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桥口油田天然气驱提高采收率室内实验研究
被引量:
5
1
作者
许振华
龚宝强
+5 位作者
许振波
胡梅
杨方方
曾小军
白莲
袁云
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期206-209,共4页
本实验研究是针对中原桥口油田南八仙浅层桥69-08井注天然气项目进行的。该井油藏温度50℃,原始地层压力10.11 MPa,饱和压力9.43 MPa,脱气原油50℃粘度0.96 mPa.s,20℃密度0.7642 g/cm3,实测油气比200m3/m3。采用PVTsim10.0软件得到模...
本实验研究是针对中原桥口油田南八仙浅层桥69-08井注天然气项目进行的。该井油藏温度50℃,原始地层压力10.11 MPa,饱和压力9.43 MPa,脱气原油50℃粘度0.96 mPa.s,20℃密度0.7642 g/cm3,实测油气比200m3/m3。采用PVTsim10.0软件得到模拟油藏相图,表明该油藏为不饱和油藏,在油藏压力下开采时油藏流体以单相渗流,油藏流体临界温度331.6℃,临界压力7.66 MPa。注入气为含甲烷89.3%的油藏深层天然气。用3种方法预测的最小混相压力(MMP)值均大于在CFS-200型混相驱实验装置上通过长1.22 m、内径6.35 mm、渗透率7.5μm2的填砂细管测得的MMP值(18 MPa),偏差在+22.2%^+77.8%。在细管驱替实验中,随注入压力增大(10.11~22.0 MPa),气体突破体积(0.79~0.86 PV)、突破时采出程度(49.8%~74.0%)、最终采出程度(59.0%~91.0%)均增大,即混相驱与非混相驱相比,见气晚而采出程度高;在混相驱中,注入压力的影响较小。图6表2参6。
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关键词
相图
油藏流体
天然气驱
细管驱替实验
最低混相压力
注入压力
中原桥口油田
气体突破
提高采收率
下载PDF
职称材料
桥口油田注水压力升高原因与治理措施
被引量:
6
2
作者
程宝生
高瑞民
刘淑萍
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第3期233-236,292,共5页
中原桥口油田注水压力高 ,30 %以上注水井欠注。基于该砂岩油藏特性及开发状况 ,通过储层岩心流动、污染和解堵实验 ,发现注水压力升高的原因 ,一是模拟地层温度下 (95℃ )地层水和注入水产生夹带CaCO3 的CaSO4垢 ,垢沉积堵塞注水井近...
中原桥口油田注水压力高 ,30 %以上注水井欠注。基于该砂岩油藏特性及开发状况 ,通过储层岩心流动、污染和解堵实验 ,发现注水压力升高的原因 ,一是模拟地层温度下 (95℃ )地层水和注入水产生夹带CaCO3 的CaSO4垢 ,垢沉积堵塞注水井近井地带 ,二是频繁的调剖、堵水作业封堵了高渗通道 ,油水井连通性变差 ,低渗透层也受到伤害 ,超细水泥 /膨润土污染后的低渗岩心伤害不易恢复 ;提出的综合治理措施如下 :①注水初期对注水井进行粘土稳定处理 ,地层伤害后可注活性水改善渗透率 ,严格控制注水水质 (提出了包括表面和界面张力在内的 6条水质水性标准 ) ;②注水方式合理化 ,注水井井距以 2 5 0~ 30 0m为宜 ,注水压力 <35MPa ,注水强度≤ 4 .80m3 /m·d ;③高效螯合有机复合缓速酸解除岩心伤害的效果最好 ,盐酸和胶束酸略有效果 ,土酸有反效果 ;④用柴油携带的超细纳米活性聚硅粉在 1口井试用 ,增注降压效果很好 。
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关键词
桥口
油田
注水压力
升高原因
治理措施
注水井
地层伤害
解堵剂
酸化液
中原桥口油田
下载PDF
职称材料
题名
桥口油田天然气驱提高采收率室内实验研究
被引量:
5
1
作者
许振华
龚宝强
许振波
胡梅
杨方方
曾小军
白莲
袁云
机构
中国石化中原油田公司采油工程技术研究院
中原石油勘探局钻井研究院
濮阳三力化工总厂
长城公司
中国石化中原油田公司采油一厂
出处
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第3期206-209,共4页
文摘
本实验研究是针对中原桥口油田南八仙浅层桥69-08井注天然气项目进行的。该井油藏温度50℃,原始地层压力10.11 MPa,饱和压力9.43 MPa,脱气原油50℃粘度0.96 mPa.s,20℃密度0.7642 g/cm3,实测油气比200m3/m3。采用PVTsim10.0软件得到模拟油藏相图,表明该油藏为不饱和油藏,在油藏压力下开采时油藏流体以单相渗流,油藏流体临界温度331.6℃,临界压力7.66 MPa。注入气为含甲烷89.3%的油藏深层天然气。用3种方法预测的最小混相压力(MMP)值均大于在CFS-200型混相驱实验装置上通过长1.22 m、内径6.35 mm、渗透率7.5μm2的填砂细管测得的MMP值(18 MPa),偏差在+22.2%^+77.8%。在细管驱替实验中,随注入压力增大(10.11~22.0 MPa),气体突破体积(0.79~0.86 PV)、突破时采出程度(49.8%~74.0%)、最终采出程度(59.0%~91.0%)均增大,即混相驱与非混相驱相比,见气晚而采出程度高;在混相驱中,注入压力的影响较小。图6表2参6。
关键词
相图
油藏流体
天然气驱
细管驱替实验
最低混相压力
注入压力
中原桥口油田
气体突破
提高采收率
Keywords
phase diagram
reservoir fluid
natural gas drive
,lira tube driving test
minimum miscibility pressure ( MMP )
gas injectionpressure ) gas breakthrough
enhancement in oil recovery
Qiaokou oil field in Zhongyuan
分类号
TE357.45 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
桥口油田注水压力升高原因与治理措施
被引量:
6
2
作者
程宝生
高瑞民
刘淑萍
机构
中国石化中原油田分公司采油工程技术研究院
出处
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第3期233-236,292,共5页
文摘
中原桥口油田注水压力高 ,30 %以上注水井欠注。基于该砂岩油藏特性及开发状况 ,通过储层岩心流动、污染和解堵实验 ,发现注水压力升高的原因 ,一是模拟地层温度下 (95℃ )地层水和注入水产生夹带CaCO3 的CaSO4垢 ,垢沉积堵塞注水井近井地带 ,二是频繁的调剖、堵水作业封堵了高渗通道 ,油水井连通性变差 ,低渗透层也受到伤害 ,超细水泥 /膨润土污染后的低渗岩心伤害不易恢复 ;提出的综合治理措施如下 :①注水初期对注水井进行粘土稳定处理 ,地层伤害后可注活性水改善渗透率 ,严格控制注水水质 (提出了包括表面和界面张力在内的 6条水质水性标准 ) ;②注水方式合理化 ,注水井井距以 2 5 0~ 30 0m为宜 ,注水压力 <35MPa ,注水强度≤ 4 .80m3 /m·d ;③高效螯合有机复合缓速酸解除岩心伤害的效果最好 ,盐酸和胶束酸略有效果 ,土酸有反效果 ;④用柴油携带的超细纳米活性聚硅粉在 1口井试用 ,增注降压效果很好 。
关键词
桥口
油田
注水压力
升高原因
治理措施
注水井
地层伤害
解堵剂
酸化液
中原桥口油田
Keywords
water injection wells
injection pressure raise
formation damage
origination
injectivity enhancement/pressure depression
reservoir blockage removing agents
acidizing fluids
Qiaokou oil field in Zhongyuan
分类号
TE357.6 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
TE258 [石油与天然气工程—油气井工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
桥口油田天然气驱提高采收率室内实验研究
许振华
龚宝强
许振波
胡梅
杨方方
曾小军
白莲
袁云
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2005
5
下载PDF
职称材料
2
桥口油田注水压力升高原因与治理措施
程宝生
高瑞民
刘淑萍
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2002
6
下载PDF
职称材料
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