变强化,强化效果由3种因素造成:奥氏体加工硬化、形变诱发马氏体强化和马氏体加工硬化,其中形变诱发马氏体强化是主要因素。经过总压缩率为43.7%拉拔后,在白亮的奥氏体基体上有黑色的... 1Cr18Ni9不锈弹簧钢丝拉拔过程中的强化形式主要是形变强化,强化效果由3种因素造成:奥氏体加工硬化、形变诱发马氏体强化和马氏体加工硬化,其中形变诱发马氏体强化是主要因素。经过总压缩率为43.7%拉拔后,在白亮的奥氏体基体上有黑色的呈板条分布的马氏体;经过总压缩率为75%拉拔后,奥氏体进一步转化为马氏体,板条状的马氏体大部分发生扭曲变形;经过超过90%总压缩率拉拔后,横截面上晶界遭到破坏,晶粒更加细小,形变马氏体数量明显增加,纵截面上细小的马氏体纤维中间出现白亮的奥氏体细小纤维组织。X射线衍射分析表明:经过不同总压缩率拉拔的钢丝衍射图谱中出现了明显的马氏体衍射峰ε和α′,随着总压缩率的增大,奥氏体衍射峰强度逐渐降低,马氏体衍射峰强度则逐渐增加。当总压缩率为96%时,马氏体组织的体积分数达到97.63%。 展开更多
关键词 1CR18NI9 不锈弹簧钢 形变马氏体 加工硬化 X射线衍射分析 总压缩率
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18——8奥氏体不锈弹簧钢丝强化工艺研究
2
作者 吴武楠 汪洪明 徐效谦 《金属制品》 1990年第3期13-18,共6页
本文在试验工作基础上,讨论18—8型奥氏体不锈弹簧钢丝存在强度低,强力不足等技术问题。并提出强化钢丝力学性能的技术措施。认为钢中各元素强烈影响钢丝冷拔加工诱发马氏体强化相的成分和数量,必须控制碳量,限定镍当量;钢丝强度与冷拔... 本文在试验工作基础上,讨论18—8型奥氏体不锈弹簧钢丝存在强度低,强力不足等技术问题。并提出强化钢丝力学性能的技术措施。认为钢中各元素强烈影响钢丝冷拔加工诱发马氏体强化相的成分和数量,必须控制碳量,限定镍当量;钢丝强度与冷拔形变量大致呈线性关系,可通过控制部分形变量和总形变量调整钢丝力学性能;用适当的制度时效处理后,可略微提高钢丝强度,其效果与钢的成分及冷拔形变强度有关。实施了这些技术措施,可生产出力学性能优异的18—8型不锈弹簧钢丝。 展开更多
关键词 钢丝 热处理 强化 不锈弹簧钢
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18-8型不锈弹簧钢丝生产工艺探讨
3
作者 支怀峰 《金属制品》 2000年第3期30-31,共2页
为提高 18 -8型不锈弹簧钢丝的质量水平 ,从原材料选择、固溶处理、拉拔、矫直等方面进行探讨 ,找出相关的技术要点 ,即控制C、N、Cr、Ni、Mn和Si含量 ;固溶处理温度为 10 50~ 110 0℃ ;分配好压缩率 ,控制好拉拔速度 ;
关键词 不锈弹簧钢 化学成分固溶处理 矫直 生产工艺
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提高冷轧铬镍型不锈弹簧钢带性能的工艺探讨
4
作者 丛家骅 《大连特殊钢》 1989年第6期20-25,共6页
关键词 钢带 冷轧 不锈弹簧钢
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oCr17Ni7Al沉淀硬化型不锈弹簧钢带工艺性能研究
5
作者 邓之克 《大连特殊钢》 1990年第3期15-19,共5页
关键词 不锈弹簧钢 oCr17Ni7Al 工艺性能
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1Cr18Ni9不锈钢弹簧钢丝的试制
6
作者 张榕康 《天津冶金》 CAS 1990年第1期62-63,共2页
关键词 钢丝 不锈弹簧钢 1CR18NI9 试制
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影响不锈弹簧疲劳性能因素分析 被引量:3
7
作者 薛文虎 周海军 陶志刚 《金属制品》 2011年第1期65-67,共3页
汽车门锁用WPBφ0.80 mm不锈弹簧在做锁体寿命试验时,同批次寿命差异较大。对疲劳寿命为28723次的弹簧断口进行分析,弹簧表面出现纵向裂纹;对原料晶粒度进行测定,疲劳寿命为17万~18万次的原料晶粒度为6.5级,疲劳寿命约23万次的原料晶... 汽车门锁用WPBφ0.80 mm不锈弹簧在做锁体寿命试验时,同批次寿命差异较大。对疲劳寿命为28723次的弹簧断口进行分析,弹簧表面出现纵向裂纹;对原料晶粒度进行测定,疲劳寿命为17万~18万次的原料晶粒度为6.5级,疲劳寿命约23万次的原料晶粒度为9级。通过采用新旧模具生产的弹簧钢丝加工成扭簧后,疲劳寿命分别约24万次和22万次。采用酸浸试验加强对原料的检测,选择细晶粒原料,提高模具质量等措施可有效提高扭簧的疲劳寿命。 展开更多
关键词 不锈弹簧钢 疲劳寿命 裂纹 晶粒度 模具质量
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0Cr17Ni7Al弹簧钢丝绕簧断裂分析
8
作者 郭燕飞 陈涵 +1 位作者 孙克强 李居强 《物理测试》 CAS 2020年第2期28-31,共4页
7.5 mm的0Cr17Ni7Al不锈弹簧钢丝在绕簧过程中一件弹簧在弯钩处断裂,通过生产质控过程调查、化学成分分析、金相检验、显微硬度检测和扫描电镜断口观察等方法对弹簧绕簧断裂的原因进行了分析。结果表明:弹簧断裂起源于表面缺陷处,该表... 7.5 mm的0Cr17Ni7Al不锈弹簧钢丝在绕簧过程中一件弹簧在弯钩处断裂,通过生产质控过程调查、化学成分分析、金相检验、显微硬度检测和扫描电镜断口观察等方法对弹簧绕簧断裂的原因进行了分析。结果表明:弹簧断裂起源于表面缺陷处,该表面缺陷为钢丝吊装或转运过程中发生剐蹭或磕碰所致,弹簧在绕制弯钩时在该处形成应力集中,在弯曲应力的作用下,裂纹迅速扩展,导致弹簧弯钩过程中发生断裂。建议钢丝使用过程中加强表面质量检验,以免在弹簧表面形成潜在失效断裂的裂纹源。 展开更多
关键词 不锈弹簧钢 断裂 表面缺陷 金相检验 显微硬度
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信息博览
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《河南科技》 2001年第6期44-45,共2页
关键词 粘度指数 不锈弹簧钢 内燃机油 动力电池 跨越计划 粉皮加工 郑州日产汽车有限公司 虚拟社区 改进剂 最大冰晶生成带
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柴油机共轨系统用耐3亿次高应力循环的针阀弹簧
10
作者 Bo Svensson 王瑞红 《国外铁道机车与动车》 2016年第1期14-15,共2页
介绍了一种柴油机共轨系统用具有较高抗疲劳强度性能的双相不锈钢弹簧钢丝。
关键词 双相不锈弹簧钢 抗疲劳强度 共轨系统
原文传递
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