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题名龙门移动同步在西门子840D系统上的应用
被引量:1
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作者
刘宇
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机构
齐齐哈尔齐重数控装备股份有限公司
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出处
《黑龙江科技信息》
2014年第21期53-53,共1页
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文摘
由于机床加工的工件比较大,在龙门的跨度上做到16米的加工范围还有一定的困难,而且在工件装卡和拆卸时与横梁有一定的干涉现象,给生产带来很多困难。采用龙门移动功能时,可以将整个立柱向后移动,让开工作台回转中心位置,这样大型工件的吊装将变得非常方便安全,在进行特别大的工件加工时,可以将立柱适当的向后调整,以便达到增加加工范围的目的。如何保证两个立柱之间的同步定位就显得非常重要。本机床采用西门子840D系统,选用了两个伺服进给电机通过电子同步功能来实现控制。由于电机与丝杠之间还有一个1:80的减速箱,减速箱的齿轮比较多,间隙比较大,在电机同步运动时,实际上立柱的同步误差比较大。无法满足使用要求。我们采用多点定位形式减小两立柱之间的同步误差,使问题得到很好的解决。
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关键词
西门子840D系统
龙门移动
伺服进给电机
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分类号
TG502.3
[金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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