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锌焙砂热酸浸出液还原-中和沉铟的工艺试验研究 被引量:3
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作者 杨美彦 戴兴征 +4 位作者 陈国木 黄孟阳 李国峰 王洪亮 曾鹏 《湖南有色金属》 CAS 2011年第5期24-26,51,共4页
针对高铁高铟锌焙砂的热酸浸出液,进行了还原-中和沉铟工艺条件试验研究,确定了最佳工艺条件,其中还原过程:硫化锌精矿过量系数1.3,酸度60 g/L,反应温度90℃,反应时间4 h,还原后液Fe3+浓度小于1.0 g/L;中和沉铟过程:反应pH4.0,反应温度6... 针对高铁高铟锌焙砂的热酸浸出液,进行了还原-中和沉铟工艺条件试验研究,确定了最佳工艺条件,其中还原过程:硫化锌精矿过量系数1.3,酸度60 g/L,反应温度90℃,反应时间4 h,还原后液Fe3+浓度小于1.0 g/L;中和沉铟过程:反应pH4.0,反应温度60℃,反应时间30 min,采用该条件,在浸出液中铟含量0.15 mg/L情况下,铁还原率93.81%,中和沉铟率99.80%,渣含铟0.36%。采用还原-中和沉铟工艺,既可有效回收铟,又利于下一步针铁矿沉铁。 展开更多
关键词 湿法炼锌 热酸浸出液 铁还原 中和沉铟
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中和沉铟过程稳定控制的工艺创新
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作者 燕金林 潘辉 刘洪嶂 《冶金管理》 2023年第24期92-95,共4页
以云南文山某公司的中和沉铟的生产情况作为分析及研究依据。该厂中和沉铟,利用石灰石浆对含酸的预中和后液进行二段中和,沉铟矿浆通过浓密机沉降增浓,底流通过压滤机进行液固分离,得到的沉铟渣浆送至铟浸出槽。中和沉铟过程中,易受沉... 以云南文山某公司的中和沉铟的生产情况作为分析及研究依据。该厂中和沉铟,利用石灰石浆对含酸的预中和后液进行二段中和,沉铟矿浆通过浓密机沉降增浓,底流通过压滤机进行液固分离,得到的沉铟渣浆送至铟浸出槽。中和沉铟过程中,易受沉铟槽温度、沉铟前液酸度波动及离子浓度的影响,造成沉铟pH值波动大,沉铟矿浆沉降性能差,沉铟底流难过滤,致使中和沉铟浓密机排渣不畅,给中和浓密机的平稳运行造成极大的影响。通过创新工艺控制,改进了中和沉铟槽的进料方式及中和沉铟槽槽壁结垢问题,控制了中和沉铟槽的温度,可监测加入的石灰石浆的品质,稳定控制沉铟pH值,物理破除中间层、定期铝开路,使中和沉铟过程更加平稳。 展开更多
关键词 中和沉铟 铝开路 pH值 槽壁结垢
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从含铟加压浸出液中和沉淀铟 被引量:9
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作者 俞小花 谢刚 +3 位作者 王吉坤 彭建蓉 李永刚 刘春侠 《有色金属》 CSCD 北大核心 2008年第1期71-73,共3页
研究用焙砂预中和-硫化锌精矿还原-石灰石粉中和沉铟工艺从含铟锌精矿加压浸出液中富集铟的过程。结果表明,预中和焙砂用量为理论量的1.3倍,还原锌精矿用量为理论量的2.2~2.3倍,中和石灰石粉用量为理论量的2.0倍,在试验条件,... 研究用焙砂预中和-硫化锌精矿还原-石灰石粉中和沉铟工艺从含铟锌精矿加压浸出液中富集铟的过程。结果表明,预中和焙砂用量为理论量的1.3倍,还原锌精矿用量为理论量的2.2~2.3倍,中和石灰石粉用量为理论量的2.0倍,在试验条件,溶液中铟的直收率高达97%以上,沉铟渣中铟的品位高达0.1%以上。 展开更多
关键词 冶金技术 中和 还原 中和沉铟
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含铟硫酸浸出液中铟的富集 被引量:7
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作者 俞小花 谢刚 +2 位作者 李永刚 刘春侠 刘康 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第E01期121-125,共5页
提出从含铟硫酸溶液中富集铟的试验方案:焙砂预中和-硫化锌精矿还原-石灰石中和沉铟。在一定的实验条件下确定各个工序的最佳条件:焙砂用量为理论量的1.3倍,预中和后溶液的酸度大约降至6g/L;硫化锌精矿的用量为理论量的2.2-2.3... 提出从含铟硫酸溶液中富集铟的试验方案:焙砂预中和-硫化锌精矿还原-石灰石中和沉铟。在一定的实验条件下确定各个工序的最佳条件:焙砂用量为理论量的1.3倍,预中和后溶液的酸度大约降至6g/L;硫化锌精矿的用量为理论量的2.2-2.3倍,还原后溶液中Fe^3+的浓度大约降至0.5g/L;石灰石的用量为理论量的2.0倍,沉铟后溶液中In^3+的浓度降至1mg/L以下。在此最佳条件下,可使沉铟渣中铟的品位达到0.1%以上。 展开更多
关键词 中和 还原 中和沉铟
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湿法炼锌过程中铟铁的分离 被引量:11
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作者 宋素格 蒋开喜 +1 位作者 李运刚 王海北 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2006年第3期5-7,35,共4页
以锌焙砂的热酸浸出液为原料,采用先还原高价铁后中和沉铟的方法,对湿法炼锌过程中铟铁分离进行研究。结果表明,还原过程中温度对Fe3+的还原率影响最大,在95℃还原3 h、锌精矿过量1.2倍情况下,溶液中Fe3+的还原率在95%左右;中和沉铟过... 以锌焙砂的热酸浸出液为原料,采用先还原高价铁后中和沉铟的方法,对湿法炼锌过程中铟铁分离进行研究。结果表明,还原过程中温度对Fe3+的还原率影响最大,在95℃还原3 h、锌精矿过量1.2倍情况下,溶液中Fe3+的还原率在95%左右;中和沉铟过程中终点pH对铟沉淀影响较大,控制终点pH在4.0左右,中和时间1.0 h,温度在80℃时,铟的沉淀率在99%以上。 展开更多
关键词 还原 锌精矿 中和沉铟 铁分离
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含铟硫化锌精矿加压浸出液铟铁分离试验研究 被引量:5
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作者 麦振海 王吉坤 李小英 《云南冶金》 2006年第6期30-33,共4页
试验以含铟硫化锌精矿加压浸出液为原料,主要利用还原Fe3+、中和沉铟和萃取的方法进行铟铁分离研究。得出在90℃、锌精矿加入量为理论量1.8倍条件下还原180 min,Fe3+的还原率达到91.5%;中和沉铟时控制终点pH=4.5,沉铟率达到94.2%;在25... 试验以含铟硫化锌精矿加压浸出液为原料,主要利用还原Fe3+、中和沉铟和萃取的方法进行铟铁分离研究。得出在90℃、锌精矿加入量为理论量1.8倍条件下还原180 min,Fe3+的还原率达到91.5%;中和沉铟时控制终点pH=4.5,沉铟率达到94.2%;在25℃下萃取5 min,铟萃取率为90%。 展开更多
关键词 硫化锌精矿 加压浸出液 还原 中和沉铟 萃取 铁分离
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氧化锌烟尘在湿法炼锌过程中适用性的研究 被引量:2
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作者 和贵方 伍贺东 +3 位作者 王闯 李晶 毛勇 付天磊 《山西冶金》 CAS 2017年第6期6-10,共5页
为解决铅系统氧化锌烟尘长期堆存、资金占用量大的问题,将氧化锌烟尘、焙砂作为预中和的中和剂进行了对比试验研究。结果表明:氧化锌烟尘与焙砂相比,氧化锌烟尘作为中和剂具有单耗低、渣率低的优势,但由于其使用过程中会引入较多的F、Cl... 为解决铅系统氧化锌烟尘长期堆存、资金占用量大的问题,将氧化锌烟尘、焙砂作为预中和的中和剂进行了对比试验研究。结果表明:氧化锌烟尘与焙砂相比,氧化锌烟尘作为中和剂具有单耗低、渣率低的优势,但由于其使用过程中会引入较多的F、Cl,因此工艺流程中必须采用有效地脱除F、Cl技术后,氧化锌烟尘才作为中和剂投入锌冶炼生产中是可行的。 展开更多
关键词 氧化锌烟尘 焙砂 中和 中和沉铟
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